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| **** | 建设单位代码类型:|
| ****1126MA07M8KC0P | 建设单位法人:孟庆怀 |
| 孟庆怀 | 建设单位所在行政区划:**省**市**县 |
| **省**市**县郑口镇翟庄村 |
| **** 年产300万片增强型汽车刹车片总成 技术改造项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:067-金属表面处理及热处理加工 | 行业类别(国民经济代码):C3670-C3670-汽车零部件及配件制造 |
| 建设地点: | **省**市**县 **省**市**县郑口镇翟庄村 |
| 经度:115.99128 纬度: 37.37862 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2017-09-14 |
| 故环表〔2017〕第147号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2024-09-23 | 项目实际总投资(万元):400 |
| 8 | 运营单位名称:**** |
| ****1126MA07M8KC0P | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| ****1126MA07M8KC0P | 验收监测单位:**德诺****公司 |
| ****1400MA3ENR7092 | 竣工时间:2024-10-10 |
| 调试结束时间: | |
| 2025-01-13 | 验收报告公开结束时间:2025-02-14 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.net/forum.php |
| 改扩建 | 实际建设情况:改扩建 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 本项目环评产能为年产增强型汽车刹车片总成300万片 | 实际建设情况:实际一期产能为年产60万片(已验收),本阶段二期产能为年产50万片。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 蹄铁制造工艺:剪板、开槽倒角、冲压成型、打眼冲孔、磨毛刺、调平、磨面、压弯、焊接、抛丸除锈;刹车片成品工艺:刹车片原科混和、蹄铁挂树脂胶、热压、热处理、磨边、抛丸除锈、静电喷涂、固化、检验、包装、入库。 | 实际建设情况:蹄铁制造工艺:剪板、开槽倒角、冲压成型、打眼冲孔、磨毛刺、调平、磨面、压弯、焊接、抛丸除锈;刹车片成品工艺:刹车片原科混和、蹄铁挂树脂胶、热压、热处理、磨边、抛丸除锈、静电喷涂、固化、检验、包装、入库。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 本项目环评治理设施为:磨毛刺、磨面工序废气要经布袋除尘器处理后再经15m高排气简排放;抛丸除锈工序产生的粉尘由设备自带布袋除尘器处理后再经15m高排气简排放;混料、磨边工序产生的废气经布袋除尘器处理后再经15m高排气简排放;静电喷涂工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后再经15m高排气简排放;固化、浸胶、热压及热处理工序产****设备处理后再经15m高排气简排放。 | 实际建设情况:实际本次新增磨毛刺、磨面、磨边工序废气并入脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P1排放;本次新增抛丸废气经经自带布袋除尘器处理后并入15m高排气筒P2排放;本次新增3台混料机,其中1台混料机废气收集后并入布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P2排放,另外2台混料机废气经布袋除尘器处理后并入15m高排气筒P2排放;本次新增浸胶、热压、热处理废气并入布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P2排放。 本次二期依托现有工程的环保治理设施,现有工程磨毛刺、磨面、磨边工序废气经脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P1排放;混料、浸胶、热压、热处理工序废气经布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P2排放(2020年通过环评备案将一期验收时的活性炭吸附+光氧等离子一体机变更为二级活性炭吸附装置);抛丸经设备自带布袋除尘器处理后并入15m高排气筒P2排放。 环评中抛丸、混料、浸胶、热压、热处理工序环评中环保治理设施为:光氧催化设备+15m高排气筒;一期较环评中增加布袋除尘器和活性炭吸附装置,光氧催化设备改为光氧等离子一体机;本阶段二期该工序治理设施改为:布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒。环评中抛丸、混料、浸胶、热压、热处理工序环评中环保治理设施为:光氧催化设备+15m高排气筒;一期较环评中增加布袋除尘器和活性炭吸附装置,光氧催化设备改为光氧等离子一体机;本阶段二期该工序治理设施改为:布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒。 |
| 实际本次新增磨毛刺、磨面、磨边工序废气并入脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P1排放;本次新增抛丸废气经经自带布袋除尘器处理后并入15m高排气筒P2排放;本次新增3台混料机,其中1台混料机废气收集后并入布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P2排放,另外2台混料机废气经布袋除尘器处理后并入15m高排气筒P2排放;本次新增浸胶、热压、热处理废气并入布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P2排放。 本次二期依托现有工程的环保治理设施,现有工程磨毛刺、磨面、磨边工序废气经脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P1排放;混料、浸胶、热压、热处理工序废气经布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P2排放(2020年通过环评备案将一期验收时的活性炭吸附+光氧等离子一体机变更为二级活性炭吸附装置);抛丸经设备自带布袋除尘器处理后并入15m高排气筒P2排放。 环评中抛丸、混料、浸胶、热压、热处理工序环评中环保治理设施为:光氧催化设备+15m高排气筒;一期较环评中增加布袋除尘器和活性炭吸附装置,光氧催化设备改为光氧等离子一体机;本阶段二期该工序治理设施改为:布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒。环评中抛丸、混料、浸胶、热压、热处理工序环评中环保治理设施为:光氧催化设备+15m高排气筒;一期较环评中增加布袋除尘器和活性炭吸附装置,光氧催化设备改为光氧等离子一体机;本阶段二期该工序治理设施改为:布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒。 | 是否属于重大变动:|
| / | 实际建设情况:/ |
| 环评中生产车间建筑面积10200m2,实际完成建筑面积7600m2;办公室建筑面积3400m2,实际未建设完成。本项目总投资为2100万元,其中环保投资80万元,占总投资的3.81%;一期总投资为1500万元,其中环保投资80万元,占总投资的 5.33%。本阶段二期实际总投资为400万元,其中环保投资8万元,占总投资的2%。产能变动情况:本项目环评产能为年产增强型汽车刹车片总成300万片,实际一期产能为年产60万片,本阶段二期产能为年产50万片。设备变动情况:本项目环评设备为466台套,一期实际新上设备349台套,本阶段二期新增液压机6台、电烤箱1台、涂胶流水线1条、混料机3台、开槽倒角一体机1台、倒角机1台、抛丸机1台,共计14台套设备。固体废物变动情况:本项目环评中无危废,一期验收报告中增加废活性炭,本阶段二期验收增加为废活性炭、废过滤棉和废胶桶。根据实际的固废性质,本次将废过滤棉、废胶桶也作为危废处置。 | 是否属于重大变动:|
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| 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | / |
| 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | / |
| 1 | 本项目废水主要为生活污水,用于厂区泼洒抑尘,厂区设防渗旱厕,由当地农民定期清掏,用作农肥。 | / | 本项目废水主要为生活污水,用于厂区泼洒抑尘,厂区设防渗旱厕,由当地农民定期清掏,用作农肥。 | 本项目不涉及废水监测 |
| 1 | 本项目二期新增磨毛刺、磨面、磨边工序废气并入脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P1排放;本次新增抛丸废气经经自带布袋除尘器处理后并入15m高排气筒P2排放;本次新增3台混料机,其中1台混料机废气收集后并入布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P2排放,另外2台混料机废气经布袋除尘器处理后15m高排气筒P2排放;本次新增浸胶、热压、热处理废气并入布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P2排放。 | 《大气污染物综 合排放标准》(GB16297-1996)表2有组织排放限值要求;《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016;《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)表 2 其他企业边界浓度限值 | 本项目二期新增磨毛刺、磨面、磨边工序废气并入脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P1排放;本次新增抛丸废气经经自带布袋除尘器处理后并入15m高排气筒P2排放;本次新增3台混料机,其中1台混料机废气收集后并入布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P2排放,另外2台混料机废气经布袋除尘器处理后15m高排气筒P2排放;本次新增浸胶、热压、热处理废气并入布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒P2排放。 | 根据**德诺****公司提供的监测报告(报告编号:DNJC自行监测[2024]第11103)数据显示:抛丸、混料、加热固化、浸胶、热压、热处理工序排气筒出口非甲烷总烃平均排放浓度1.78mg/m3,排放速率为0.00128kg/h,满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1中其他行业标准限值要求;甲醛平均排放浓度颗1.86mg/m3,排放速率为0.00134kg/h,酚类平均排放浓度3.25mg/m3,排放速率为0.00234kg/h,颗粒物平均排放浓度4.6mg/m3,排放速率为0.00335kg/h。均满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值中2级标准限值要求。磨毛刺、磨面、磨边、静电喷涂工序排气筒出口颗粒物排放浓度为4.1mg/m3,排放速率为0.00375kg/h,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2染料尘二级标准浓度限值。 根据**德诺****公司提供的监测报告(报告编号:DNJC自行监测[2024]第11103)数据显示:厂界无组织非甲烷总烃最大排放浓度为0.91mg/m3,满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2中其他企业标准限值要求;颗粒物最大排放浓度为0.34mg/m3,甲醛和酚类未检出,均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。车间口非甲烷总烃最大排放浓度为1.13mg/m3,满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值要求。 |
| 1 | 运营期厂内本项目噪声污染源主要为生产设备和风机运行时产生的噪声,选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减确保厂界噪声达标。 | 东、西、南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求,北厂界满足4类标准要求。 | 运营期厂内本项目噪声污染源主要为生产设备和风机运行时产生的噪声,选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减确保厂界噪声达标。 | 根据**德诺****公司提供的监测报告(报告编号:DNJC自行监测[2024]第11103)数据显示:东、西、南厂界昼间环境噪声值范围为54-57dB(A),夜间环境噪声值范围为43-48dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准:昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A);北厂界昼间环境噪声值范围为58-62dB(A),夜间环境噪声值范围为48-51dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准:昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)。企业夜间生产。 |
| 1 | 本项目生产过程中产生的废边角料统一收集后委托有处理能力的单位处理;布袋除尘器粉末作为原料回用于生产;职工生活垃圾收集后交环卫部门处理;本项目环评中无危废. | 本项目生产过程中产生的废边角料统一收集后委托有处理能力的单位处理;布袋除尘器粉末作为原料回用于生产;职工生活垃圾收集后交环卫部门处理;废活性炭、废过滤棉、废胶桶暂存危废间,定期交于有资质单位处理。 |
| 1 | / | 已制定突发环境事件应急预案并备案 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |