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| **** | 建设单位代码类型:|
| 916********980698A | 建设单位法人:刘磊 |
| 刘斌 | 建设单位所在行政区划:**省**市永** |
| **省 **市永**永**碾子沟村 |
| ****煤矿煤****煤厂建设项目 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:006-烟煤和无烟煤开采洗选;褐煤开采洗选;其他煤炭采选 | 行业类别(国民经济代码):B0610-B0610-烟煤和无烟煤开采洗选 |
| 建设地点: | **省**市永** **省 **市永**永**碾子沟村 |
| 经度:108011.44153 纬度: 345327.93991 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2025-04-25 |
| 咸环永批复〔2024〕2号 | 本工程排污许可证编号:916********980698A001W |
| 2024-09-04 | 项目实际总投资(万元):11012.08 |
| 1187.5 | 运营单位名称:**** |
| 916********980698A | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| 916********980698A | 验收监测单位:****公司 |
| 916********672147G | 竣工时间:2025-01-24 |
| 调试结束时间: | |
| 2025-04-09 | 验收报告公开结束时间:2025-05-09 |
| 验收报告公开载体: | **建设项目环境信息公**台 |
| 该项目****煤矿工业场地内,****煤矿配套原煤洗选系统,占地面积38255.65m2 | 实际建设情况:该项目****煤矿工业场地内,****煤矿配套原煤洗选系统,占地面积38255.65m2 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 主要建设原煤受煤坑、原煤棚、筛分破碎车间、主厂房、浓缩车间、运输系统走廊、转载点及卸料点、产品煤仓、矸石仓等,配套建设2台LNG储罐和3台4t/h燃气锅炉,年洗选原煤90万吨。 | 实际建设情况:主要建设原煤受煤坑、原煤棚、筛分破碎车间、主厂房、浓缩车间、运输系统走廊、转载点及卸料点、产品煤仓、矸石仓等,配套建设2台LNG储罐和3台4t/h燃气锅炉,年洗选原煤90万吨。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 生产规模为年洗选90万吨原煤;主要生产工艺为原煤分选-介质回收-介质补加-粗煤泥回收-煤泥水处理-除尘装置;主要原辅料为原煤;燃料为天然气。 | 实际建设情况:生产规模为年洗选90万吨原煤;主要生产工艺为原煤分选-介质回收-介质补加-粗煤泥回收-煤泥水处理-除尘装置;主要原辅料为原煤;燃料为天然气。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 1.落实大气污染防治措施。严格落实《**市2024年空气质量改善进位行动方案》、《**市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》的相关要求。项目储煤棚和原料输送系统采用密闭式结构,筛分破碎粉尘采用“集气罩+湿式除尘洗气机”措施,棚内合理设置喷淋装置,地面进行硬化处理,确保厂区粉尘无组织排放达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5相关限值要求,锅炉废气经低氮燃烧处理后确保满足相关标准文件要求。 2.严格落实废水污染防治措施。项目采取雨污分流,设置初期雨水收集池,雨水经沉淀后厂区内回用。洗煤废水必须实现闭路循环,保证煤泥废水不外排。除尘洗气废水、车间冲洗废水经煤泥水处理系统处理后回用于洗煤工序。生活污水经化粪池预处理后,与化验室废水、锅炉排水、软化设****煤矿****处理站处理后回用。 3.加强噪声污染防治工作,落实降噪措施,确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。 4.加强运营期固体废物管理。按照“减量化、**化、无害化原则”,对固体废物进行分类收集、处置。煤矸石暂存于厂区矸石仓后,必须交有处置能力的单位进行综合利用。危险废物依托现有危废暂存库,定期交由有资质单位进行处置,严禁擅自处理。 | 实际建设情况:(1)废气 运营期废气主要为原煤输送粉尘、筛分破碎粉尘、产品输送粉尘、产品装卸粉尘、运输道路扬尘和锅炉废气。 ①原煤输送粉尘:全密闭储煤棚、顶部喷雾抑尘装置;全密闭原煤栈桥输送、落料点喷雾抑尘装置处理后无组织排放; ②筛分破碎粉尘:全密闭车间,粉尘经集气罩收集后通过1#湿式除尘洗气机处理后无组织排放; ③产品输送粉尘:车间全密闭栈桥输送,粉尘经集气罩收集后通过2#湿式除尘洗气机处理后无组织排放; ④产品装卸粉尘:密闭房间内、喷雾抑尘装置处理后无组织排放; ⑤运输道路扬尘:遮盖、洒水、清扫; ⑥锅炉废气:低氮燃烧后经1根21.5m排气筒排放。 (2)废水 本项目废水主要为洗煤废水、车间冲洗废水、除尘洗气废水、锅炉排水、软化制备废水、化验室废水和生活污水。 ①本项目年洗原煤90万吨,洗煤废水经浓缩、压滤处理后,实现厂内闭路循环,不外排。 ②除尘洗气废水进入经煤泥水处理系统(浓缩+压滤处理)处理后,回用于洗煤工序,不外排。 ③车间冲洗废水经煤泥水处理系统(浓缩+压滤处理)处理后,回用于洗煤工序,不外排。 ④生活污水经化粪池预处理后,与其他废水(化验室废水、锅炉排水、软化设备废水****煤矿****处理站处理后,全部回用于工业场地绿化、道路洒水,选煤系统用水。 (3)噪声 项目噪声源主要为重介旋流器、离心机、压滤机等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声,项目采取基础减振、厂房隔声等措施控制噪声。定期对其进行检查维护,保证设备正常运转。 (4)固废 项目运营期产生的固体废物分为一般固废和危险废物。一般固废主要为煤矸石、煤泥、废包装袋、废反渗透膜、废过滤器等工业固废和生活垃圾,危险废物主要为废机油、废油桶和化验室废液等。 ①一般固废:煤矸石送****公司进行处置;煤泥掺入产品进行销售;废包装袋集中收集后,外售综合利用;废反渗透膜、废过滤器由厂家统一回收处理。 ②危险废物:废机油、废油桶和化验室废液暂存于危废暂存间,定期交由******公司公司处置。危废贮存场所的建设、管理满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求。 ③生活垃圾:分类收集后定期交环卫部门处置。 |
| (1)各车间建筑面积及占地面积在建设过程中根据实际情况进行调整,发生变化:其中主体工程中的筛分破碎车间、主厂房、浓缩车间建筑面积发生变化。辅助工程中的综合楼层根据实际情况增加2层,环评中是2层,实际是4层;储运工程**煤棚和煤泥棚的占地面积根据实际情况做了调整,实际建设过程**煤棚和煤泥棚在一个大厂房中,故当前的占地面积发生变化能够满足当前的储存量,实际储存量未发生变化。未导致项目的生产、处置或储存能力增大30%及以上,不属于重大变动。 (2)3台4t燃气锅炉用途发生变化:环评上设置3台4t/燃气锅炉,其中2台用于冬季生活和洗选系统供热,剩余1台用于工人日常洗澡;实际设置3台4t/燃气锅炉,两用一备,主要用于日常员工供水、洗澡和冬季采暖。未新增污染物,未导致污染物排放量增加10%及以上,不属于重大变动。 (3)粉尘的处理措施方式变化:①原煤输送粉尘环节:原煤入厂皮带机头溜槽处环评中是上部设集气罩,收集的废气经1#湿式除尘洗气机处理后无组织排放;实际施工中由于机头溜槽处有移动式除铁器,无法安装集气罩,在此位置设置喷雾抑尘装置。②筛分破碎粉车间:环评中顶部安装喷雾抑尘装置;实际出于安全考虑顶部不能设置喷雾抑尘装置,在落料点设集气罩收集废气经1#湿式除尘洗气机处理后无组织排放。未新增污染物,未导致污染物排放量增加10%及以上,不属于重大变动。 (4)除尘洗气废水、车间冲洗废水经煤泥水处理系统发生变化:环评上是浓缩池,实际是浓缩机,处理废水效率提高。未新增污染物,未导致污染物排放量增加10%及以上,不属于重大变动。 (5)排气筒高度发生变化:由环评中的22m变成21.5m,相较环评降低2%,排气筒不属于主要主要排放口,不属于重大变动。 | 是否属于重大变动:|
| 强化运营期环境管理,项目投产前,按相关规定办理排污许可手续,并依法取得主要污染物排污权指标。建立健全各项环保规章制度,设立专人负责环保工作,规范建立各类运行台账,杜绝污染事故发生。认真落实《报告表》提出的监测计划,制定环境风险应急预案并定期组织演练。 | 实际建设情况:1、“三同时”制度:建设单位认真落实废气、废水、固废、噪声等防治措施的“三同时”制度。 2、环境管理制度:加强环保设施的管理,应建立污染防治专管部门,负责落实废水、废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度,对污染防治情况进行定时 监测,及时掌握污染治理设施的运行情况,做好各项污染物的达标排放工作。 3、环境监测:按照监测计划的频次和要求进行监测,并保留监测原始记录,每次数据应及时由专人整理、统计,如有异常,立即向上级有关部门通报,并做好监测资料的归档、备查工作,建议建设单位定期将监测数据上墙公示,接受公众监督。 4、竣工验收:根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号),建设单位自行验收。验收合格后,方可投入生产或者使用。项目建成后,建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定和标准,组织对环境保护设施进行验收,编制验收报告,公开相关信息,接受社会监督。 5、排污许可管理要求:根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》的有关规定,本项目应在启动生产设施或者发生实际排污**行排污许可证的申请。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 2649.243 | 0 | 0 | 0 | 2649.243 | 2649.243 | |
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| 1 | 经浓缩、压滤处理后,实现厂内闭路循环,不外排。 | / | 经浓缩、压滤处理后,实现厂内闭路循环,不外排。 | 已监测 |
| 1 | 经低氮燃烧后,经1根21.5m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB 61/1226-2018)表3限值,氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3限值,《永**大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》中“推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造,鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内 | 经低氮燃烧后,经1根21.5m排气筒排放 | 已监测 | |
| 2 | ①原煤输送粉尘:全密闭储煤棚、顶部喷雾抑尘装置;全密闭原煤栈桥输送、落料点喷雾抑尘装置处理后无组织排放; ②筛分破碎粉尘:全密闭车间,粉尘经集气罩收集后通过1#湿式除尘洗气机处理后无组织排放; ③产品输送粉尘:车间全密闭栈桥输送,粉尘经集气罩收集后通过2#湿式除尘洗气机处理后无组织排放; ④产品装卸粉尘:密闭房间内、喷雾抑尘装置处理后无组织排放; ⑤运输道路扬尘:遮盖、洒水、清扫; | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) | ①原煤输送粉尘:全密闭储煤棚、顶部喷雾抑尘装置;全密闭原煤栈桥输送、落料点喷雾抑尘装置处理后无组织排放; ②筛分破碎粉尘:全密闭车间,粉尘经集气罩收集后通过1#湿式除尘洗气机处理后无组织排放; ③产品输送粉尘:车间全密闭栈桥输送,粉尘经集气罩收集后通过2#湿式除尘洗气机处理后无组织排放; ④产品装卸粉尘:密闭房间内、喷雾抑尘装置处理后无组织排放; ⑤运输道路扬尘:遮盖、洒水、清扫; | 已监测 |
| 1 | 项目采取基础减振、厂房隔声等措施控制噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 | 项目采取基础减振、厂房隔声等措施控制噪声 | 已监测 |
| 1 | 加强运营期固体废物管理。按照“减量化、**化、无害化原则”,对固体废物进行分类收集、处置。煤矸石暂存于厂区矸石仓后,必须交有处置能力的单位进行综合利用。危险废物依托现有危废暂存间,定期交由有资质单位进行处置,严禁擅自处理。 | 废煤矸石送****公司进行处置;煤泥掺入产品进行销售;废包装袋集中收集后,外售综合利用;废反渗透膜、废过滤器由厂家统一回收处理;废机油、废油桶和化验室废液暂存于危废贮存库,定期交**绿林环保科技有限处置 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |