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| **** | 建设单位代码类型:|
| ****2331MA6QCH7W1B | 建设单位法人:周荣超 |
| 余文权 | 建设单位所在行政区划:**省**禄** |
| **州****村委会新街子村东侧 |
| ****磷石膏**化利用(一期)项目 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:103-一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 | 行业类别(国民经济代码):N7723-N7723-固体废物治理 |
| 建设地点: | **省**禄** ****村委会新街子村东侧 |
| 经度:102.28925 纬度: 25.07379 | ****机关:****生态环境局**分局 |
| 环评批复时间: | 2021-11-27 |
| 禄环审〔2021〕37号 | 本工程排污许可证编号:****2331MA6QGH7W1B001U |
| 2023-12-20 | 项目实际总投资(万元):4000 |
| 57.5 | 运营单位名称:**** |
| ****2331MA6QGH7W1B | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
| ****2300MA6NX2MUXN | 验收监测单位:******公司 |
| ****0100MA6KW1FH8F | 竣工时间:2023-10-18 |
| 2024-08-23 | 调试结束时间:2024-09-22 |
| 2025-04-16 | 验收报告公开结束时间:2025-05-16 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=50416eHyFM |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 轻质抹灰砂浆286kt/a,石膏砌块5833万块/a,92.6kt/a的胶凝型材料。中间产品烘干磷石膏300kt/a。 | 实际建设情况:轻质抹灰砂浆286kt/a,石膏砌块5833万块/a,胶凝型材料生产线暂未建设,直接外购合格的成品胶凝材料满足生产。中间产品烘干磷石膏300kt/a。 |
| 未发生变动,验收期间胶凝材料生产线暂未建设,因此本期验收不包括胶凝材料生产线,后续如建设该生产线,要求单独进行验收。 | 是否属于重大变动:|
| 1)300kt/a磷石膏烘干工艺:磷石膏渣场陈化两年以上的磷石膏利用汽车送入磷石膏原料库房,后续进入输送皮带和破碎机进行破碎筛分后送入煅烧烘干设备,在一体化烘干煅烧炉内实现煅烧烘干失去外部水和结晶水,生产出β石膏粉,作为后续产品的生产原料。 2)92.6kt/a胶凝型材料生产工艺:将外购的水泥熟料转入水泥熟料中转料仓,并通过水泥熟料计量皮运机输入雷蒙磨,雷蒙磨进行磨粉后,通过上部选粉机选粉后,合格的粉料通过旋风和布袋除尘器进入胶凝型材料输送螺旋,输送到胶凝型材料密闭斗提机,通过斗提机输送进入胶凝型材料储罐,完成改性胶凝材料生产。 3)286kt/a轻质抹灰砂浆生产工序:将烘干磷石膏、改性胶凝型材料以及外购玻化微珠轻骨料按70:23:7通过螺旋运输机进入配料秤,并按总重量的千分之二加入外加剂(缓凝剂、增稠剂、发泡剂、减水剂、早强剂、阻火剂),后续全部输送至待混仓,通过待混仓搅拌混合后即完成生产,后续进行密闭包装。 4)5833万块/a砂浆砌块生产工序 该工序为双线生产,其中一条可生产标准砖和多孔砖、路缘石。其工艺路线如下:将烘干后的磷石膏、改性胶凝材料按照比例计量后送入立式行星搅拌机,并与外加剂、水等按比例搅拌混合后,通过运输皮带将搅拌好的物料送入砌块成型机成型,通过湿产品输送装置,进入叠砖机,最后由叉车输送到养护区,待养护合格后进行打包入库外售。另外一条线增加了面层生产环节,生产方式一致,成型前多了一道砖块面层料搅拌和表面布料工艺,其余生产工艺一致。 | 实际建设情况:1)300kt/a磷石膏烘干工艺:磷石膏渣场陈化两年以上的磷石膏利用汽车送入磷石膏原料库房,后续进入输送皮带和破碎机进行破碎筛分后送入煅烧烘干设备,在一体化烘干煅烧炉内实现煅烧烘干失去外部水和结晶水,生产出β石膏粉,作为后续产品的生产原料。 2)286kt/a轻质抹灰砂浆生产工序:将烘干磷石膏、改性胶凝型材料以及外购玻化微珠轻骨料按70:23:7通过螺旋运输机进入配料秤,并按总重量的千分之二加入外加剂(缓凝剂、增稠剂、发泡剂、减水剂、早强剂、阻火剂),后续全部输送至待混仓,通过待混仓搅拌混合后即完成生产,后续进行密闭包装。 3)5833万块/a砂浆砌块生产工序 该工序为双线生产,其中一条可生产标准砖和多孔砖、路缘石。其工艺路线如下:将烘干后的磷石膏、改性胶凝材料按照比例计量后送入立式行星搅拌机,并与外加剂、水等按比例搅拌混合后,通过运输皮带将搅拌好的物料送入砌块成型机成型,通过湿产品输送装置,进入叠砖机,最后由叉车输送到养护区,待养护合格后进行打包入库外售。另外一条线增加了面层生产环节,生产方式一致,成型前多了一道砖块面层料搅拌和表面布料工艺,其余生产工艺一致。 |
| 改性胶凝材料外购,实际暂未建设改性胶凝材料生产线。本期验收不包括该生产线。 | 是否属于重大变动:|
| 1、废气。1)烘干煅烧一体炉废气、破碎筛分废气:炉内喷钙固硫,尾气经引风机引出进入旋风+布袋收尘设施处理后经50m高排气筒外排。破碎筛分环节置于烘干机前。破碎筛分设备密闭,设置风管将粉尘引入烘干煅烧一体炉尾气治理系统;2)磷石膏改性磨机粉尘:引风机+布袋收尘设施处理后经18m高排气筒外排;3)抹灰砂浆拌料粉尘、包装粉尘:引风机+1套布袋收尘设施处理后经1根19m高排气筒外排,包装区密闭,并将引风设施接入拌料粉尘治理系统。4)无组织排放粉尘:生产车间厂房封闭、自然沉降;筒仓顶部自带16套布袋收尘器。2、废水。本项目无生产废水产生,****公司已有的隔油池3m3、化粪池150m3、7m3/h****处理站处理达到(GB/T19923-2005)《城市污水再生利用 工业用水水质》中“工艺与产品用水”要求后作为厂区生产用水,不外排。3、噪声:选用低噪环保设备、厂房隔声,设置减震基础、减震垫,加强设备维护保养。4、固废:1)生产工序旋风和布袋收尘:进入各产生工序继续作为生产原料;2)烘干煅烧一体炉****砖厂制砖;3)废砖块用于磷石膏渣库入场道路路基填垫;4)废包装材料外售废品收购企业;5)废机油:****公司危废暂存间10m2,定期委托****清运处置。5、其他。1)危废暂存间设置“三防”措施,等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s;2)加强管理,营运期加强对设备的维护、检修,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生,同时定期排查,及时发现事故隐患,采取有效的应对措施以防事故的发生。6、绿化1970m2。 | 实际建设情况:1、废气。1)烘干煅烧一体炉废气、破碎筛分废气:燃煤直接混合石灰石粉,燃烧固硫,尾气经引风机引出进入旋风+布袋收尘设施处理后经50m高排气筒外排。破碎筛分环节置于烘干机前,破碎筛分设备采用集气设施+风管将粉尘引入烘干煅烧一体炉尾气治理系统;2)磷石膏改性磨机粉尘:引风机+布袋收尘设施处理后并入烘干煅烧一体炉废气一并经50m高排气筒排放;3)轻质抹灰砂浆拌料粉尘、包装粉尘:引风机+2套布袋收尘设施处理后经1根19m高排气筒外排。采用密闭包装设备和包装袋,包装工序微量粉尘自然逸散于车间;4)无组织排放粉尘:生产车间厂房封闭、自然沉降、堆场设置三面封闭措施和顶棚,筒仓顶部自带15套布袋收尘器,砌块生产拌料工序设置2套小型布袋收尘、成型环节进行遮盖密闭。2、废水。本项目无生产废水产生,****公司已有的隔油池3m3、化粪池150m3预处理后进入外围市政道路污水管网,最终进入禄****处理厂处理。3、噪声。选用低噪环保设备、厂房隔声,设置减震基础、减震垫,定期进行设备维护保养、风机安装消声措施。4、固废。1)生产工序旋风和布袋收尘进入各产生工序继续作为生产原料;2)烘干煅烧一体炉燃煤灰渣送与****砖厂制砖;3)废砖块用于磷石膏渣库入场道路路基填垫;4)废包装材料与生活垃圾一并处置;5)废机油:****公司危废暂存间10m2,定期委托富****加工厂(**市HW08废矿物油收集企业)定期清运处置,签订有相应的处置协议。5、其他。1)危废暂存间设置“三防”措施,等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-10cm/s;2)加强管理,营运期加强对设备的维护、检修,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生,同时定期排查,及时发现事故隐患,采取有效的应对措施以防事故的发生。3)厂区下方有1500m3的事故应急池,避免泄漏废液和废液外排。6、绿化:0m2。 |
| (一)磷石膏改性磨机废气治理措施调整 环评提出磷石膏改性磨机粉尘单独经引风机收集后,进入1套布袋收尘设施处理后经1根18m高的排气筒排放。项目实际建设过程中,设置1套引风机+布袋收尘设施处理改性磨机粉尘,处理后的废气未单独设置排气筒,尾气并入煅烧烘干一体炉1根50m高排气筒排放,不新增污染物的产生量和排放量。 (二)磷石膏砌块生产线拌料环节新增2套小型布袋收尘设施 环评提出石膏砌块生产线位于西北侧用地建筑一层,建筑面积3400m2,内设搅拌器、制砖机、成型切割机、成品养护区、成品堆场、原料仓2个(磷石膏),配套2套仓顶布袋除尘器,搅拌器微量自然逸散的粉尘经车间拦挡后自然沉降。项目实际建设过程中,搅拌器配套2个布袋收尘后自然逸散于车间,砌块成型设备设置遮盖密闭措施抑尘,进一步减少无组织粉尘排放。 (三)生活污水最终的处置去向变更 环评提出,生活污水依托厂区已有的隔油池、化粪池处理后,****处理站处****公司饲料级磷酸盐生产线作为生产补水。项目实际建设过程中,****管理部门要求,生活污水要求预处理后进入外围市政道路污水管网,****处理厂处理,因此生活污水依托厂区已有的隔油池、化粪池处理后,****处理站,直接进入外围市政道路污水管网,最终进入禄****处理厂处理。 (四)取消绿化用地建设 环评中计划完善绿化1970m2。实****公司规划建设其他生产厂房和项目,因此不再进行绿化建设,厂区绿化属于观赏性绿化,不具有生态功能,取消建设对整个项目环境保护影响轻微。 | 是否属于重大变动:|
| 本项目废水不外排,不设总量控制指标,固废妥善处置率100%,废气总量控制指标为:颗粒物:276.19t/a;SO2:826t/a,NOX:86.4t/a。 | 实际建设情况:本项目生活****处理厂,****处理厂指标控制指标内,根据本次验收核算,外排的废气总量指标为:颗粒物:0.943t/a;SO2:7.084t/a,NOX:5.616t/a,未超过环评核定的总量控制指标要求。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0.0898 | 0.0898 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | |
| 0 | 0.3 | 0.449 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | |
| 0 | 0.0266 | 0.0404 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | |
| 0 | 0.0022 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 14170.32 | 0 | 0 | 0 | 14170.32 | 14170.32 | / |
| 0 | 7.084 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 7.084 | / |
| 0 | 5.616 | 0 | 0 | 0 | 5.616 | 5.616 | / |
| 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0.943 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | / |
| 1 | 隔油池3m3、化粪池150m3、7m3/h****处理站1****公司已有),去向为回用 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)(表1)A级 | 隔油池3m3、化粪池150m3****公司已有),****园区市政道路污水管网,****处理厂 | 本次验收已进行一次监测 |
| 1 | 烘干煅烧一体炉废气、破碎筛分废气:炉内喷钙固硫,尾气经引风机引出进入旋风+布袋收尘设施处理后经50m高排气筒外排。破碎筛分环节置于烘干机前,破碎筛分设备密闭,设置风管将粉尘引入烘干煅烧一体炉尾气治理系统 | 1、SO2、烟气黑度、汞及其化合物、氟化物外排浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、4中的二级标准,颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源50m高排气筒二级标准 | 1)烘干煅烧一体炉废气、破碎筛分废气:燃煤直接混合石灰石粉,燃烧固硫,尾气经引风机引出进入旋风+布袋收尘设施处理后经50m高排气筒外排。破碎筛分环节置于烘干机前,破碎筛分设备采用集气设施+风管将粉尘引入烘干煅烧一体炉尾气治理系统。 | 本次验收已进行一次验收监测 | |
| 2 | 磷石膏改性磨机粉尘:引风机+布袋收尘设施处理后经18m高排气筒外排 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源50m高排气筒二级标准 | 磷石膏改性磨机粉尘:引风机+布袋收尘设施处理后并入烘干煅烧一体炉废气一并经50m高排气筒排放 | 本次验收已进行一次监测 | |
| 3 | 抹灰砂浆拌料粉尘、包装粉尘:引风机+1套布袋收尘设施处理后经1根19m高排气筒外排,包装区密闭,并将引风设施接入拌料粉尘治理系统 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源19m高排气筒二级标准 | 轻质抹灰砂浆拌料粉尘、包装粉尘:引风机+2套布袋收尘设施处理后经1根19m高排气筒外排。采用密闭包装设备和包装袋,包装工序微量粉尘自然逸散于车间 | 本次验收已进行一次监测 | |
| 4 | 无组织排放粉尘:生产车间厂房封闭、自然沉降;筒仓顶部自带16套布袋收尘器 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值 | 生产车间厂房封闭、自然沉降、堆场设置三面封闭措施和顶棚,筒仓顶部自带15套布袋收尘器,砌块生产拌料工序设置2套小型布袋收尘、成型环节进行遮盖密闭 | 本次验收已进行一次监测 |
| 1 | 选用低噪环保设备、厂房隔声,设置减震基础、减震垫,加强设备维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 选用低噪环保设备、厂房隔声,设置减震基础、减震垫,定期进行设备维护保养、风机安装消声措施 | 本次验收已进行1次监测 |
| 1 | 1)危废暂存间设置“三防”措施,等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s;2)加强管理,营运期加强对设备的维护、检修,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生,同时定期排查,及时发现事故隐患,采取有效的应对措施以防事故的发生。 | 1)危废暂存间设置“三防”措施,等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-10cm/s;2)加强管理,营运期加强对设备的维护、检修,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生,同时定期排查,及时发现事故隐患,采取有效的应对措施以防事故的发生。3)厂区下方有1500m3的事故应急池,避免泄漏废液和废液外排。 |
| 1 | 1)生产工序旋风和布袋收尘:进入各产生工序继续作为生产原料;2)烘干煅烧一体炉****砖厂制砖;3)废砖块用于磷石膏渣库入场道路路基填垫;4)废包装材料外售废品收购企业;5)废机油:****公司危废暂存间10m2,定期委托****清运处置。 | 1)生产工序旋风和布袋收尘进入各产生工序继续作为生产原料;2)烘干煅烧一体炉燃煤灰渣送与****砖厂制砖;3)废砖块用于磷石膏渣库入场道路路基填垫;4)废包装材料与生活垃圾一并处置;5)废机油:****公司危废暂存间10m2,定期委托富****加工厂(**市HW08废矿物油收集企业)定期清运处置,签订有相应的处置协议。 |
| 1 | 绿化1970m2 | 实****公司规划建设其他生产厂房和项目,因此不再进行绿化建设,厂区绿化属于观赏性绿化,不具有生态功能,取消建设对整个项目环境保护影响轻微。 |
| 生活污水处理设施、公用工程、****公司天宝动物****公司已建内容 | 验收阶段落实情况:生活污水处理设施、公用工程、****公司天宝动物****公司已建内容 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1970m2 | 验收阶段落实情况:实****公司规划建设其他生产厂房和项目,因此不再进行绿化建设,厂区绿化属于观赏性绿化,不具有生态功能,取消建设对整个项目环境保护影响轻微 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |