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| **** | 建设单位代码类型:|
| 914********5097811 | 建设单位法人:张仁理 |
| 张仁理 | 建设单位所在行政区划:**省**市黄江镇 |
| **省**市黄江镇黄**岸二路10号 |
| ****迁建项目 | 项目代码:无 |
| 建设性质: | |
| 2021版本:020-其他农副食品加工 | 行业类别(国民经济代码):C1392-C1392-豆制品制造 |
| 建设地点: | **省**市黄江镇 黄**岸二路10号 |
| 经度:113.998820 纬度: 22.885069 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2023-08-22 |
| 东环建〔2023〕8792号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2024-12-23 | 项目实际总投资(万元):450 |
| 20 | 运营单位名称:**** |
| 914********5097811 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
| 914********670289J | 验收监测单位:******公司 |
| ****1900MA51BW5R7R | 竣工时间:2025-02-25 |
| 2025-02-25 | 调试结束时间:2025-08-24 |
| 2025-05-21 | 验收报告公开结束时间:2025-06-19 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=50521cky54 |
| 迁建 | 实际建设情况:迁建 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 年生产豆浆550吨,内酯豆腐1500吨,南豆腐60吨,豆腐干30吨,豆腐花1500吨,油炸豆腐100吨/年,豆皮100吨 | 实际建设情况:年生产豆浆550吨,内酯豆腐1500吨,南豆腐60吨,豆腐干30吨,豆腐花1500吨,油炸豆腐100吨/年,豆皮100吨 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-冷却包装-豆浆、黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-点酯、加石膏-定型-内酯豆腐、豆腐花、黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-加石膏-成型-切块-南豆腐、黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-加石膏-压制-切块-豆腐干、黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-加石膏-定型-豆皮、黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-加石膏-定型-油炸-油炸豆腐 | 实际建设情况:黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-冷却包装-豆浆、黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-点酯、加石膏-定型-内酯豆腐、豆腐花、黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-加石膏-成型-切块-南豆腐、黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-加石膏-压制-切块-豆腐干、黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-加石膏-定型-豆皮、黄豆-清洗浸泡-磨浆、分离-煮浆-过滤-加石膏-定型-油炸-油炸豆腐 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| (一)严格落实水污染防治措施。项目产生生产废水15.843吨/日(包括锅炉排水1.356吨/日,清洗浸泡工序清洗废水4.536吨/日,压制、成型废水2.544吨/日,地面冲洗废水4.5吨/日,设备清洗废水2.907吨/日),经自建废水处理设施收集处理,达到**省《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段三级标准,符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962—2015)B级标准后,排入市政管网,****处理厂处理。生活污水须经预处理达到**省《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段三级标准,符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962—2015)B级标准后,排入市政截污管网,****处理厂处理。 (二)严格落实大气污染防治措施。锅炉天然气燃烧废气须经有效收集后高空排放,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行**省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765—2019)表3大气污染物特别排放限值。油炸工序产生的废气经配套设施收集处理后高空排放,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《关于贯彻落实的实施意见》(粤环函〔2019〕1112号)中排放限值(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米),无组织排放执行**省《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)中第二时段无组织排放浓度限值;油烟有组织排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483—2001)中型标准;臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)表2恶臭污染物排放标准值,无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。煮浆工序产生臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。****处理站产生的臭气浓度、氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。投料工序产生的颗粒物排放执行**省《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。厨房炉灶使用清洁能源,油烟经配套处理设施处理后由专用烟管引至楼顶高空排放,参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483—2001)有关标准。 (三)严格落实噪声污染防治措施。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类限值。 (四)严格落实固体废物污染防治措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存,并依法依规处理处置。 (五)强化环境风险管控,落实有效的环境风险防范和应急措施,防范环境污染事故发生。(六)按照国家和省、市的有关规定规范设置排污口,安装主要污染物在线监控设施并按要求实施联网监控。 (七)项目建成后,全厂化学需氧量、氨氮、氮氧化物排放总量应分别控制在0.1901吨/年、0.0238吨/年、0.2510吨/年以内。 | 实际建设情况:(一)废水 生活污水:员工生活污水排放量为1458t/a,主要的污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS,生活污水经三级化粪池预处理后排放至市政污水管网,然后引****处理厂深度处理。 生产废水:项目生产废水(锅炉排水、清洗废水、压制、成型废水、地面冲洗废水、设备清洗废水)产生量为4752.8t/a,主要污染物为CODcr、NH3-N、总氮、BOD5、SS、总磷、动植物油、LAS,****处理站采用“气浮+厌氧+缺氧+好氧”工艺处理,达标后排放至市政污水管网,然后引****处理厂深度处理。 雨水:项目已实施雨污分流,雨水和污水分开收集、分开处置。雨水经厂区雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。 (二)废气 天然气锅炉废气:项目煮浆工序使用天然气锅炉供热,产生少量的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物,天然气锅炉采用低氮燃烧技术,燃烧废气设备排口直连,废气处理系统收集总风量为3000m3/h,排放筒高度13m,排放口编号DA001。 油炸工序废气:项目油炸工序使用食用油,油炸温度为130℃,炉灶以天然气为燃料,天然气为清洁能源,燃烧过程中会产生油烟、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度。项目设置集气装置对油炸废气及天然气燃烧废气进行收集后引至油烟净化器进行处理达标后引至高空排放。项目设置4套油烟净化器及4个油炸工序废气排放口(DA002~DA005)。 未被收集到的油炸工序废气以无组织形式排放,通过加强车间管理,禁止在作业时频繁开关门等无组织废气管控措施,不会对周围环境造成明显影响。 加石膏工序废气:加石膏工序投料过程产生粉尘,以颗粒物计,通过加强车间通风无组织排放,不会对周围环境产生不良影响。 煮浆工序废气:煮浆过程产生异味,以臭气浓度计,通过加强车间通风无组织排放,不会对周围环境产生不良影响。 废水处理站恶臭:废水处理站在运行过程中会产生恶臭气体,主要为氨、硫化氢、臭气浓度等,通过对生化处理池和污泥池进行加盖处理,合理控制停留时间,对污泥实行快速脱水,及时清运等措施,减少对周围环境产生不良影响。 (三)噪声 主要噪声污染源为生产设备及辅助设备,通过合理布局、定期对各种机械设备进行维护与保养、对噪声较大设备进行减振防噪处理及其他适当隔音、降噪、减振等措施,以及墙体隔音、距离衰减后,减少了对周围环境的影响。 (四)固体废物 项目一般工业固体废物包括生产过程中产生的废包装材料(约为1.9258t/a)、豆渣(约为270t/a)、废油脂(约为8.2217t/a)、废水处理污泥(约为2.153t/a)。项目已严格按照一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置规范的一般工业固体废物贮存场所,经****公司回收处理,并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度及记录一般工业固体废物管理台账。 |
| 项目实际已取消食堂,员工均不在项目内食宿,不产生厨房油烟。 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0.4753 | 0.4753 | 0 | 0 | 0.475 | 0.475 | |
| 0 | 0.1901 | 0.1901 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | |
| 0 | 0.0238 | 0.0238 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 13680 | 13680 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0.2095 | 0.251 | 0 | 0 | 0.209 | 0.209 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 三级化粪池 | **省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B等级标准的较严值 | 员工生活污水排放量为1458t/a,主要的污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS,生活污水经三级化粪池预处理后排放至市政污水管网,然后引****处理厂深度处理。 | 生活污水排放口所测项目达到**省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准的较严值要求。 | |
| 2 | ****处理站 | **省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准的较严值 | 项目生产废水(锅炉排水、清洗废水、压制、成型废水、地面冲洗废水、设备清洗废水)产生量为4752.8t/a,主要污染物为CODcr、NH3-N、总氮、BOD5、SS、总磷、动植物油、LAS,****处理站采用“气浮+厌氧+缺氧+好氧”工艺处理,达标后排放至市政污水管网,然后引****处理厂深度处理。 | 生产废水排放口所测项目达到**省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准的较严值要求。 | |
| 3 | 雨污分流 | / | 项目已实施雨污分流,雨水和污水分开收集、分开处置。雨水经厂区雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。 | / |
| 1 | 低氮燃烧技术 | **省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3大气污染物特别排放限值 | 项目煮浆工序使用天然气锅炉供热,产生少量的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物,天然气锅炉采用低氮燃烧技术,燃烧废气设备排口直连,废气处理系统收集总风量为3000m3/h,排放筒高度13m,排放口编号DA001。 | 天然气锅炉燃烧废气排放口DA001所测项目中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物达到**省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3大气污染物特别排放限值。 | |
| 2 | 油烟净化器 | 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物达到《关于贯彻落实的实施意见》(粤环函〔2019〕1112号)中的排放限值;油烟达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的中型标准;臭气浓度达到符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值的要求 | 项目油炸工序使用食用油,油炸温度为130℃,炉灶以天然气为燃料,天然气为清洁能源,燃烧过程中会产生油烟、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度。项目设置集气装置对油炸废气及天然气燃烧废气进行收集后引至油烟净化器进行处理达标后引至高空排放。项目设置4套油烟净化器及4个油炸工序废气排放口(DA002~DA005)。 | 油炸工序废气排放口DA002-DA005所测项目中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物达到《关于贯彻落实的实施意见》(粤环函〔2019〕1112号)中的排放限值;油烟达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的中型标准;臭气浓度达到符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值的要求 | |
| 3 | 加强车间管理 | 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物达到**省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放浓度限值;臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准的要求 | 未被收集到的油炸工序废气以无组织形式排放,通过加强车间管理,禁止在作业时频繁开关门等无组织废气管控措施,不会对周围环境造成明显影响。通过加强车间通风,加石膏工序废气、煮浆工序废气在车间内以无组织形式排放 | 厂界无组织下风向监控点废气所测项目中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物达到**省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放浓度限值;臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准的要求。 | |
| 4 | 对生化处理池和污泥池进行加盖处理 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准 | 废水处理站在运行过程中会产生恶臭气体,主要为氨、硫化氢、臭气浓度等,通过对生化处理池和污泥池进行加盖处理,合理控制停留时间,对污泥实行快速脱水,及时清运等措施,减少对周围环境产生不良影响。 | 厂界无组织下风向监控点废气所测项目中臭气浓度、氨、硫化氢达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准的要求。 |
| 1 | 隔音、降噪、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类排放限值 | 主要噪声污染源为生产设备及辅助设备,通过合理布局、定期对各种机械设备进行维护与保养、对噪声较大设备进行减振防噪处理及其他适当隔音、降噪、减振等措施,以及墙体隔音、距离衰减后,减少了对周围环境的影响。 | 厂界西面、北面外1米处噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类排放限值要求。 |
| 1 | 严格落实固体废物污染防治措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存,并依法依规处理处置。 | 项目已严格按照一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置规范的一般工业固体废物贮存场所,废包装材料收集后交******公司****公司处理,废油脂收集后交**市****公司和******公司****公司处理,废水处理污泥收集后交******公司****公司和******公司****公司处理,豆渣交********公司处理,并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度及记录一般工业固体废物管理台账。员工生活产生的生活垃圾按照指定地点分类堆放在生活垃圾堆放点,每日由环卫部门清理运走,定期对堆放点进行清洁消毒,杀灭害虫。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |