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| **** | 建设单位代码类型:|
| ****0300MABLJ88K6X | 建设单位法人:尹邦进 |
| 黄武周 | 建设单位所在行政区划:**省**市九华经开区 |
| **街道大众西路13号 |
| 斯泰克特种****实验室项目 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:098-专业实验室、****基地 | 行业类别(国民经济代码):M7320-M7320-工程和技术研究和试验发展 |
| 建设地点: | **长****开发区管理委员会 **长****开发区管理委员会 |
| 经度:112.822222 纬度: 28.318333 | ****机关:****开发区****分局 |
| 环评批复时间: | 2024-09-25 |
| 长环评(望经开)〔2024〕39号 | 本工程排污许可证编号:****0300MABLJ88K6X002W |
| 2025-07-25 | 项目实际总投资(万元):2000 |
| 41.1 | 运营单位名称:**** |
| ****0300MABLJ88K6X | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
| 914********639004J | 验收监测单位:******公司 |
| 914********639004J | 竣工时间:2025-01-07 |
| 2025-04-22 | 调试结束时间:2025-07-22 |
| 2025-07-28 | 验收报告公开结束时间:2025-08-27 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=50729sXSzF source=1 userId=3051f5f3eb344f3aa968a189143d8743 hideTop=1 token=sy4e7cf3fdd64c****079cf71b7bc72b |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 特种碳陶材料研发 300 次/年、烧结窑炉工艺研发 20 次/年。 | 实际建设情况:特种碳陶材料研发 300 次/年、烧结窑炉工艺研发 20 次/年。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 碳陶陶瓷刹车组件生产工艺:①纳米化:碳化硼经砂磨机、球磨机等设备进行纳米化。 ②配料:化合物助剂、纳米淀粉、CMC、PEG、PVA、酒精、纯水以及纳米化后的碳化硼按比例在通风橱内进行配料,并记录配比。 ③混合:将混合料投入密闭设备中进行混合分散。 ④制粒:将配制好的混合料通过振动擦碎筛、造粒机等设备进行造粒,单批耗时约 10 小时。 ⑤成型:混合料根据需要经过成型设备成型。 ⑥整修:根据需要部分毛坯或烧结后样品需经钻车床、磨床进行整修,整修过程无需磨削液等润滑剂。 ⑦烧结:成型毛坯进入烧结炉,空泵将炉内空气抽空后开始加热烧结,烧结炉以、G2-6电加热,运行温度 1500~2200℃,每批次烧结时间约 0.5~2h,炉内冷却约 4h。 ⑧测试分析:通过肉眼评****实验室内通过检测仪器对其进行性能测试,并记录各项试验数据。 纳米碳化硼陶瓷研发工艺描述如下: ①纳米化:碳化硼经砂磨机、球磨机等设备进行纳米化。 ②配料:化合物助剂、纳米淀粉、CMC、PEG、PVA、酒精、纯水以及纳米化后的碳化硼按比例在通风橱内进行配料,并记录配比。 ③混合:将混合料投入密闭设备中进行混合分散。 ④制粒:将配制好的混合料通过振动擦碎筛、造粒机等设备进行造粒,单批耗时约 10 小时。 ⑤成型:混合料根据需要经过成型设备成型。 ⑥整修:根据需要部分毛坯或烧结后样品需经钻车床、磨床进行整修,整修过程无需磨削液等润滑剂。 ⑦烧结:成型毛坯进入烧结炉,空泵将炉内空气抽空后开始加热烧结,烧结炉以电加热,运行温度 1500~2200℃,每批次烧结时间约 0.5~2h,炉内冷却约 4h。 ⑧测试分析:通过肉眼评****实验室内通过检测仪器对其进行性能测试,并记录各项试验数据。 铝基陶瓷复合材料研发工艺描述如下: ①配料:将碳化硅原粉、造粒粉、铝粉、水、酒精按比例在通风橱内进行配料。 ②混合:将混合料投入密闭设备中进行混合分散。 ③烘干:将配制好的混合料送入烘干设备进行水分烘干,烘干温度约 70℃,每批烘干耗时约 12 小时。 ④烧结成型:混合干料装入石墨模具后送入烧结设备,真空泵将炉内空气抽真空后开始烧结。烧结炉以电加热,运行温度 700~800℃,每批次烧结时间约 1~3 小时,烧结后炉内冷却 2~3 小时。 ⑤整修:根据需要部分烧结后样品需经钻车床、磨床等设备进行整修。整修过程无需磨削液等润滑剂。 ⑥测试分析:烧结后样品****实验室内通过检测仪器对其进行指标测试,并记录各项试验数据。 烧结炉工艺设计研发 ①工艺设计:研发人员采用相关软件,依据研发目标指标绘制特定性能要求的辊道窑设备部件图纸,主要包括入口密封仓、入口闸门、加热段炉体、恒温段炉体、隔热闸门、冷却段炉体和出口密封仓、炉体传动、匣钵导向装置、氮气管路、热交换器、自动温控系统(含加热元件)和自动控制系统等,并委****工厂按图进行加工生产。 ②组装:将外委生产的部分组装后的特殊零部件运送至项目内,****采购所需通用元器件,在项目内通过拼装进行窑炉组装。 ③空载试烧:炉窑组装完成后空载通电加热至设计工况,并对各项参数进行记录分析,进一步进行工艺设计调整与优化。试烧时炉体中不装载烧结物料,以电加热,加热前需采用真空泵对炉体抽真空,试烧过程中自动温控系统利用冷却水控制炉体温度。炉体内温度控制在 750℃~1200℃,每次试制时间约 10 小时。 | 实际建设情况:碳陶陶瓷刹车组件生产工艺:①纳米化:碳化硼经砂磨机、球磨机等设备进行纳米化。 ②配料:化合物助剂、纳米淀粉、CMC、PEG、PVA、酒精、纯水以及纳米化后的碳化硼按比例在通风橱内进行配料,并记录配比。 ③混合:将混合料投入密闭设备中进行混合分散。 ④制粒:将配制好的混合料通过振动擦碎筛、造粒机等设备进行造粒,单批耗时约 10 小时。 ⑤成型:混合料根据需要经过成型设备成型。 ⑥整修:根据需要部分毛坯或烧结后样品需经钻车床、磨床进行整修,整修过程无需磨削液等润滑剂。 ⑦烧结:成型毛坯进入烧结炉,空泵将炉内空气抽空后开始加热烧结,烧结炉以、G2-6电加热,运行温度 1500~2200℃,每批次烧结时间约 0.5~2h,炉内冷却约 4h。 ⑧测试分析:通过肉眼评****实验室内通过检测仪器对其进行性能测试,并记录各项试验数据。 纳米碳化硼陶瓷研发工艺描述如下: ①纳米化:碳化硼经砂磨机、球磨机等设备进行纳米化。 ②配料:化合物助剂、纳米淀粉、CMC、PEG、PVA、酒精、纯水以及纳米化后的碳化硼按比例在通风橱内进行配料,并记录配比。 ③混合:将混合料投入密闭设备中进行混合分散。 ④制粒:将配制好的混合料通过振动擦碎筛、造粒机等设备进行造粒,单批耗时约 10 小时。 ⑤成型:混合料根据需要经过成型设备成型。 ⑥整修:根据需要部分毛坯或烧结后样品需经钻车床、磨床进行整修,整修过程无需磨削液等润滑剂。 ⑦烧结:成型毛坯进入烧结炉,空泵将炉内空气抽空后开始加热烧结,烧结炉以电加热,运行温度 1500~2200℃,每批次烧结时间约 0.5~2h,炉内冷却约 4h。 ⑧测试分析:通过肉眼评****实验室内通过检测仪器对其进行性能测试,并记录各项试验数据。 铝基陶瓷复合材料研发工艺描述如下: ①配料:将碳化硅原粉、造粒粉、铝粉、水、酒精按比例在通风橱内进行配料。 ②混合:将混合料投入密闭设备中进行混合分散。 ③烘干:将配制好的混合料送入烘干设备进行水分烘干,烘干温度约 70℃,每批烘干耗时约 12 小时。 ④烧结成型:混合干料装入石墨模具后送入烧结设备,真空泵将炉内空气抽真空后开始烧结。烧结炉以电加热,运行温度 700~800℃,每批次烧结时间约 1~3 小时,烧结后炉内冷却 2~3 小时。 ⑤整修:根据需要部分烧结后样品需经钻车床、磨床等设备进行整修。整修过程无需磨削液等润滑剂。 ⑥测试分析:烧结后样品****实验室内通过检测仪器对其进行指标测试,并记录各项试验数据。 烧结炉工艺设计研发 ①工艺设计:研发人员采用相关软件,依据研发目标指标绘制特定性能要求的辊道窑设备部件图纸,主要包括入口密封仓、入口闸门、加热段炉体、恒温段炉体、隔热闸门、冷却段炉体和出口密封仓、炉体传动、匣钵导向装置、氮气管路、热交换器、自动温控系统(含加热元件)和自动控制系统等,并委****工厂按图进行加工生产。 ②组装:将外委生产的部分组装后的特殊零部件运送至项目内,****采购所需通用元器件,在项目内通过拼装进行窑炉组装。 ③空载试烧:炉窑组装完成后空载通电加热至设计工况,并对各项参数进行记录分析,进一步进行工艺设计调整与优化。试烧时炉体中不装载烧结物料,以电加热,加热前需采用真空泵对炉体抽真空,试烧过程中自动温控系统利用冷却水控制炉体温度。炉体内温度控制在 750℃~1200℃,每次试制时间约 10 小时。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 烧结废气经“气水分离+直燃装置+15m 排气筒”排放;纳米化废气自然沉降后经通风系统外排;配料废 气经通风橱外排;纳米碳化硼陶瓷、铝基陶 瓷复合材料混料在密闭设备里进行,碳陶组件混料废气无组织排放; 碳陶陶瓷刹车组件烘干废气中粉尘自然沉降后经通风系统外排;铝基陶瓷复合材料混料烘干废气经烘干设备排气阀引入冷凝器冷凝,不凝气经通风系统外排;纳米碳化硼陶瓷制粒废气经通风系统外排;焊接废气经“集气罩+移动式焊接烟尘净化器处理”后车间内排放。 | 实际建设情况:烧结废气经“气水分离+直燃装置+15m 排气筒”排放;纳米化废气自然沉降后经通风系统外排;配料、实验废气废气经通风橱外排;纳米碳化硼陶瓷、铝基陶瓷复合材料混料在密闭设备里进行,碳陶组件混料废气无组织排放; 碳陶陶瓷刹车组件烘干废气中粉尘自然沉降后经通风系统外排;铝基陶瓷复合材料混料烘干废气经烘干设备排气阀引入冷凝器冷凝,不凝气经通风系统外排;纳米碳化硼陶瓷制粒废气经通风系统外排;炉窑组装部件为整件,仅进行配装,无需焊接,故未设置移动式焊接烟尘净化器 |
| 根据实际情况,实验室测试用到少量硝酸、硫酸,产生的酸性气体采用碱液喷淋塔对其进行处理后通过 15m 排气筒排放,验收监测期间实际排放浓度远低于排放限值要求,污染物排放量小,酸雾对周边环境影响很小,实验室测试使用硝酸、硫酸后实 验室废液量略有增加。根据实际情况,本项目炉窑组装部件为整件,仅进行配装,无需焊接,故未设置移动式焊接烟尘净化器。 | 是否属于重大变动:|
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| 1 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准 | 化粪池 | 4次/天,连续2天 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |