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| **** | 建设单位代码类型:|
| 911********634003D | 建设单位法人:李昆 |
| 张晓东 | 建设单位所在行政区划:**省**市**区 |
| **省**市**区万庄镇 |
| ********油厂地面系统能耗优化提升项目(**区) | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:007-陆地石油开采 | 行业类别(国民经济代码):B0711-B0711-陆地石油开采 |
| 建设地点: | ******区 ******区 |
| 经度:116.715833 纬度: 39.438611 | ****机关:****环境局****分局 |
| 环评批复时间: | 2022-07-04 |
| 廊环安管〔2022〕12号 | 本工程排污许可证编号:911********634003D031X |
| 2025-08-22 | 项目实际总投资(万元):180 |
| 21 | 运营单位名称:中国石****公司 ****公司****油厂 |
| 911********634003D | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
| ****0982MA0FN0KG4T | 验收监测单位:******公司 |
| 911********43120XG | 竣工时间:2024-12-01 |
| 2024-12-05 | 调试结束时间:2025-10-10 |
| 2025-08-28 | 验收报告公开结束时间:2025-09-25 |
| 验收报告公开载体: | **建设项目环境信息公示平台https://www.****.com/gs/detail/2?id=508288DMVt |
| 项目建设性质属技术改造类,本次技术改造共涉及41口油水气井。 | 实际建设情况:对41口油水气井进行提升改造,建设性质为技术改造类 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 涉及41口油水气井,具体改造内容为:三管伴热油井进行单管常温集油工艺改造;油井井口阀门升级更换;注水井加装参数监控系统;气井井口设备进行升级更换;拉油点进行伴热改造。 | 实际建设情况:本次验收共涉及41口油水气井。其中:31口采油井具体改造内容为:2口三管伴热油井进行单管常温集油工艺改造;6口油井井口阀门升级更换;23口三管伴热油井进行单管常温集油工艺改造和井口阀门升级更换。4口注水井加装参数监控系统。6口气井井口设备进行升级更换。 务39-1X拉油点不再进行伴热改造。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 单管常温集油工艺改造。 | 实际建设情况:通过在井场及集输站场关闭热水管、回水管阀门,集油工艺改造为单管常温集油工艺,简化集油管网,通过单井简并串接等措施实现单管常温输送。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 1、采用管道密闭、设备密闭,加强阀门的气密性检测等措施。 2、不设置废水外排口。 3、不涉及主要排放口。 4、低噪设备工艺,合理安排施工;低噪设备、基础减振。 5、事故****采油厂古大站(原古一联)南侧污水池,通过管道进入**县****,委托****处置。 | 实际建设情况:1、采用管道密闭、设备密闭,加强阀门的气密性检测等措施,减少无组织排放。 2、施工过程产生的清洗废水进入古一注水站污水处理系统,处理达标后回注地下油层,不外排。 3、不涉及主要排放口。 4、低噪设备工艺,合理安排施工;低噪设备、基础减振;施工期及运行期均进行分区防渗。 5、建设单位已与有资质单位**县****签订油泥处理协议。项目施工过程未发生事故,未产生落地油。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| / | 实际建设情况:企业编制突发环境事件应急预案,具有足够的应急物资及应急救援能力。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
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| 1 | 古一注污水处理系统 | 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2022) | 施工期产生的清洗废水排入废水储罐,由罐车运至古一注污水处理系统,处理达标后全部回注地下油层。根据引用的监测报告,处理后水质能够达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2022)中Ⅲ类回注水要求。 | ****油田****研究院****油田****油厂2024年度采出水水质监测报告,古一注经处理后,悬浮固体含量为17.9mg/L,粒径中值为2.6μm,含油量为0.4mg/L,平均腐蚀率0.014mm/a,出水水质能满足达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2022)的Ⅲ类回注水要求 |
| 1 | 扬尘污染防治措施 | 《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019) | 施工期通过洒水抑尘密闭运输、物料苫盖措施控制扬尘污染。 | 无 |
| 1 | 低噪设备,采取建筑隔声、减振、消声等措施 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 施工期间合理安排施工时间,在白天施工,单个井场施工期较短,采用低噪声设备。项目场界50m范围内无敏感点,施工期间未收到扰民投诉等,未对周围居民产生影响。 | 无 |
| 1 | 固体废物须妥善处置。落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。施工期间产生的固体废物为设备包装废料以及更换下的废旧阀门设备、落地油(事故状态)、生活垃圾。设备包装废料统一收集后外售;更换下的废****采油厂物资回收部门回收利用;事故落地油****采油厂古大站(原古一联)南侧污水池,通过管道进入**县****,委托****处置;生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 | 生活垃圾采取定点堆放,即产即清,****垃圾场卫生填埋。 废包装材料统一收集后外售。 拆除下来的废旧阀门、设备、管线由古****回收部门,回收利用。 项目施工过程未发生漏油事故,未产生事故落地油,施工期改造区域地面均铺设了防渗布,油污落在防渗布上,未产生事故落地油;废防渗材料经清理后回用于其他钻修井作业中。 |
| 1 | 严格落实生态保护措施。严格控制施工作业区面积,不新增临时占地及永久占地,合理安排施工作业时间。 | 严格控制施工作业区面积,不新增临时占地及永久占地,合理安排施工作业时间。井场边界设置围栏,悬挂指示牌及警示标识,井场外进行生态恢复。未对区域生态环境产生明显影响。建议建设单位继续加强对员工进行定期培训,不断提高员工环保意识和生态保护的基本知识,减少生产活动对区域生态环境的不利影响。 |
| 1 | 建立应急管理机构和管理体系,强化营运期维护管理,建设单位须严格按照该环评文件中提出的要求,建立完善的风险事故防范措施及环境风险应急预案,建设购置相关设施、设备,严防污染事故发生。 | 加强对集油管线巡检,按规定进行设备维修、保养,及时更换易损及老化部件。 ****油厂现有的《突发环境事件专项应急预案》中已包含了井口破损泄露、储油装置泄露以及集油管线泄露引起的火灾、爆炸风险事故时所采取的应急处置措施,所以该预案可以满足本项目的应急处置要求。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |