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| **** | 建设单位代码类型:|
| 913********771846J | 建设单位法人:方华玉 |
| 王学彪 | 建设单位所在行政区划:**省**市 |
| **省**市****居委**峤466****园区内) |
| 年产12.6万吨高端纺织面料生产线建设项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:028-棉纺织及印染精加工;毛纺织及染整精加工;麻纺织及染整精加工;丝绢纺织及印染精加工;化纤织造及印染精加工;针织或钩针编织物及其制品制造;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品制造 | 行业类别(国民经济代码):C175-C175-化纤织造及印染精加工 |
| 建设地点: | **省**市**区 ****居委**峤466****园区内) |
| 经度:119.14711 纬度: 25.26602 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2019-02-28 |
| 莆环审〔2019〕6号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2024-02-08 | 项目实际总投资(万元):15000 |
| 106.69 | 运营单位名称:**** |
| 913********771846J | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| 913********771846J | 验收监测单位:******公司 |
| 913********339180R | 竣工时间:2024-02-01 |
| 调试结束时间: | |
| 2025-09-28 | 验收报告公开结束时间:2025-10-31 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=50928DlC4q |
| ** | 实际建设情况:**,分阶段建设 |
| 分阶段建设 | 是否属于重大变动:|
| 年产12.6万吨高端纺织针织面料 | 实际建设情况:年产0.2889万吨高端纺织面料 |
| 分阶段建设 | 是否属于重大变动:|
| 一期工程生产工艺:涤纶长丝、锦纶长丝、棉、短棉短丝、氨纶、阳离子可染涤纶-松简-装纱-水洗-染色-水洗-脱水-烘干-检验,涤纶长丝-蒸纱-摇绞-水洗-段染-蒸固-水洗-脱水-绞倒简-检验;检验后的半成品经挂纱-调机-编织-磅重-验修布-水洗-脱水-中检-开幅-定型-检验-打卷-入库。 二期工程生产工艺:原纱-检验-挂纱-调机-编织-磅重-验修布-精炼除油-染色-水洗-水洗-脱水-中检-开幅-定型-检验-打卷-入库。 | 实际建设情况:染整生产工艺:胚布准备-缩炼-预定型-精炼除油-水洗-染色-水洗+还原皂洗-脱水-中检-展布-定型(功能整理)-定型(烘干)-风格整理-品检-入库。 磨毛、拉毛生产工艺: 烘干加起毛剂-中检验布-碳素磨-平面磨毛/正反面磨毛/磨毛、拉毛-成定; 烘干加起毛剂-中检验布-砂纸磨-磨毛、拉毛/平面磨毛/正反面磨毛-成定; 烘干加起毛剂-中检验布-双弯针-单面拉毛/双面拉毛-成定; 烘干加起毛剂-中检验布-双弯针-单面拉毛-剪毛-成定; 烘干加起毛剂-中检验布-双弯针-双面拉毛-梳毛-剪毛-摇粒-成定; 烘干加起毛剂-中检验布-直弯针-单面拉毛-成定; 烘干加起毛剂-中检验布-直弯针-单面拉毛-剪毛-成定; 烘干加起毛剂-中检验布-直弯针-单面拉毛-梳毛-剪毛-摇粒-成定; 烘干加起毛剂-中检验布-直弯针-双面拉毛-成定; 烘干加起毛剂-中检验布-直弯针-双面拉毛-双面梳毛-双面剪毛-摇粒-成定。 |
| 项目分阶段建设。 ①本阶段新增磨毛相关生产设备、拉毛相关生产设备、新增公用设备及物理性实验设备,根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》,新增设备不属于重大变动,无需重新环评。 ②环评中生活污水经化粪池处理后同生产废水经收集后进入“**循****公司”废水处理系统处理达标后部分废水回用,剩余废水外排至湄洲湾。实际由于“**循****公司”废水处理系统暂未建设,本阶段生活污水经化粪池处理后同生产****泵站,经泵提升至“****公司”污水处理站处理,处理达标后部分废水回用于我司生产,剩余废水引至环湄洲湾北岸尾水排海工程,最终进入湄洲湾。根据现场调查及验收检测报告,“****公司”污水处理站尚有余量可接纳本项目废水,且废水经处理后,可达标排放。因此废水处理方式变更不属于重大变化。 | 是否属于重大变动:|
| 废水: 项目污水治理试行“雨污分流、清污分流”的原则,其中设备冷却水可循环利用,定型机喷淋治理后的废水经处理后可循环使用。 项目产生的废水主要为染整工艺废水、部分定型机废气喷淋废水、车间及配料区地面冲洗废水和职工生活污水。 染整生产废水、车间及配料区地面冲洗废水、部分定型机废气喷淋废水及经化粪池处理后的员工生活污水一起进入**循****公司染色废水处理系统处理,其中项目一期工程废水全部进入**循****公司二期工程染色处理系统处理;项目二期工程废水进入**循****公司三期工程染色废水处理系统处理,其余废水进入**循****公司二期工程染色处理系统处理。经**循****公司处理后的废水,一期工程尾水50.58%回用于生产,二期工程尾水有42.35%回用于生产。除回用于生产的尾水外,其****工业园污水管网纳入“环湄洲湾北岸尾水排海工程”至平海湾深海排放。 废气: 项目废气主要为定型废气。定型机废气采用“组合式湿法高压静电除尘”处理工艺,并配套余热回收装置。其中2#、3#后整车间各设1套废气处理设施(共2套),每套设施风机风量为82000m3/h,每套废气设施设1根排气筒(共2根),排气筒编号分别为1#、2#排气筒;5#、6#、7#、13#染整车间各设2套废气处理设施(共8套),每套设施风风量为82000m3/h,同一车间的2套废气处理设施共用1根排气筒(共4根排气筒),5-7#、13#车间排气筒编号分别为3#、4#、5#、6#排气筒。 噪声: 优先选用低噪声设备,高噪声设备采取吸声、隔声、减振等措施综合降噪。 固废: 一般固废:一、二期分别于16#、19#车间各设1个固废收集间,占地面积分别为250m2。 危险废物:一、二期分别于16#、19#车间各设1个危险废物暂存间,占地面积分别为250m2。 | 实际建设情况:废水: 设置一个20m3洗涤池用于收集静电除尘器极板冲洗废水,****泵站;建设11个化粪池(总容积66m3),2个集污池(600m3、460m3);生活污水经化粪池处理后同生产****泵站;污水泵站废水经泵提升至“****公司”污水处理站处理,处理达标后部分废水回用于我司生产,剩余废水引至环湄洲湾北岸尾水排海工程,最终进入湄洲湾。 废气 7#染整车间(C7)定型机废气采用“组合式湿法高压静电除尘”处理工艺(喷淋塔+高压静电除尘+烟气冷却器+脱白除雾装置),设2套废气处理设施,每套设施风机最大风量为130000m3/h(变频风机),共用一根排气筒(DA001) 噪声: 选用低噪声设备,高噪声设备采取隔声、减振等措施综合降噪。 固废: 建设1间一般固废间,占地面积约50m2,建设1间危险废物暂存间,占地面积约40m2。 |
| 分阶段建设 | 是否属于重大变动:|
| 于8#车间南侧设1个事故应急池,容积为1200m3 | 实际建设情况:依托“****公司”应急池(设有2个应急池,总容积6400m3,所需应急池5077m3,尚有余量1323m3),可满足本阶段应急要求 |
| 本阶段未建设,依托“华锦实业”,待全厂验收时,需建设事故应急池 | 是否属于重大变动:|
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| 1 | 污水处理设施 | 执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)中表2中直接排放标准(及环保部公告2015年第19号修改单、第41号调整公告要求) | 设置一个20m3洗涤池用于收集静电除尘器极板冲洗废水,****泵站;建设11个化粪池(总容积66m3),2个集污池(600m3、460m3);生活污水经化粪池处理后同生产****泵站;污水泵站废水经泵提升至“****公司”污水处理站处理,处理达标后部分废水回用于我司生产,剩余废水引至环湄洲湾北岸尾水排海工程,最终进入湄洲湾。 | 根据验收监测结果,“华锦实业”污水处理站出口废水各污染物排放均可符合《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)中表2中直接排放标准(及环保部公告2015年第19号修改单、第41号调整公告要求)。符合环评批复要求。 |
| 1 | 废气处理设施 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准 | 定型废气经废气管道收集后通过“喷淋塔+高压静电除尘+烟气冷却器+脱白除雾装置”处理后经1根20m高排气筒(DA001)排放。 | 根据验收监测结果: ①项目废气处理设施对非甲烷总烃的2日处理效率分别为80.0%、82.5%,对颗粒物的2日处理效率分别为72.2%、75.2%,均无较大波动,处理设备稳定运行。颗粒物的最高排放浓度为16.1mg/m3,平均排放速率为0.95kg/h,非甲烷总烃的最高排放浓度为2.57mg/m3,平均排放速率为0.145kg/h,年生产300d,每天工作24h,则年产生非甲烷总烃废气1.044t/a;项目非甲烷总烃、颗粒物排放可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准。 ②厂界无组织排放非甲烷总烃最大浓度为0.58mg/m3,颗粒物最大浓度为0.447mg/m3,厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物浓度均可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准。 ③项目厂区内无组织排放浓度非甲烷总烃(任意一次浓度值)最大值为:0.71mg/m3,厂区内无组织排放浓度非甲烷总烃(1h平均浓度值)最大值为:0.69mg/m3,均可符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中排放限值(非甲烷总烃监控点1h平均浓度值≤10mg/m3;非甲烷总烃监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3),废气达标排放。 |
| 1 | 选用低噪声设备,高噪声设备,采取隔声、减振等措施综合降噪 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准限值[昼间65dB(A),夜间55dB(A)]。 | 选用低噪声设备,高噪声设备,采取隔声、减振等措施综合降噪 | 根据验收监测,本阶段厂界噪声监测结果可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准限值[昼间65dB(A),夜间55dB(A)],企业噪声能够达标排放。 |
| 1 | 一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)Ⅱ类场要求;危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 | 根据验收现场核查,本阶段工业固体废物与生活垃圾分类收集。设置1间一般固废暂存间,一般工业固废贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求;设有1间危废暂存间,危险废物在厂区暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定。各类固体废物都可回收利用或者委托处理,所以不会对周边环境造成二次污染。 |
| 1 | 于8#车间南侧设1个事故应急池,容积为1200m3 | 依托“****公司”应急池(设有2个应急池,总容积6400m3,所需应急池5077m3,尚有余量1323m3),可满足本阶段应急要求。 |
| ****园区****电厂提供;本项目产生的生产废水及生活污水依托**循****公司。 | 验收阶段落实情况:项目供热依托莆****公司提供;本项目产生的生产废水及生活污水依托****公司污水处理系统处理。 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |