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| **** | 建设单位代码类型:|
| 912********34910XA | 建设单位法人:織户宏昌 |
| 李丰 | 建设单位所在行政区划:******开发区 |
| ****开发区十五号街5号 |
| ****二期扩建工程变更项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:069-通用设备制造及维修 | 行业类别(国民经济代码):C3451-C3451-滚动轴承制造 |
| 建设地点: | ****开发区 ****开发区 |
| 经度:123.208611 纬度: 41.755556 | ****机关:****环境局****分局 |
| 环评批复时间: | 2020-01-20 |
| 沈环经开审字〔2020〕0033号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2020-08-18 | 项目实际总投资(万元):419.32 |
| 234.32 | 运营单位名称:/ |
| / | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**万益职业****公司 |
| 912********307967H | 验收监测单位:**万益职业****公司 |
| 912********307967H | 竣工时间:2024-10-01 |
| 调试结束时间: | |
| 2024-11-12 | 验收报告公开结束时间:2024-12-10 |
| 验收报告公开载体: | gs.****.com |
| 扩建项目 | 实际建设情况:扩建项目 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 建筑面积 14255.85m2,新增轴承组装生产线,产量增加 204.3 万套/a。 | 实际建设情况:建筑面积 14255.85m2,新增轴承组装生产线,产量增加 204.3 万套/a。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| (1)原有轴承生产工艺 原材料为加工成型的钢质半成品(轴承环,滚轴等),在厂区内经热处理加工后按规格 要求进行不同精度的打磨,打磨后的工件用油性清洗剂将其表面附着的金属屑清洗干净并在 组装车间完成组装(同时,按批次抽选个别工件在检测室中进行人工观察检测),组装后经 检查合格的产品即为成品存放在成品库中,检查不合格的金属废件集中收集后暂存在厂区指 定位置,****回收站。 二期扩建工程在现有厂房内增加热处理设备,****设备处理规模由 80 万套/a 增 加至 217.9 万套/a。本项目热处理采用“渗碳+一次淬火 ”工艺,主要为将材料放置在热处理设备中进行加热(加热温度 800℃) 、同时通入丙烷气体。 PQE 连续淬火回火生产线包括加热炉和回火炉,加热炉和回火炉产生的烟气集气罩收 集后经 13m 排气筒排放,回火前非甲烷总烃未能收集在车间内无组织排放; LRE 连续淬火回火生产线包括加热炉和回火炉,加热产生的烟气被通入气体燃烧器, 在燃烧器中与燃烧的丙烷一同燃烧再次净化,燃烧净化后的废气(主要为非甲烷总烃) 由 13m 排气筒排放;淬火产生的油烟被油烟管道捕集,经 U 型管道冷凝,冷凝处的废油通过 管道排入防渗防漏油桶中,属于危险废物,定期交由有资质的单位统一处理。回火炉产生的 烟气经集气罩收集后由 13m 排气筒排放。 新增加的 SQE 连续淬火回火生产线包括加热炉和回火炉,加热产生的烟气被通 入气体燃烧器,在燃烧器中与燃烧的丙烷一同燃烧再次净化,燃烧净化后的废气(主要为非 甲烷总烃)由预留的 13m 排气筒排放;淬火产生的油烟被油烟管道捕集,经 U 型管道冷凝, 冷凝处的废油通过管道排入防渗防漏油桶中,属于危险废物,定期交由有资质的单位统一处 理。回火炉产生的烟气经集气罩收集后由预留的 13m 排气筒排放。 箱式多用炉产生的烟气被通入气体燃烧器,在燃烧器中与燃烧的丙烷一同燃烧再次净化,燃烧净化后的废气由预留 13m 排气筒排放。 箱式多用炉加热处理后的工件经过回火后放入真空清洗器内清洗,目的是洗下工件附带的油脂,真空清洗器首先抽真空,箱式多用炉加热排出的烟气被通入气体燃烧器,在燃烧器 中与燃烧的丙烷一同燃烧再次净化,燃烧净化后的废气由预留 13m 排气筒排放,在真空状 态下,加热温度在 100℃左右,蒸发的油脂和溶剂经清洗器自带的冷凝装置冷凝,冷凝下来 的废油为危险废物。 研磨工序中产生研磨屑,在研磨时喷洒冷却水和添加剂,添加剂的主要成分:研磨液0.25% 、消泡剂 0.02% 、防锈剂 0. 13% 、pH 值提升剂 0.06% 、杀菌剂 0. 13% ,研磨废水中含有研磨屑及添加剂。研磨废水进入厂内现有研磨废水处理装置,厂内现有 3 台处理装置,研 磨废水处置工艺相同,并联使用,每台处置装置均设置一层过滤网,过滤下来的屑渣经过挤压即含水研磨屑,挤压后的含水研磨屑含水率较高,本项目在 3 台处置装置后新增 1 台处置装置(串联使用),处置工艺与现有装置相同,减少研磨屑的含水率,增加一级过滤后 60% 的含水研磨屑因含有研磨液、防锈剂,属于危险废物,用防渗防漏的塑料袋收集后暂存于**危废暂存间,定期交由有资质的单位统一处理。 (2)新增发黑工艺 本项目为将工件置于强氧化剂水溶液中处理的发黑处理,大型轴承产品才进行发黑处 理。本项目发黑工序首先将工件放入脱脂槽,使其完全浸入脱脂液,脱脂液为碱性,pH值在 12~ 14 左右,脱脂处理 15~20min ,每过3~5min上下抖动几次,脱脂液 pH 值低于12 时,向其中补充脱脂剂,脱脂液定期更换。将 2 次脱脂,彻底除油后的工件进行 2 次水洗,洗净工件表面附带脱脂剂。 水洗后的工件完全浸入发黑槽,进行一次发黑,发黑液主要成分为氢氧化钠,根据着色程度、着色时间,选择加入少量亚硝酸钠(促进生成四氧化三铁)和光亮剂(磷酸钠)。在 135℃至 155℃条件下浸泡 50~80min ,翻动工件以增进着色均匀。操作工程中如工件着色困难,应加入氢氧化钠增加溶液浓度;如工件颜色发红,则应加入**降低溶液浓度。正常情况下槽液应呈白色,如果槽液呈红色或棕色,表示亚硝酸钠浓度过大,应调整槽液成分;如 果槽液呈绿色,则表示铁离子浓度过大,应更换槽液。 一次发黑完成后,将工件放入**池水洗 2 次,洗净表面发黑液,然后将工件放入二次 发黑槽进行二次发黑(操作条件同一次发黑相同)。二次发黑后,将工件放入**池进行 2 次水洗,再放入热水池进行 1 次加热清洗,清洗过程需保持**池内清洁,应定期更换热水, 经清洗达到客户要求后,将工件自然晾干,涂防锈油后进入厂区下一生产工序。 二期扩建工程变更项目与原环评发黑工序相比,为了确保产品满足客户需求,增加了 4 次水洗环节,每个工位均进行喷淋清洗,且考虑到发黑清洗废水温度较高,处理前需加入新 鲜水对发黑清洗废水进行冷却,因此发黑工序用、排水量大量增加。 变更后发黑清洗废水单独经发黑清洗废水处理装置处理。废水处理设施主要包括 pH 调 节槽、滞留槽、反应槽、絮凝槽、沉降槽、氧化槽、中和槽、水质监视槽、污泥贮槽和板框压滤机。 车间内废水首先进入常规排水受水槽, 由于发黑清洗废水温度较高,需在废水进入 pH 调节槽前加入新鲜水进行冷却,冷却后的废水先进入 pH 调节槽,然后依次进入滞留槽、反 应槽、絮凝槽和沉降槽;沉降分离后,沉降污泥进入污泥贮槽,上清液依次进入氧化槽、中 和槽去除水中有机物。发黑清洗废水呈碱性,需在处理**行 pH 值的调节,在 pH 调节槽 加入聚合硫酸铁,利用 Fe3+与 OH-反应生成氢氧化铁沉淀,从而减少水中氢氧根离子浓度,达到调整排水 pH 值的目的。 沉淀物进入污泥贮槽,上清液依次进入氧化槽、中和槽和水质监视槽。在氧化槽加入聚 合硫酸铁和 NaClO ,通过化学氧化和混凝去除水中有机物,降低 COD 浓度。在中和槽使用 硫酸铁、NaOH 或 NaHSO3 调节废水 pH 值,消耗剩余次氯酸钠。经处理后的废水经过水质 监视槽后达标排放。未达标的废水通过切换阀控制,返回至事故排水受水槽,重新经废水处 理系统处理后达标排放;废水处理系统运行异常情况下,废水应急排至事故受水槽,并立即 停止发黑工艺运行,待废水处理系统具备重新运行条件后方可开启发黑工艺系统。 污泥贮槽的污泥经板框压滤机脱水处理,滤液回流到 pH 调节池,脱水后的污泥委托有 处置资质的单位处理。 (3)气化站工艺 项目** 2 座气化站,单体建筑面积 41.5m2,2 座气化站间间隔 12m,储存气体为丙烷, 单个气化站最大储存量为 1600kg,2 座气化站平面布置和规模相同。丙烷采用气瓶储存,每 个气化站储存丙烷钢瓶 32 个,周转周期约 3 天,储存量 2720kg。 丙烷通过压力差经钢瓶输送至电加热气化器,经调压、计量等工序送入热处理设备通入 燃烧。 (4)实验工序 项目产品在进行发黑工序前需进行蚀刻实验,蚀刻实验是将工件放入 5%的盐酸酒精溶 液中几分钟,然后取出在水槽内冲洗(实验一次水洗)后再放入 3%的硝酸酒精溶液中几分 钟后,取出再放入在水槽内冲洗(实验一次水洗)后再放入 5%的盐酸酒精溶液中几分钟, 最后用水冲洗干净(实验二次水洗),检查工件表面是否有裂纹。 | 实际建设情况:(1)原有轴承生产工艺 原材料为加工成型的钢质半成品(轴承环,滚轴等),在厂区内经热处理加工后按规格 要求进行不同精度的打磨,打磨后的工件用油性清洗剂将其表面附着的金属屑清洗干净并在 组装车间完成组装(同时,按批次抽选个别工件在检测室中进行人工观察检测),组装后经 检查合格的产品即为成品存放在成品库中,检查不合格的金属废件集中收集后暂存在厂区指 定位置,****回收站。 二期扩建工程在现有厂房内增加热处理设备,****设备处理规模由 80 万套/a 增 加至 217.9 万套/a。本项目热处理采用“渗碳+一次淬火 ”工艺,主要为将材料放置在热处理设备中进行加热(加热温度 800℃) 、同时通入丙烷气体。 PQE 连续淬火回火生产线包括加热炉和回火炉,加热炉和回火炉产生的烟气集气罩收 集后经 13m 排气筒排放,回火前非甲烷总烃未能收集在车间内无组织排放; LRE 连续淬火回火生产线包括加热炉和回火炉,加热产生的烟气被通入气体燃烧器, 在燃烧器中与燃烧的丙烷一同燃烧再次净化,燃烧净化后的废气(主要为非甲烷总烃) 由 13m 排气筒排放;淬火产生的油烟被油烟管道捕集,经 U 型管道冷凝,冷凝处的废油通过 管道排入防渗防漏油桶中,属于危险废物,定期交由有资质的单位统一处理。回火炉产生的 烟气经集气罩收集后由 13m 排气筒排放。 新增加的 SQE 连续淬火回火生产线包括加热炉和回火炉,加热产生的烟气被通 入气体燃烧器,在燃烧器中与燃烧的丙烷一同燃烧再次净化,燃烧净化后的废气(主要为非 甲烷总烃)由预留的 13m 排气筒排放;淬火产生的油烟被油烟管道捕集,经 U 型管道冷凝, 冷凝处的废油通过管道排入防渗防漏油桶中,属于危险废物,定期交由有资质的单位统一处 理。回火炉产生的烟气经集气罩收集后由预留的 13m 排气筒排放。 箱式多用炉产生的烟气被通入气体燃烧器,在燃烧器中与燃烧的丙烷一同燃烧再次净化,燃烧净化后的废气由预留 13m 排气筒排放。 箱式多用炉加热处理后的工件经过回火后放入真空清洗器内清洗,目的是洗下工件附带的油脂,真空清洗器首先抽真空,箱式多用炉加热排出的烟气被通入气体燃烧器,在燃烧器 中与燃烧的丙烷一同燃烧再次净化,燃烧净化后的废气由预留 13m 排气筒排放,在真空状 态下,加热温度在 100℃左右,蒸发的油脂和溶剂经清洗器自带的冷凝装置冷凝,冷凝下来 的废油为危险废物。 研磨工序中产生研磨屑,在研磨时喷洒冷却水和添加剂,添加剂的主要成分:研磨液0.25% 、消泡剂 0.02% 、防锈剂 0. 13% 、pH 值提升剂 0.06% 、杀菌剂 0. 13% ,研磨废水中含有研磨屑及添加剂。研磨废水进入厂内现有研磨废水处理装置,厂内现有 3 台处理装置,研 磨废水处置工艺相同,并联使用,每台处置装置均设置一层过滤网,过滤下来的屑渣经过挤压即含水研磨屑,挤压后的含水研磨屑含水率较高,本项目在 3 台处置装置后新增 1 台处置装置(串联使用),处置工艺与现有装置相同,减少研磨屑的含水率,增加一级过滤后 60% 的含水研磨屑因含有研磨液、防锈剂,属于危险废物,用防渗防漏的塑料袋收集后暂存于**危废暂存间,定期交由有资质的单位统一处理。 (2)新增发黑工艺 本项目为将工件置于强氧化剂水溶液中处理的发黑处理,大型轴承产品才进行发黑处 理。本项目发黑工序首先将工件放入脱脂槽,使其完全浸入脱脂液,脱脂液为碱性,pH值在 12~ 14 左右,脱脂处理 15~20min ,每过3~5min上下抖动几次,脱脂液 pH 值低于12 时,向其中补充脱脂剂,脱脂液定期更换。将 2 次脱脂,彻底除油后的工件进行 2 次水洗,洗净工件表面附带脱脂剂。 水洗后的工件完全浸入发黑槽,进行一次发黑,发黑液主要成分为氢氧化钠,根据着色程度、着色时间,选择加入少量亚硝酸钠(促进生成四氧化三铁)和光亮剂(磷酸钠)。在 135℃至 155℃条件下浸泡 50~80min ,翻动工件以增进着色均匀。操作工程中如工件着色困难,应加入氢氧化钠增加溶液浓度;如工件颜色发红,则应加入**降低溶液浓度。正常情况下槽液应呈白色,如果槽液呈红色或棕色,表示亚硝酸钠浓度过大,应调整槽液成分;如 果槽液呈绿色,则表示铁离子浓度过大,应更换槽液。 一次发黑完成后,将工件放入**池水洗 2 次,洗净表面发黑液,然后将工件放入二次 发黑槽进行二次发黑(操作条件同一次发黑相同)。二次发黑后,将工件放入**池进行 2 次水洗,再放入热水池进行 1 次加热清洗,清洗过程需保持**池内清洁,应定期更换热水, 经清洗达到客户要求后,将工件自然晾干,涂防锈油后进入厂区下一生产工序。 二期扩建工程变更项目与原环评发黑工序相比,为了确保产品满足客户需求,增加了 4 次水洗环节,每个工位均进行喷淋清洗,且考虑到发黑清洗废水温度较高,处理前需加入新 鲜水对发黑清洗废水进行冷却,因此发黑工序用、排水量大量增加。 变更后发黑清洗废水单独经发黑清洗废水处理装置处理。废水处理设施主要包括 pH 调 节槽、滞留槽、反应槽、絮凝槽、沉降槽、氧化槽、中和槽、水质监视槽、污泥贮槽和板框压滤机。 车间内废水首先进入常规排水受水槽, 由于发黑清洗废水温度较高,需在废水进入 pH 调节槽前加入新鲜水进行冷却,冷却后的废水先进入 pH 调节槽,然后依次进入滞留槽、反 应槽、絮凝槽和沉降槽;沉降分离后,沉降污泥进入污泥贮槽,上清液依次进入氧化槽、中 和槽去除水中有机物。发黑清洗废水呈碱性,需在处理**行 pH 值的调节,在 pH 调节槽 加入聚合硫酸铁,利用 Fe3+与 OH-反应生成氢氧化铁沉淀,从而减少水中氢氧根离子浓度,达到调整排水 pH 值的目的。 沉淀物进入污泥贮槽,上清液依次进入氧化槽、中和槽和水质监视槽。在氧化槽加入聚 合硫酸铁和 NaClO ,通过化学氧化和混凝去除水中有机物,降低 COD 浓度。在中和槽使用 硫酸铁、NaOH 或 NaHSO3 调节废水 pH 值,消耗剩余次氯酸钠。经处理后的废水经过水质 监视槽后达标排放。未达标的废水通过切换阀控制,返回至事故排水受水槽,重新经废水处 理系统处理后达标排放;废水处理系统运行异常情况下,废水应急排至事故受水槽,并立即 停止发黑工艺运行,待废水处理系统具备重新运行条件后方可开启发黑工艺系统。 污泥贮槽的污泥经板框压滤机脱水处理,滤液回流到 pH 调节池,脱水后的污泥委托有 处置资质的单位处理。 (3)气化站工艺 项目** 2 座气化站,单体建筑面积 41.5m2,2 座气化站间间隔 12m,储存气体为丙烷, 单个气化站最大储存量为 1600kg,2 座气化站平面布置和规模相同。丙烷采用气瓶储存,每 个气化站储存丙烷钢瓶 32 个,周转周期约 3 天,储存量 2720kg。 丙烷通过压力差经钢瓶输送至电加热气化器,经调压、计量等工序送入热处理设备通入 燃烧。 (4)实验工序 项目产品在进行发黑工序前需进行蚀刻实验,蚀刻实验是将工件放入 5%的盐酸酒精溶 液中几分钟,然后取出在水槽内冲洗(实验一次水洗)后再放入 3%的硝酸酒精溶液中几分 钟后,取出再放入在水槽内冲洗(实验一次水洗)后再放入 5%的盐酸酒精溶液中几分钟, 最后用水冲洗干净(实验二次水洗),检查工件表面是否有裂纹。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 食堂废水治理:**隔油槽。原有车间内组装清洗过程中产生的废气通过无组织排放至大气。 | 实际建设情况:食堂废水治理:**隔油槽。我公司于2021年12月10日对组装洗净工序产生的无组织挥发性有机废气进行收集处理并投入运行,其中大筒线生产线5台组装洗净机新增收集管路由现有处理装置 (采用滤网+活性炭吸附处理工艺)处理后经DA018排气筒排放;小型建设内容及规模线6台组装洗净机新增收集管路由现有处理装置 (采用滤网+活性炭吸附处理工艺) 处理后经DA017排气筒排放;超大线+地铁线5台洗净机新 增1套处理装置+排气筒 (采用滤网+活性炭吸附处理工艺) 废气经过处理后经15m高排气筒(DAO24) ”排放 ;大锥线+大球线5台洗净机新增1套 处理装置+排气筒 (采用滤网+活性炭吸附处理工艺) 废气经过处理后经15m高排气筒 (DAO23) 排放。 |
| 为更好的处置生产过程中的废气,将原来的无组织废气进行收集并通过活性炭吸收的处置方式进一步降低污染物排放,属于减排变更,故不属于重大变更 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0.9825 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 1.8 | |
| 2.85 | 0.504 | 12.646 | 0 | 0 | 3.354 | 0.504 | |
| 0.28 | 0.0518 | 1.0146 | 0 | 0 | 0.332 | 0.052 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1 | 隔油槽、pH 调节—反应沉淀—絮凝—氧化—中和 | 《**省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表 2 及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 2 中三级标准限值要求。 | 本项目食堂废水经隔油池处理后与新增生活污水一起进入化粪池处理后,经市政****处理厂;变更后实际生产中发黑清洗废水单独经**发黑清洗废水处理装置处理后****处理厂处理,发黑清洗废水处理装置采用“pH调节—反应沉淀—絮凝—氧化—中和 ”工艺 ,装置处理规模150t/d;在原有**净化装置后面新增一级过滤挤压,过滤挤压后40%的含水研磨屑作为危 险废物处置,60%的废水循环冷却利用。含研磨屑废水、实验废水及地面清洗废水均作为危险废物暂存于废液池中,定期交由有资质单位处置,不进入厂区排水系统。 | 监测结果表明,本项目排放的废水中各项指标均符合《**省污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008)表 2 ****处理厂标准要求,pH 和动植物油类符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准。 |
| 1 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)中表2 | 食堂油烟经不低于75%的油烟净化装置处理后经 15m排气筒达标排放。 | 监测结果表明,本项目饮食业油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)中表2排放限值要求。 |
| 1 | 减震、隔音设施 | 《工业企业厂界 环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中 3 类 | 本项目运营期采取各种减噪和隔音措施,确保噪声达标排放 | 监测结果表明,本项目厂界四周昼夜间噪声符合《工业企业厂界 环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中 3 类标准。 |
| 1 | 本项目废淬火油、废切削液、含水研磨屑均属于危险废物,分别用专用容器或塑料袋收集后 暂存于**的危险废物暂存间内,定期交由有 资质的单位统一处理;质检产生的不合格产品暂存于厂房指定位置,****回收站;发黑工序产生的脱脂废液、发黑废液、废除锈剂均属于危险废物(HW17),在**的危废暂存间内暂存后,定期由有资质单位统一处置;检验废液集中排入厂房南侧设置的防渗防漏废液暂存池中,定期交由有危废处置资质的单位统一处理;生活垃圾由环卫部门统一清运。 | 实际生产中废淬火油、废切屑液、含水研磨屑、废除锈剂、废脱脂液、废发黑液、发黑废水处理车间污泥经收集后暂存于**的危险废物暂存间内,定期交由有资质的单位统一处理;质检产生的不合格产品暂存于厂房指定位置,****回收站;实验废水集中排入厂房南侧设置的防渗防漏废液暂存池中(10m3 ),定期交由有危废处置资质的单位统一处理;在****监测站房内暂存,定期交由有危废 处置 资质的单位 统 一 处理;生活垃圾由环卫部门统一清运。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |