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| **** | 建设单位代码类型:|
| ****0623MAB38YT948 | 建设单位法人:刘春生 |
| 孙凯 | 建设单位所在行政区划:**省**市**市 |
| 张家沟村南家庄新区 |
| **气田**东延518井区天然气地面集输工程(二期) | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:008-陆地天然气开采 | 行业类别(国民经济代码):B0721-B0721-陆地天然气开采 |
| 建设地点: | ******市 ******市 |
| 经度:109.897500 纬度: 37.180556 | ****机关:****服务局 |
| 环评批复时间: | 2024-06-17 |
| 延行审城环发〔2024〕82号 | 本工程排污许可证编号:****0623MAB38YT948001Z |
| 2025-04-21 | 项目实际总投资(万元):75500.11 |
| 828 | 运营单位名称:**** |
| ****0623MAB38YT948 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**力舟环保****公司 |
| ****0600MA6YE62P9B | 验收监测单位:**汇康职业****公司 |
| 916********27083XD | 竣工时间:2025-05-26 |
| 2025-06-04 | 调试结束时间:2025-09-03 |
| 2025-10-21 | 验收报告公开结束时间:2025-11-18 |
| 验收报告公开载体: | https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=480985 |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| ①接入井场38座,接入气井109口。接入井场、气井不在本次评价范围;②**集气站3座,改造集气站8座,扩建杨家****处理厂;③**采气管线187.45km、集气管线43.47km。④道路等其他相关工程等。 | 实际建设情况:①接入井场38座,接入气井109口,接入井场、气井不在本次验收范围;②**集气站3座,改造集气站8座,扩建杨家****处理厂;③**采气管线183.212km、集气管线40.064km。④道路等其他相关工程等。 |
| 因铁路、西气东输管线等客观存在原因,施工期协调受阻,因此进行轻微改线,管线总体长度小于环评,变化管线增加长度变动率仅占原管线长度的0.73-4.28%。 | 是否属于重大变动:|
| 本项目**集气站不设甲醇储罐和装车设施,针对已建集气站改建主要为增压采气进站收球、压缩机增压等内容,集输工艺由中压改中低压,单井不注醇,进站压力从原来的5.0~7.0MPa降低至1.0MPa,经新增压缩机增压后达到3.5~5.5MPa外输至净化厂。 本次对杨家园则净化厂进行扩建,扩建规模 3×108m3/a,扩建后规模9×108m3/a,**9#集气站及**10#集气站集气进站分别设置1套个PN63DN150气液联动紧急切断阀。干线来气的运行压力为5.0~5.7MPa,截断区设计压力为6.3MPa。本工程新增两路清管器接收筒,分别对**9#和10#集气站来气清管作业来气进行收球处理。清管区的运行压力为5.0~5.7MPa,设计压力6.3MPa,新增2套PN63DN150清管收球装置。**3套处理规模150×104m3/d的压缩机,****压缩机厂房、配电室等配套设施。在 3#平台预留区扩建1列脱水装置,采用99.6%(质量分数)三甘醇脱水工艺,设计规模3×108m3/a,扩建后总处理规模9×108m3/a,操作弹性50%~ 110%,装置年运行时间为330d。 本工程建成后,井区集输工艺整体改为中低压不注醇,****处理厂采出水处理及回注能力,扩建后采出水处理规模为350m3/d、采出水回注规模350m3/d。****处理厂进行扩容改造内容:**处理规模200m3/d采出水处理装置一套。本次改造原有200m3储油罐为污水接收水罐,内设排泥及浮动收油装置,污水缓冲约2.57天,储存系数0.85;污水由罐车从各集气站拉运进站至2具200m3污水接收罐,污水自接收水罐出水分别进入已**质预处理装置及**的水质预处理装置;改造已建甲醇储罐为污水罐,经预处理后污水分别转入2具已建700m3甲醇污水罐及改造的1具700m3甲醇污水罐,储存约4天,储存系数0.85;污水水罐的污水分别进入两套过滤系统。 | 实际建设情况:本项目**集气站不设甲醇储罐和装车设施,针对已建集气站改建主要为增压采气进站收球、压缩机增压等内容,集输工艺由中压改中低压,单井不注醇,进站压力从原来的5.0~7.0MPa降低至1.0MPa,经新增压缩机增压后达到3.5~5.5MPa外输至净化厂。 本次对杨家园则净化厂进行扩建,扩建规模 3×108m3/a,扩建后规模9×108m3/a,**9#集气站及**10#集气站集气进站分别设置1套个PN63DN150气液联动紧急切断阀。干线来气的运行压力为5.0~5.7MPa,截断区设计压力为6.3MPa。本工程新增两路清管器接收筒,分别对**9#和10#集气站来气清管作业来气进行收球处理。清管区的运行压力为5.0~5.7MPa,设计压力6.3MPa,新增2套PN63DN150清管收球装置。**3套处理规模150×104m3/d的压缩机,****压缩机厂房、配电室等配套设施。在 3#平台预留区扩建1列脱水装置,采用99.6%(质量分数)三甘醇脱水工艺,设计规模3×108m3/a,扩建后总处理规模9×108m3/a,操作弹性50%~ 110%,装置年运行时间为330d。 本工程建成后,井区集输工艺整体改为中低压不注醇,****处理厂采出水处理及回注能力,扩建后采出水处理规模为350m3/d、采出水回注规模350m3/d。****处理厂进行扩容改造内容:**处理规模200m3/d采出水处理装置一套。本次改造原有200m3储油罐为污水接收水罐,内设排泥及浮动收油装置,污水缓冲约2.57天,储存系数0.85;污水由罐车从各集气站拉运进站至2具200m3污水接收罐,污水自接收水罐出水分别进入已**质预处理装置及**的水质预处理装置;改造已建甲醇储罐为污水罐,经预处理后污水分别转入2具已建700m3甲醇污水罐及改造的1具700m3甲醇污水罐,储存约4天,储存系数0.85;污水水罐的污水分别进入两套过滤系统。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| ①天然气采用密闭管线集输,不在站内储存;②集气站燃气压缩机烟气由8m高排气筒排放;杨家园则净化厂三甘醇再生尾气进入三甘醇尾气处理装置,经过处理后进入再生塔塔底燃烧器燃烧,燃烧产物主要是是CO2 和H2O。③生产设备和工艺管道均设有安全阀,开停车及事故状态下非正常排放送火炬系统燃烧处理,保证站场安全生产,避免放空天然气对环境造成污染;新增气田采出水依托集气站采出水储罐,沿用现有集气站采出水输送方式,采用拉运方式送至****处理厂处理达标后回注地层;净化厂新增集气区分离****处理厂处理达标后回注。站场尾气回收增压装置采用隔声、基础减振等措施;三甘醇脱水一体化集成装置采用隔声、基础减振等措施。新增清管废渣依托现有集气站专用容器收集后在站内危废暂存间集中存放,并定期交由有资质单位处置。站场进、出站区设置截断阀或回止阀,站内设置可燃气体检测和报警系统等;管线输送压力监控设施、堵漏设施,输气管线穿跨越处采用加厚壁厚等措施;对管线等进行定期巡检、加强日常监测、管理等。 | 实际建设情况:①天然气采用密闭管线集输,不在站内储存;②集气站燃气压缩机烟气由11m高排气筒排放;杨家园则净化厂三甘醇再生尾气进入三甘醇尾气处理装置,经过处理后进入再生塔塔底燃烧器燃烧,燃烧产物主要是是CO2 和H2O。③生产设备和工艺管道均设有安全阀,开停车及事故状态下非正常排放送火炬系统燃烧处理,保证站场安全生产,避免放空天然气对环境造成污染;新增气田采出水依托集气站采出水储罐,沿用现有集气站采出水输送方式,采用拉运方式送至****处理厂处理达标后回注地层;净化厂新增集气区分离****处理厂处理达标后回注。站场尾气回收增压装置采用隔声、基础减振等措施;三甘醇脱水一体化集成装置采用隔声、基础减振等措施。新增清管废渣依托现有集气站专用容器收集后在站内危废暂存间集中存放,并定期交由有资质单位处置。2025年与****签订处置协议。站场进、出站区设置截断阀或回止阀,站内设置可燃气体检测和报警系统等;管线输送压力监控设施、堵漏设施,输气管线穿跨越处采用加厚壁厚等措施;对管线等进行定期巡检、加强日常监测、管理等。 |
| 压缩机排气筒由8m变更为11m。 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
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| 1 | “沉降+压力除油+过滤”处理工艺 | 《气田水回注技术规范》(Q/SY01004-2016)标准 | “沉降+压力除油+过滤”处理工艺 | 正常工况下监测 |
| 1 | 采用密闭管线集输 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020) | 采用密闭管线集输 | 正常工况下监测 |
| 1 | 隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求 | 站场尾气回收增压装置采用隔声、基础减振等措施 | 正常运行工况下监测 |
| 1 | 建立管线巡检制度,落实环评提出的保护措施,杜绝发生管道泄漏事件。严格落实站场分区防渗措施以及地下水、土壤跟踪监测计划。 | 项目所在区域地下水水质各项监测指标值均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中类标准限值,石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)标准要求 |
| 1 | 严格落实固废治理措施。施工期生活垃圾依托工地垃圾桶收集后交环卫部门,施工废料不能回收利用的部分交专业机构处置。危险废物交有资质单位处置。 | 施工生活垃圾送垃圾收集点,废****填埋场;施工结束后对临时占地进行生态恢复。设有压力监控装置;监测计划对土壤、地下水进行跟踪监测。建设单位产生的危险废物委托****处置。 |
| 1 | 严格落实环评报告中提出的各项生态保护措施加强生态环境保护。尽可能缩小施工作业带宽度,严格控制临时占地范围,及时对生态环境进行恢复和重建。 | 已按照环评要求进行建设,管线选线尽量避开基本农田,已取得林业手续文件;施工期废弃物均合理处置,施工期间未发生污染事件,未收到环保投诉。管线穿跨越段应加厚管壁,穿越处加设套管;项目永久占地不涉及保护区,项目施工作业带宽度6m,部分区域为8m,土方全部回填,施工结束后对临时占地播撒草籽进行植被恢复。选线尽可能避让耕地、居民村庄等。 |
| 1 | 加强环境风险防范,本项目应急预案纳入**气田采气五厂现有突发环境事件应急预案并定期演练,按规定报生态环境主管部门备案。采取环境风险防范和应急措施,防止发生环境事故。 | 已修编应急预案并备案,应急预案内已包括了本项目。各站点均储备了必要的应急防范设备。备案编号:ya610681-2024-254-L |
| 气田采出水依托****处理厂,本次对现有污水处理系统进行改造。 | 验收阶段落实情况:气田采出水依托****处理厂,本次对现有污水处理系统进行改造。 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 严格落实环评报告中提出的各项生态保护措施加强生态环境保护。尽可能缩小施工作业带宽度,严格控制临时占地范围,及时对生态环境进行恢复和重建。 | 验收阶段落实情况:已按照环评要求进行建设,管线选线尽量避开基本农田,已取得林业手续文件;施工期废弃物均合理处置,施工期间未发生污染事件,未收到环保投诉。管线穿跨越段应加厚管壁,穿越处加设套管;项目永久占地不涉及保护区,项目施工作业带宽度6m,部分区域为8m,土方全部回填,施工结束后对临时占地播撒草籽进行植被恢复。 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |