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发布时间:2026-01-27 14:30
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对2个建设项目环境影响报告书进行批复,现将拟批复的环境影响报告书基本情况予以公示,公示期为2026年1月28日-2026年2月3日(5个工作日)。
听证权利告知:依据《中华人民**国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
联系电话:0476-****749
通讯地址:**市新**临潢大街23号
邮 编:024000
| 序号 | 建设项目名称 | 项目基本情况 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目拟采取的环境保护措施 |
| 1 | ****维生素B2灰黄霉素搬迁改造项目变更 | 《****维生素B2灰黄霉素搬迁改造项目环境影响报告书》于2019年7月31****保护局审批,2020年7月开工建设,2021年12月全部试运营。环评及批复要求该项目灰黄霉素生产过程中产生有机废气统一送“**赤耀****公司废弃物处置及综合利用项目”废气焚烧炉焚烧,处理后废气经45m排气筒排放,赤耀公司****公司,但项目自建成一直未投入运营,生产废气临时采取活性炭吸附方式处理,废活性炭按危废管理。为保证维生素B2及灰黄霉素项目正常运行,**制药决定变更灰黄霉素生产过程有机废气处理方式,在灰黄霉素生产车间**1套有机废气处理设施,采用两级水洗+活性炭再生吸附工艺,处理后废气经1根31.5m排气筒排放。同时,项目危废全部改为委托有资质单位处置。项目产能及生产设备均不变。**赤耀危险废物治理RTO设计有机废气处理效率98%,变更为两级水洗+活性炭再生吸附处理效率97%,故有机废气处理设施变更后导致有机废气排放量增大。同时RTO焚烧系统排气筒高度为45m,变更后排气筒高度为31.5m,排气筒高度降低了30%,属《制药建设项目重大变动清单(试行)》中“废水、废气处理工艺变化,导致新增污染物或污染物排放量增加”和“排气筒高度降低10%及以上”情形,属重大变动,按要求编制变更环境影响报告书。 本次变更灰黄霉素、维生素B2发酵车间和提取车间分开建设,生产设备与变更前相同。**1套灰黄霉素生产废气处理设施,采用水洗塔+活性炭再生吸附塔处理。调整维生素B2生产车间废气排气筒高度,喷雾干燥废气由原来1套喷雾干燥塔+旋风除尘器+二级脉冲布袋除尘器+水膜除尘器+30m排气筒,变更为:80%维生素B2干燥废气采取干燥塔自带旋风除尘器+二级脉冲布袋除尘器+1台水膜除尘器,最后经1根42m高排气筒排放;98%维生素B2干燥废气采取干燥塔废气经干燥塔自带的旋风除尘器+一级脉冲布袋除尘器+水膜除尘器,最后经1根48m高排气筒排放。 | 项目位于******开发区**产业园化工集中区内。 | **** | ******公司 | 一废气:①灰黄霉素车间有组织废气:发酵配料工序废气采取布袋除尘器处理;发酵废气采取旋风分离器分离液体+碱液洗涤+水洗处理;干燥、粉碎废气采取布袋除尘器+水洗塔处理;有机废气回收尾气采取水洗塔+活性炭吸附再生塔处理(本次变更工程)。②维生素B2车间有组织废气:配料工序产生废气采取布袋除尘器处理;维生素B2发酵废气采取旋风分离器分离液体+碱液洗涤+水洗处理;HCL废气采取酸雾吸收塔;80%维生素B2干燥废气采取干燥塔自带旋风除尘器+二级脉冲布袋除尘器+一台水膜除尘器,最后经42m高排气筒排放。98%维生素B2干燥废气采取干燥塔废气经干燥塔自带的旋风除尘器+一级脉冲布袋除尘器+水膜除尘器,最后经一根48m高排气筒排放。③无组织废气控制:在投料、输送方面,液体采用泵输送,袋装固体采用人孔投料;所有反应釜均为微负压设置以有效减少废气无组织排放。废气执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)、《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》。 二废水:项目废水量和废水处理工艺均无变化,仍采用”预处理工艺+水解酸化+UASB+厌氧+好氧+后处理””工艺,********处理站出水统一执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)。 三固废:①灰黄霉素车间:萃取废菌丝渣658.8t/a****肥厂生产有机肥;脱色废活性炭(266t/a)、丁醇回收釜残(623t/a)、乙醇回收釜残(192.1t/a)、有机废气吸附废活性炭(2.3t/a)属危废,委托****金圆****公司处置。②维生素B2车间:维生素B2过滤渣(725t/a)中和变为一般固废与发酵液分离渣(5639t/a)作为蛋白饲料出售;污水站污泥(2780t/a)送园区****填埋场填埋处理。③生活垃圾(90t/a)定期由环卫部门清运。 |
| 2 | ******公司年产4000吨滴灌带、5000吨再生塑料颗粒项目 | 公司360吨/年原生塑料生产迷宫式滴灌带项目于2020年4****分局批复,2021年6月通过验收并完成排污许可登记。原项目租用林东镇小北沟外环**侧1处800m2厂房,因土地年限到期,公司决定将设备整体搬****工业园,租用**市****公司****公司计划年产石英石超微粉10万吨/年,企业将办公区、仓库等辅助工程建完成后未投产,一直闲置,厂区空地长期外租作为石材堆场),本次拟将租用厂房利旧改造并**再生塑料颗粒车间。项目迁建前原有厂区已停运。 建设内容:对租用厂区原有2个生产车间及办公用房进行改建,另**1个600m2再生塑料颗粒车间,内设废旧塑料造粒生产线3条,包含清洗、破碎、造粒、切粒等设备,年产再生塑料颗粒5000t,部分用于滴灌带生产,其余外售。滴灌带车间设置内镶贴片式滴灌带生产线9条,年产内镶贴片式滴灌带3000t;迷宫式滴灌带生产线4条,年产迷宫式滴灌带400t;PE水带生产线3条,年产PE水带600t。项目冬季生产区不供暖,生活区采用电采暖设备。项目劳动定员20人,废旧塑料造粒生产线年工作日为270天(10月-6月)、滴灌带生产天数180天,连续24h生产。项目总投资100万元。 项目于2025年7****发改委备案文件,编号为****。 建设情况:再生塑料颗粒车间、清洗沉淀池及循环冷却水池均已建。 | 项目位于巴林****工业园,租用**市****公司厂房,占地面积30亩。 | ******公司 | **科林****公司 | 一废气:①各条生产线上料、造粒、热熔挤出废气(颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度)采用集气+布袋除尘+二级活性炭吸附处理;②废滴灌带入场后存放及人工挑拣均在厂房内进行,废塑料破碎工序在厂房破碎机内完成,采用注水湿式破碎工艺,可有效控制无组织粉尘排放。③食堂油烟经油烟净化器处理后由排气筒引至屋顶排空。颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)。 二废水:①湿式破碎、清洗废水5058m3/a(18.734m3/d)去多级沉淀池沉淀后回用于破碎清洗工序,不外排;②冷却用水10260m3/a(54.075m3/d)经生产线配套的排水管排至循环冷却水池循环使用,不外排;③生活污水388.8m3/a排入厂区化粪池处理后定期清掏用于沤制农肥。 三固废:①分拣固废25.418t/a、除尘器下灰22.054t/a暂存于一般固废暂存间,定期清运至****填埋场处置;②开机料头2.8t/a、不合格管件4t/a暂存于一般固废暂存间,回用于废旧塑料造粒生产线;③沉淀池底泥105.485t/a经污泥泵输送至板框压滤机脱水后干污泥运至****填埋场处置;④废过滤网片25.924t/a暂存于一般固废暂存间,定期委托厂家更换处置;⑤废活性炭27.83t/a、废机油及润滑油3t/a暂存于厂区危险废物暂存间,定期委托资质单位处置;⑥除尘器废布袋0.69t/a暂存于一般固废暂存间,****回收站;⑦生活垃圾2.484t/a集中收集,委托当地环卫部门处理。 |