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| **** | 建设单位代码类型:|
| 913********750709E | 建设单位法人:朱建军 |
| 李艮生 | 建设单位所在行政区划:******县 |
| **省**市庐****社区 |
| ****替代燃料利用技改项目 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:103-一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 | 行业类别(国民经济代码):N7723-N7723-固体废物治理 |
| 建设地点: | ******县 ******县 |
| 经度:117.433056 纬度: 31.354167 | ****机关:******分局 |
| 环评批复时间: | 2025-09-29 |
| 环建审〔2025〕4041号 | 本工程排污许可证编号:913********750709E001P |
| 项目实际总投资(万元): | 2011.49 |
| 40 | 运营单位名称:**** |
| 913********750709E | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
| 913********4901343 | 验收监测单位:****公司 |
| ****0704MADYGGLN4P | 竣工时间:2025-10-08 |
| 调试结束时间: | |
| 2025-12-25 | 验收报告公开结束时间:2026-01-22 |
| 验收报告公开载体: | http://www.****.com/html/show-171.html |
| 技改 | 实际建设情况:技改 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 年处置13万吨一般工业固废 | 实际建设情况:年处置13万吨一般工业固废 |
| 无法 | 是否属于重大变动:|
| 该公司从****公司收集各类符合入窑要求的一般工业废物等作为替代燃料,收集范围主要包括SW14纺织皮革业废物、SW15造纸印刷业废物、SW17可再生类废物、SW59其他工业固体废物、SW74装修垃圾、SW80农业废物、SW81林业废物;收集后的一般固废先进行人工挑选,然后按照规定要求测试其热值、含水率、重金属成分等,首先是确保无危废混入,二是确保其热值、含水率、重金属成分等基本符合要求。 而后将符合要求的原材料按照一定配比进行打包,打包后的固废属于混合料,****公司将在混合料上标注出热值、重金属成分、含水率等要求。整体含水率不超过20%,混合料热值不低于4000大卡/kg(约为16743.41kJ/kg )、整体重金属成分要满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662-2013)的控制要求。混合料单重为700kg-1300kg/捆。 ****公司对打包好的原材料按照要求对原材料成分抽检分析,****中心提供物料符合入窑要求。 水泥窑内物料和烟气流向相反,物料流向:生料磨→预热器→分解炉→回转窑→篦冷机;烟气流向:回转窑→分解炉→预热器→SP余热锅炉或增湿塔→生料磨→除尘器→烟囱。其中窑尾高温段(分解炉和窑尾烟室)的物料温度750~900℃,停留时间5s左右;气体温度850~1150℃,停留时间4s左右。水泥窑内物料温度900~1450℃,停留时间约25min;气相温度1150~2000℃、停留时间约10s。 由此可见,水泥回转窑焚烧温度高,气体和物料的停留时间长,窑内高温气体湍流强烈,使固体废物焚烧更彻底,固体废物中的有效成分(如硅、铝、钙、铁等)可进入水泥熟料成为其矿物组分;在水泥窑内的高温氧化气氛下,有机物充分燃烧被彻底分解,有机标识物的焚毁率(DRE)不小于99.9999%;水泥熟料煅烧是在碱性条件下进行的,使固体废物中的氯、硫和氟等元素在窑内被碱性物质完全中和吸收,变成氯化钙、硫酸钙、氟化钙、氟铝酸钙等物质固溶于熟料中,减少了酸性气体的排放;固体废物中绝大部分不挥发性重金属元素固化在熟料晶格中,可避免其再度渗透和扩散污染水质和土壤;少量挥发性重金属气化后被吸附在烟尘上,而绝大部分烟尘在窑尾烟气通过分解炉、预热器、生料磨对入窑物料进行预热时又返回窑系统,剩余部分在进入窑尾烟囱前被高效除尘器等捕集下来,再随窑灰返回送往生料入窑系统,只有极少部分会通过窑尾烟囱排放至外环境。另外,水泥窑全系统在负压下运行,有毒有害气体不能溢出,废气净化效率高;高效收尘系统和窑灰循环利用系统保证了有害粉尘的收集和利用,处理过程不会造成环境的二次污染。 本项目作为替代燃料的固体废物通过**密闭式入窑皮带输送系统和炉前给料系统从水泥窑窑尾三次风管处投加进入预燃炉焚烧,焚烧产生热量和灰渣等全部物料最终进入分解炉内。由于替代燃料(特别是生物质燃料)的分解温度相对烟煤较低,燃烧速度较快,而窑尾常规的固体废物投加位置,包括分解炉、窑尾烟室和上升烟道的温度较高,如直接从上述位置投加会造成替代燃料刚入炉便开始燃烧,从而导致炉内温度升温过快,煤粉在喷煤管附近提前燃烧,使水泥窑系统操作难度增加。而本项目选择从窑尾三次风管处投加进入预燃炉焚烧,给替代燃料一个预热升温过程,随后再进入分解炉,有利于提高替代燃料的热利用效率,保持水泥窑运行工况稳定,因此投加位置符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662-2013)的要求。 | 实际建设情况:该公司从****公司收集各类符合入窑要求的一般工业废物等作为替代燃料,收集范围主要包括SW14纺织皮革业废物、SW15造纸印刷业废物、SW17可再生类废物、SW59其他工业固体废物、SW74装修垃圾、SW80农业废物、SW81林业废物;收集后的一般固废先进行人工挑选,然后按照规定要求测试其热值、含水率、重金属成分等,首先是确保无危废混入,二是确保其热值、含水率、重金属成分等基本符合要求。 而后将符合要求的原材料按照一定配比进行打包,打包后的固废属于混合料,****公司将在混合料上标注出热值、重金属成分、含水率等要求。整体含水率不超过20%,混合料热值不低于4000大卡/kg(约为16743.41kJ/kg )、整体重金属成分要满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662-2013)的控制要求。混合料单重为700kg-1300kg/捆。 ****公司对打包好的原材料按照要求对原材料成分抽检分析,****中心提供物料符合入窑要求。 水泥窑内物料和烟气流向相反,物料流向:生料磨→预热器→分解炉→回转窑→篦冷机;烟气流向:回转窑→分解炉→预热器→SP余热锅炉或增湿塔→生料磨→除尘器→烟囱。其中窑尾高温段(分解炉和窑尾烟室)的物料温度750~900℃,停留时间5s左右;气体温度850~1150℃,停留时间4s左右。水泥窑内物料温度900~1450℃,停留时间约25min;气相温度1150~2000℃、停留时间约10s。 由此可见,水泥回转窑焚烧温度高,气体和物料的停留时间长,窑内高温气体湍流强烈,使固体废物焚烧更彻底,固体废物中的有效成分(如硅、铝、钙、铁等)可进入水泥熟料成为其矿物组分;在水泥窑内的高温氧化气氛下,有机物充分燃烧被彻底分解,有机标识物的焚毁率(DRE)不小于99.9999%;水泥熟料煅烧是在碱性条件下进行的,使固体废物中的氯、硫和氟等元素在窑内被碱性物质完全中和吸收,变成氯化钙、硫酸钙、氟化钙、氟铝酸钙等物质固溶于熟料中,减少了酸性气体的排放;固体废物中绝大部分不挥发性重金属元素固化在熟料晶格中,可避免其再度渗透和扩散污染水质和土壤;少量挥发性重金属气化后被吸附在烟尘上,而绝大部分烟尘在窑尾烟气通过分解炉、预热器、生料磨对入窑物料进行预热时又返回窑系统,剩余部分在进入窑尾烟囱前被高效除尘器等捕集下来,再随窑灰返回送往生料入窑系统,只有极少部分会通过窑尾烟囱排放至外环境。另外,水泥窑全系统在负压下运行,有毒有害气体不能溢出,废气净化效率高;高效收尘系统和窑灰循环利用系统保证了有害粉尘的收集和利用,处理过程不会造成环境的二次污染。 本项目作为替代燃料的固体废物通过**密闭式入窑皮带输送系统和炉前给料系统从水泥窑窑尾三次风管处投加进入预燃炉焚烧,焚烧产生热量和灰渣等全部物料最终进入分解炉内。由于替代燃料(特别是生物质燃料)的分解温度相对烟煤较低,燃烧速度较快,而窑尾常规的固体废物投加位置,包括分解炉、窑尾烟室和上升烟道的温度较高,如直接从上述位置投加会造成替代燃料刚入炉便开始燃烧,从而导致炉内温度升温过快,煤粉在喷煤管附近提前燃烧,使水泥窑系统操作难度增加。而本项目选择从窑尾三次风管处投加进入预燃炉焚烧,给替代燃料一个预热升温过程,随后再进入分解炉,有利于提高替代燃料的热利用效率,保持水泥窑运行工况稳定,因此投加位置符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662-2013)的要求。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 废气:装卸堆放上料输送粉尘通过密闭管道收集进入多筒式收尘器;窑尾烟气通过低氮燃烧+分级燃烧+精准控制+SNCR脱硝+SCR脱销+高效袋式除尘器+石灰石(窑灰)-石膏湿法脱硫装置进行处理 废水:项目无生产废水,不新增生活污水;项目区初期雨水依托****现有收集和处理设施,纳入水泥厂雨水系统管理。 噪声:本项目噪声主要来自于固废暂存系统的上料设备、除尘设备、带式输送机等设备设施的机械噪声等。本项目已采取的噪声防治措施主要有: (1)优先选用低噪声设备; (2)采取基础减震措施; (3)合理优化设备布局。 | 实际建设情况:废气:装卸堆放上料输送粉尘通过密闭管道收集进入多筒式收尘器;窑尾烟气通过低氮燃烧+分级燃烧+精准控制+SNCR脱硝+SCR脱销+高效袋式除尘器+石灰石(窑灰)-石膏湿法脱硫装置进行处理 废水:项目无生产废水,不新增生活污水;项目区初期雨水依托****现有收集和处理设施,纳入水泥厂雨水系统管理。 噪声:本项目噪声主要来自于固废暂存系统的上料设备、除尘设备、带式输送机等设备设施的机械噪声等。本项目已采取的噪声防治措施主要有: (1)优先选用了低噪声设备; (2)采取了基础减震措施; (3)合理优化设备布局。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
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| 1 | 多筒式收尘器 | 《水泥工业大气污染排放标准》(DB34/3576-2020) | 负压收集+多筒式收尘器 | 达标 | |
| 2 | 水泥窑 | 《水泥工业大气污染排放标准》(DB34/3576-2020)中表1排放浓度要求 | 窑尾废气经“低氮燃烧+分级燃烧+精准控制+SNCR脱硝+SCR脱硝+高效袋式除尘器+石灰石(窑灰)一石膏湿法脱硫装置”处理 | 达标 |
| 1 | 选用低噪声设备、合理布局,采取减振、隔声、消声等治理措施 | 选用了低噪声设备、合理布局,采取了减振、隔声等治理措施。 |
| 1 | 本项目为一般固体废物协同处置项目,除尘器收集尘固体废物同样依托****现有水泥窑协同处置;实验室废液、废机油、废机油桶等危废依托现有危废库进行暂存后委托有资质单位进行处理(危废库暂存面积65m2) | 除尘器收集尘固体废物同样依托****现有水泥窑协同处置;实验室废液、废机油、废机油桶等危废依托现有危废库进行暂存后委托有资质单位进行处理 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |