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| **** | 建设单位代码类型:|
| ****1881MA8P8Q965C | 建设单位法人:黄兆辉 |
| 蔡利军 | 建设单位所在行政区划:******市 |
| ****开发区电镀中心3#生产车间 |
| ****公司承接电镀迁扩建项目 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:067-金属表面处理及热处理加工 | 行业类别(国民经济代码):C3360-C3360-金属表面处理及热处理加工 |
| 建设地点: | ******市 ******市 |
| 经度:118.994167 纬度: 30.685000 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2024-02-02 |
| 宣环评〔2024〕11号 | 本工程排污许可证编号:****1881MA2TF5DU0Q001P |
| 2025-06-03 | 项目实际总投资(万元):4500 |
| 250 | 运营单位名称:**** |
| ****1881MA8P8Q965C | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| ****1881MA8P8Q965C | 验收监测单位:****研究院有限公司 |
| ****0702MA9G244X58 | 竣工时间:2025-03-12 |
| 调试结束时间: | |
| 2026-02-09 | 验收报告公开结束时间:2026-03-13 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=602091t9bp |
| 改扩建 | 实际建设情况:改扩建 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 年产电镀产品15000吨、年电镀加工镀层面积80万平方米,年加工200万件金属表面处理产品 | 实际建设情况:项目一期已建成的1条锌镍合金线、1条滚镀锌线、1条铜镍铬线及后道喷漆工序、1条滚镀铜锡线形成年产电镀产品8000吨、年电镀加工镀层面积43.07万平方米的生产能力 |
| 阶段性验收 | 是否属于重大变动:|
| 滚镀锌线、挂镀锌镍线、挂镀铜镍铬线、滚镀铜锡线 | 实际建设情况:滚镀锌线(减少退镀工序)、挂镀锌镍线、挂镀铜镍铬线(减少镀铜工序)、滚镀铜锡线(减少镀镍工序和活化工序) |
| 阶段性验收 | 是否属于重大变动:|
| 1条滚镀锌线,采用局部封闭+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过25m排气筒(DA001)排放; 1条挂镀锌镍合金线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过25m排气筒(DA002)排放; 1条挂镀铜镍铬线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座铬酸雾废气塔(凝聚回收+碱液喷淋)和1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),分别通过25m排气筒(DA003、DA004)排放;电镀后喷漆(水性)废气水帘吸收后经干式过滤后通过二级活性炭吸附处理通过25m排气筒(DA005)排放,烘干烘道采用天然气低氮燃烧供热,燃烧废气通过25m排气筒(DA006)直排; 1条滚镀铜锡线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过25m排气筒(DA011)排放 | 实际建设情况:1条滚镀锌线,采用局部封闭+顶吸+侧吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过33m排气筒(DA001)排放; 1条挂镀锌镍合金线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过33m排气筒(DA002)排放; 1条挂镀铜镍铬线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座铬酸雾废气塔(凝聚回收+碱液喷淋)和1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),分别通过30.5m排气筒(DA003、DA004)排放;电镀后喷漆(水性)废气水帘吸收后经干式过滤后通过二级活性炭吸附处理通过28m排气筒(DA006)排放,烘干烘道采用天然气低氮燃烧供热,燃烧废气通过25m排气筒(DA005)直排; 1条滚镀铜锡线,前端加盖密闭收集,后端采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过30.5m排气筒(DA011)排放。 |
| 排放口高度增加,属于环保优化措施 | 是否属于重大变动:|
| / | 实际建设情况:/ |
| / | 是否属于重大变动:|
| 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 1.937 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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| 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | / |
| 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0.661 | / |
| 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | / |
| 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.438 | / |
| 1 | 滚镀锌线和挂镀锌镍合金线设置4种(前处理综合废水、含锌废水、含铬废水和含镍废水)废水收集桶,前处理综合废水桶5个(单个8t)、含锌废水桶1个(8t)、含铬废水桶3个(单个8t)、含镍废水桶1个(5t);挂镀铜镍铬线设置4种(前处理综合废水、含铜废水、含铬废水和含镍废水)废水收集桶,前处理综合废水桶1个(5t)、含铜废水桶1个(5t)、含铬废水桶1个(5t)、含镍废水桶1个(5t);滚镀铜锡线设置4种(前处理综合废水、含铜废水、混排废水和含镍废水)废水收集桶,前处理综合废水桶3个(单个8t)、含镍废水桶1个(5t)、含铜废水桶1个(5t)、混排废水桶1个(5t);车间废水收集桶各类废水经支管汇至车间各类废水总桶再通过专用废****中心污水处理站内废水收集池,****处理站各处理单元进行处理。****处理站各类废水设计处理规模:前处理废水550m3/d、含锌废水300m3/d、含镍废水220m3/d、含铬废水300m3/d、含铜废水150m3/d、混排废水150m3/d;前处理综合废水、含锌废水、含铜废水和混排废水采用混凝沉淀工艺;含镍废水采用化学沉淀工艺;含铬废水采用还原+化学沉淀工艺处理达到接管标准;****处理站各类生产废****经济开发区污水处理厂接管****经济开发区污水处理厂处理。****处理站已敷设相应废水管至车间,生产废水车间分类收集、分质处理、管道可视化、废水标识清晰;****处理站处理后的60%****开发区污水处理厂处理达标排放,40%废水经超低压反渗透工艺处理后通过专用回用水管道输送回用(回用至废气塔用水、地面冲洗用水及前处理后水洗用水等工序)。生活污水经化粪****经济开发区污水处理厂处理达标排放。 | 车间生产废水****中心污水处理站处理,****处理站处理后COD、SS、石油类、总锌、总铜、总镍、六价铬、总铬、总磷排放执行《电镀水污染物排放标准》(DB34/4966-2024)表1间接排放标准,其它污****经济开发区污水处理厂接管标准中相****经济开发区污水处理厂,经处理达到《****处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排入泗联河 | ①滚镀锌线和挂镀锌镍合金线设置4种(前处理综合废水、含锌废水、含铬废水和含镍废水)废水收集管线;****中心污水处理站各类生产废水处理。 ①挂镀铜镍铬线设置3种(前处理综合废水、含铬废水和含镍废水)废水收集桶,前处理综合废水桶1个(3t)含铬废水桶1个(3t)、含镍废水桶1个(3t); ②减少镀铜工序; ③新配置含镍、含铬废水处理-压滤系统。 ④滚镀铜锡线设置4种(前处理综合废水、含铜废水、混排废水和含镍废水)废水收集桶,前处理综合废水桶1个(单个3t)、含铜废水桶1个(3t)、混排废水桶1个(3t);减少镀镍工序。 ⑤车间废水收集桶各类废水经支管汇至车间各类废水总桶再通过专用废****中心污水处理站内废水收集池,****处理站各处理单元进行处理。 ①****处理站各类废水设计处理规模:前处理废水550m3/d、含锌废水300m3/d、含镍废水220m3/d、含铬废水300m3/d、含铜废水150m3/d、混排废水150m3/d;前处理综合废水、含锌废水、含铜废水和混排废水采用混凝沉淀工艺;含镍废水采用化学沉淀工艺;含铬废水采用还原+化学沉淀工艺处理达到接管标准; ②****处理站各类生产废****经济开发区污水处理厂接管****经济开发区污水处理厂处理。 ①****处理站已敷设相应废水管至车间,生产废水车间分类收集、分质处理、管道可视化、废水标识清晰; ②****中心污水处理站****经济开发区污水处理厂处理达标排放。 生活污水经化粪****经济开发区污水处理厂处理达标排放 | 该项目废水主要通过****中心污水处理厂处理,废水的排放主无混排,****处理厂的标准 |
| 1 | ①1条滚镀锌线,采用局部封闭+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过25m排气筒(DA001)排放; ②1条挂镀锌镍合金线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过25m排气筒(DA002)排放; ③1条挂镀铜镍铬线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座铬酸雾废气塔(凝聚回收+碱液喷淋)和1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),分别通过25m排气筒(DA003、DA004)排放;电镀后喷漆(水性)废气水帘吸收后经干式过滤后通过二级活性炭吸附处理通过25m排气筒(DA005)排放,烘干烘道采用天然气低氮燃烧供热,燃烧废气通过25m排气筒(DA006)直排; ④1条挂镀镍铬线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座铬酸雾废气塔(凝聚回收+碱液喷淋)和1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),分别通过25m排气筒(DA007、DA008)排放;电泳、电泳后烘干废气和电镀后喷漆废气水帘吸收后经干式过滤后通过二级活性炭吸附处理通过25m排气筒(DA009)排放;烘干烘道采用天然气低氮燃烧供热,燃烧废气通过25m排气筒(DA010)直排; ⑤1条滚镀铜锡线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过25m排气筒(DA011)排放 | 有组织:电镀过程中产生的氯化氢、硫酸雾、硝酸雾(以氮氧化物计)和铬酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中**企业大气污染物排放限值,单位产品基准排气量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表6限值要求;电镀后喷漆产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准;电镀后喷漆产生的VOCs排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分:其他行业》(DB34/4812.6-2024)表1中限值要求;电镀后烘干和天然气燃烧产生的颗粒物、SO2和NOx排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》中“重点区域原则上按照颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造”的相关限值要求。无组织:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值;厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1中无组织特别排放限值 | ①1条滚镀锌线,采用局部封闭+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过33m排气筒(DA001)排放; ②1条挂镀锌镍合金线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过33m排气筒(DA002)排放; ③1条挂镀铜镍铬线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座铬酸雾废气塔(凝聚回收+碱液喷淋)和1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),分别通过30.5m排气筒(DA003、DA004)排放;电镀后喷漆(水性)废气水帘吸收后经干式过滤后通过二级活性炭吸附处理通过28m排气筒(DA006)排放,烘干烘道采用天然气低氮燃烧供热,燃烧废气通过25m排气筒(DA005)直排; ⑤1条滚镀铜锡线,采用局部封闭+侧吸+顶吸收集废气,配套1座酸雾吸收塔(碱液喷淋),通过30.5m排气筒(DA011)排放。 | 在验收检测期间,1#酸雾废气塔排放口氯化氢最大浓度为2.95mg/m3小于30mg/m3、氮氧化物(硝酸雾)未检出;2#酸雾废气塔排放口氯化氢最大浓度为3.3mg/m3小于30mg/m3、硫酸雾最大浓度为5.31mg/m3小于30mg/m3;3#酸雾废气塔排放口硫酸雾最大浓度为3.2mg/m3小于30mg/m3;2#铬酸雾废气塔排放口铬酸雾未检出;2#天然气燃烧废气排放口颗粒物最大浓度为2.0mg/m3小于30mg/m3、氮氧化物最大浓度为14.5mg/m3小于300mg/m3、二氧化硫未检出;2#喷漆废气排放口颗粒物最大浓度为2.1mg/m3小于120mg/m3、非甲烷总烃最大浓度为5.1mg/m3小于70mg/m3;5#酸雾废气塔排放口氯化氢最大浓度为3.5mg/m3小于30mg/m3、硫酸雾最大浓度为4.4mg/m3小于30mg/m3。 由以上数据得出电镀过程中产生的氯化氢、硫酸雾、硝酸雾(以氮氧化物计)和铬酸雾排放满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中**企业大气污染物排放限值要求;电镀后喷漆产生的颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求;电镀后喷漆产生的VOCs排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分:其他行业》(DB34/4812.6-2024)表1中限值要求;电镀后烘干和天然气燃烧产生的颗粒物、SO2和NOx排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》中“重点区域原则上按照颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造”的相关限值要求,属于达标排放。在验收检测期间,厂界无组织废气氯化氢最大浓度为0.091mg/m3小于0.2mg/m3;硫酸雾浓度为未检出小于0.006mg/m3;铬酸雾浓度为未检出小于0.2mg/m3;氮氧化物最大浓度为0.029mg/m3小于0.12mg/m3;颗粒物最大浓度为0.37mg/m3小于1mg/m3;挥发性有机物(以非甲烷总烃计)最大浓度为1.86mg/m3小于4.0mg/m3;厂区内挥发性有机物最大浓度为2.7mg/m3小于6mg/m3。 由以上数据得出,本项目厂界氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求;厂区内挥发性有机物满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1中无组织特别排放限值要求,属于达标排放。 |
| 1 | 设备减振,厂区隔声 | 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准限值 | 设备减振,厂区隔声 | 在2025年10月27~28日验收监测期间,项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声监测值最大值为63dB(A)、夜间噪声监测值最大值为52dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类要求,属于达标排放。 |
| 1 | ****中心车间地下事故池,3#车间事故水池容积为500m3,配套应急切换、截断装置 | ****中心车间地下事故池,3#车间事故水池容积为500m3,配套应急切换、截断装置 |
| 1 | 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按照有关规定,对该项目固体废物实施分类处理、处置,做到“**化、减量化、无害化”。项目危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求暂存于已建设的15m2危险废物暂存间,全部定期委托有资质单位处置。 | 本项目固废包括一般固废和危险废物,一般固废主要有职工生活产生的生活垃圾和纯水制备过程产生的废树脂等;危险废物主要包括废机油、废包装物、废漆雾过滤棉、废油泥、含镍废槽液(含废滤芯、槽渣)、含锌废槽液(含废滤芯、槽渣)、含铜废槽液(含废滤芯、槽渣)、含铬废槽液(含废滤芯、槽渣)、含锡废槽液(含废滤芯、槽渣)、废活性炭、废退镀槽液、漆渣、含铬污泥、含镍污泥。 已建设一般固废暂存区100㎡,位于车间1楼东侧。建设基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求。 在车间外东南侧已建设危废暂存库,分区存放,总占地20㎡。建设基本满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中的要求。 |
| 1 | ****中心车间地下事故池,3#车间事故水池容积为500m3,配套应急切换、截断装置 | ****中心车间地下事故池,3#车间事故水池容积为500m3,配套应急切换、截断装置 |
| (1)各类废水收集及处理设施 ****公司采用生活污水与生产废水分流制,****园区已建设的化粪池预处理后,通过园区污水管网****开发区污水处理厂进一步处理;****园区雨水管网。 本次工程的4条电镀生产线产生的前处理综合废水、含铬废水、含镍废水、含铜废水、含锌废水、混排废水分质分****中心污水处理厂处理。处理中心的处理能力为1050t/d,本次验收的生产线废水处理量为61.37t/d,未超过环评评价范围147.661t/d。****处理中心****开发区污水处理厂接管标准中相****经济开发区污水处理厂处理达标后排入泗联河。****中心****公司每股生产废水单独设置流量计,用于监控废水产生量情况;电镀园区配备在线自动分析仪,每2小时自动监测一次,确保废水达标排放。 (2)供热系统 本项目****中心锅炉供热,电镀中心**已建1座天然气锅炉房,锅炉房占地面积22m×11m,内设2台天然气锅炉,供汽能力8t/h,额定蒸汽压力:1.0Mpa,蒸汽温度:193.3℃。由供热主管DN200,由****内各电镀生产车间。本项目使用蒸汽用量约为1.0t/h,****开发区电镀中心已建成投产企业蒸汽使用量约为5.69t/h,目前仍有约2.31t/h的余量,****开发区电镀中心供热系统可满足本项目需求。 (3****园区****中心 本项目化****中心危化学品库。****中心已建成1****中心,占地面积约450㎡;****中心****园区内各电镀企业生产所用的原辅料。配供中心内部划分为一般化学品区和危险化学品区。本次项目使用的****中心****中心,****中心经营范围内,故可满足本项目原料需求。 (4)应急事故池 目前,电镀中心3#生产车间地下有1座500m3的应急事故池。此外,****处理站内已建设有效容积为2300m3事故应急池,****中心事故废水的兜底。本项目建成后事故废水约为184.18m3,项目事故废水收集后通过事故应急池提升泵根据事故废水性质,在事故状态下分路提升进入****中心污水处理站中进行处理。一般情况下电镀厂房设置的事故应急池即可满足应急需求。特殊情况下,当3#生产车间事故应急池不能满足需求时,可将事故废水经****中心事故水池中。 | 验收阶段落实情况:(1)各类废水收集及处理设施 ****公司采用生活污水与生产废水分流制,****园区已建设的化粪池预处理后,通过园区污水管网****开发区污水处理厂进一步处理;****园区雨水管网。 本次工程的4条电镀生产线产生的前处理综合废水、含铬废水、含镍废水、含铜废水、含锌废水、混排废水分质分****中心污水处理厂处理。处理中心的处理能力为1050t/d,本次验收的生产线废水处理量为61.37t/d,未超过环评评价范围147.661t/d。****处理中心****开发区污水处理厂接管标准中相****经济开发区污水处理厂处理达标后排入泗联河。****中心****公司每股生产废水单独设置流量计,用于监控废水产生量情况;电镀园区配备在线自动分析仪,每2小时自动监测一次,确保废水达标排放。 (2)供热系统 本项目****中心锅炉供热,电镀中心**已建1座天然气锅炉房,锅炉房占地面积22m×11m,内设2台天然气锅炉,供汽能力8t/h,额定蒸汽压力:1.0Mpa,蒸汽温度:193.3℃。由供热主管DN200,由****内各电镀生产车间。本项目使用蒸汽用量约为1.0t/h,****开发区电镀中心已建成投产企业蒸汽使用量约为5.69t/h,目前仍有约2.31t/h的余量,****开发区电镀中心供热系统可满足本项目需求。 (3****园区****中心 本项目化****中心危化学品库。****中心已建成1****中心,占地面积约450㎡;****中心****园区内各电镀企业生产所用的原辅料。配供中心内部划分为一般化学品区和危险化学品区。本次项目使用的****中心****中心,****中心经营范围内,故可满足本项目原料需求。 (4)应急事故池 目前,电镀中心3#生产车间地下有1座500m3的应急事故池。此外,****处理站内已建设有效容积为2300m3事故应急池,****中心事故废水的兜底。本项目建成后事故废水约为184.18m3,项目事故废水收集后通过事故应急池提升泵根据事故废水性质,在事故状态下分路提升进入****中心污水处理站中进行处理。一般情况下电镀厂房设置的事故应急池即可满足应急需求。特殊情况下,当3#生产车间事故应急池不能满足需求时,可将事故废水经****中心事故水池中。 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |