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| **** | 建设单位代码类型:|
| 916********447516L | 建设单位法人:柳波 |
| 黄金忠 | 建设单位所在行政区划:**生产建设兵团 |
| ****兵团****工业园区 |
| ****28万吨高纯硅、20万吨有机硅项目(一期)年产14万吨高纯硅 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:062-炼钢;铁合金冶炼 | 行业类别(国民经济代码):C3140-C3140-铁合金冶炼 |
| 建设地点: | **生产建设兵团第十三师 ****兵团****工业园区 |
| 经度:94.64833 纬度: 42.32172 | ****机关:****保护局 |
| 环评批复时间: | 2016-07-21 |
| 兵环审〔2016〕147号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2025-12-29 | 项目实际总投资(万元):93000 |
| 673 | 运营单位名称:**** |
| 916********447516L | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| 916********447516L | 验收监测单位:**鑫****公司 |
| ****2201MA782DL582 | 竣工时间:2023-06-01 |
| 调试结束时间: | |
| 2026-02-09 | 验收报告公开结束时间:2026-03-16 |
| 验收报告公开载体: | https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=502302 |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| ****年产28万吨高纯硅、20万吨有机硅项目,总体分三期建设。一期建设年产14万吨高纯硅装置及配套设施;二期建设年产14万吨高纯硅装置及配套设施;三期建设年产20万吨有机硅装置及配套设施。一期二期同时开工、同时建成、同时投产。 | 实际建设情况:本次验收一期年产高纯工业硅14万吨生产装置及配套设施。 |
| 按照环评进行建设,由于资金不足,一二期未同时开工、同时建成、同时投产。此次验收一期年产高纯工业硅14万吨生产装置及配套设施。 | 是否属于重大变动:|
| 项目以硅石为主要原料,洗精煤、木屑作还原剂,采用成熟的电热法进行熔炼生产采用全煤工艺,不使用石油焦。工艺流程可分为备料、冶炼、精炼及成品加工四个阶段。 | 实际建设情况:项目以硅石为主要原料,洗精煤、木屑作还原剂,采用成熟的电热法进行熔炼生产采用全煤工艺,不使用石油焦。工艺流程可分为备料、冶炼、精炼及成品加工四个阶段。 ①备料工序:由于外购硅石均为合格粒度来料,因此不考虑硅石的破碎、筛分。为保证精料入炉,硅石需进行水洗以去除表面泥土和细粉,提高入炉硅石的质量,硅石水洗在滚筒筛中进行,洗石水经沉淀处理后,上清液进入循环水系统循环水池返回利用,洗石渣定期清理。 ②冶炼工序:混匀料通过下料管顶料仓及下料管送至电炉炉内进行冶炼,冶炼为连续生产,分批加料,间断出硅。在冶炼过程中,为增加炉料的电阻,改善炉料的透气性,加快化料速度,需根据料面粘结情况采用捣炉机在三个操作大面进行捣炉。 ③精炼工序:本项目精炼工艺采用氧气或压缩空气底吹的方式,从制氧站和空压站输送来的氧气和压缩空气由耐热橡胶管输入硅包底部及散气砖中与刚出炉的硅液进行反应,等待出炉。 ④成品加工工序:完成吹炼后,运至浇铸间,静置沉渣,取样化验,同时吊车浇铸。将半成品放入鄂式破碎机破碎后筛分装袋,叉车运到成品库。 ⑤废热回收:本项目12台25500KVA半封闭电炉,可产生500~850℃烟气量约360万Nm3,每台余热锅炉回收系统可产生温度约为80~90℃的高温热水30t/h,高温热水全部供给**市****公司2×350MW热电联产项目,减少电站用水量并降低能耗 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 1、生活污水处理设施和排放方式:环境影响评价报告批复中要求,生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)二级标准,夏季用于厂区绿化,冬季回用于生产,作为硅石冲洗补充水。2.废气治理设施布置和排放口数量变化。①配料上料环节。环境影响评价报告批复要求,配料、上料含尘废气(12台电炉,每6台设1套配料、上料系统,共2套配料、上料系统、2套布袋除尘系统、2个废气排放口)经集尘罩收集送袋式除尘器除尘,除尘效率不低于99%,由2个25米高排气筒排放。②半封闭电炉烟气(12台电炉,每台电炉配烟气处理系统,12套烟气处理系统,6套为1组,烟气合并排放,2个电炉烟气排放口)采用选择性非催化还原法脱硝(SNCR)处理后,经余热锅炉回收余热,再经布袋除尘器除尘,脱硝效率不低于20%,除尘效率不低于99%,电炉烟气通过2座高80米的烟囱排放。出硅口烟气(12台电炉,每台电炉设置出硅口烟气布袋除尘系统,共12套布袋除尘系统,12个废气排放口)经集尘罩收集送布袋除尘器除尘,除尘效率不低于99%,由12个25米高排气筒排放; | 实际建设情况:1、生活污水处理设施和排放方式:实际生活污水处理设施为化粪池+三级沉淀,经****园区****处理厂。2.废气治理设施布置和排放口数量变化。①配料上料环节。实际建设每个车间的原料配料在封闭密闭式厂房内。在各上料点、落料点均通过风管将含尘气体抽至气箱脉冲袋式除尘器进行除尘,然后通过高25m的排气筒排放。除袋式除尘器处理外,在库顶部和四周加装喷雾降尘装置。三、四车间每个车间的6台电炉设1套配料、上料系统,1个袋式除尘器,废气处理后通过25米高烟囱排放。②半封闭电炉烟气实际建设每台电炉产生的废气通过集气罩收集后经过SNCR脱硝系统进入余热锅炉后再经过布袋除尘对烟气进行净化。每台电炉配套建设1个除尘器。6台电炉处理后的烟气合并到一个管道,再通过石灰石-石膏法脱硫塔脱硫,最后经80m高的烟囱排放。三、四车间生产设施和环保设施建设完全一致。三、四车间冶炼工段共设置2个排放口。③出硅口烟气实际建设出硅口设置集气系统,收集的烟气进入除尘器处理。每三个出硅口烟气合并到1台布袋除尘器进行处理。处理后的烟气再与电炉烟气管道合并,最后经80m高的烟囱排放。三、四车间出硅工段共建设4套布袋除尘器。出硅工段不设置排放口。 |
| 变动情况及原因:1、生活污水处理设施和排放方式:虽然生活污水处理设施和排放方式发生变化,但污水得到进一步处理,没有增加对环境的不利影响。2.废气治理设施布置和排放口数量变化。通过专家上会论证增加污染物治理设施,是对环境有利的。一期项目存在的变动情况,2025年6月****委托****编制了《****非重大变动界定说明》,****环境局组织评审。该说明主要论证内容与本次验收时现场勘察发现的变动情况基本一致。该说明的结论是该项目目前的变动不是重大变动。 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
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| 0 | 175.09 | 2030 | 0 | 0 | 175.09 | 175.09 | / |
| 0 | 260.27 | 2436 | 0 | 0 | 260.27 | 260.27 | / |
| 0 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.8 | / |
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| 1 | 工业废水1、清洗硅石沉淀池 | 无 | 已建设(废水重复利用) | 未检测 | |
| 2 | 工业废水2、炉体循环冷却 | 无 | 已建设(冷却水重复利用) | 未检测 | |
| 3 | 工业废水3、脱硫废水循环池 | 无 | 已建设(重复利用不外排) | 未检测 | |
| 4 | 生活污水三级沉淀池 | 无 | 生活污水经过三级****园区污水处理厂处理 | 未检测 |
| 1 | 原料卸料地埋式硅石卸料口 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 已建设 | 已检测 | |
| 2 | 硅石洗精煤密闭车间 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 已建设 | 已检测 | |
| 3 | 配料上料布袋式除尘器 | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012) | 已建设 | 已检测 | |
| 4 | 成品加工布袋式除尘器 | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012) | 已建设 | 已检测 | |
| 5 | 电炉烟气出硅口除尘器、脱硫脱硝设施 | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012) | 已建设 | 已检测 |
| 1 | 减震垫、低噪设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 已建设 | 已检测 |
| 1 | 厂区东北(上游)设置1个地下水监测对照点,厂区西南(下游)、厂区南侧(侧向)各设置1个地下水监控点 | 已建设厂区东北(上游)设置1个地下水监测对照点,厂区西南(下游)、厂区南侧(侧向)各设置1个地下水监控点 |
| 1 | 硅石水洗渣用于修建厂区道路或外售;电炉炉渣外售;废电极、废耐火材料交由厂家回收;除尘系统回收的粉尘作为副产品外售;****园区环卫部门统一****牧场****填埋场处置。 | 已落实 | |
| 2 | 厂区设置危险废物临时贮存设施,项目产生的危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)要求进行收集、运输、贮存,转移过程须按照《危险废物转移联单管理办法》执行,建立危险废物“五联单”转运制度,委托有资质单位进行处理处置。 | 已建设危废暂存间,并通过验收,已和有资质危废处理单位签订危废处理协议。 | |
| 3 | 生活垃圾集中收集后交由环卫部门集中处理。 | 生活垃圾集中收集后,定期由环卫部门集中处理,已签订垃圾清运协议。 |
| 1 | 按国家有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场,并设立标志牌。 | 已落实 | |
| 2 | 安装废气自动连续监测系统,并与环保部门联网。 | 一期工程 3车间4车间已安装在线监测设施,并通过验收备案。 |
| 1 | 高纯硅项目的环境风险源为电炉烟气布袋除尘系统发生故障致使含二氧化硅粉尘超标排放。在布袋除尘系统易产生超压处设置安全阀、紧急泄放阀;当除尘系统出现故障,及时停机维修;除尘系统采用双回路电源(或其他备用电源)供电,防止事故性突然停电;加强安全生产教育;制定并严格执行安全管理制度、安全操作规程和工艺操作规程 | 已落实 | |
| 2 | 严格按照相关规定要求进行操作,防止污染事故的发生,加大风险监测和监控力度,制定环境突发事故应急预案。定期开展事故环境风险应急演练和环境风险应急培训,落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施,确保风险事故得到有效控制。建设单位须将编制完成的突发环境事件应急预案报环境保护主管部门备案 | 已落实,突发环境事件应急预案已备案完成,并定期进行培训演练工作。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |