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| **** | 建设单位代码类型:|
| 915********2747640 | 建设单位法人:刘伟 |
| 李小俊 | 建设单位所在行政区划:**省成****开发区 |
| **省**市高新区吉泰路688号 |
| 元坝103-2H井钻井工程 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:099-陆地矿产**地质勘查(含油气**勘探);二氧化碳地质封存 | 行业类别(国民经济代码):M7471-M7471-能源矿产地质勘查 |
| 建设地点: | **省**市**市 老观镇新庙村2组 |
| 经度:106.****59531 纬度: 31.****37105 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2024-05-24 |
| 南阆环审〔2024〕9号 | 本工程排污许可证编号:无 |
| 项目实际总投资(万元): | 16257 |
| 523.1 | 运营单位名称:**** |
| 915********2747640 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**蜀****公司 |
| ****0100MA6CQ5TN7K | 验收监测单位:**中****公司 |
| ****0108MA6CLTD64C | 竣工时间:2025-06-21 |
| 调试结束时间: | |
| 2026-02-11 | 验收报告公开结束时间:2026-03-17 |
| 验收报告公开载体: | http://www.****.cn/nd.jsp?id=35 |
| 天然气勘探 | 实际建设情况:天然气勘探 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 1口勘探井 | 实际建设情况:1口勘探井 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 钻前工程、钻井工程(水基+油基钻井)、完井测试工程 | 实际建设情况:钻前工程、钻井工程(水基)、完井测试工程 |
| 变动情况:未使用油基钻井工艺;变动原因:根据实际情况,使用水基钻井液即可满足钻井需求,未使用油基钻井泥浆。 | 是否属于重大变动:|
| 钻井废水:不能回用的经现场移动式一体化污水处理装置(隔油+混凝沉淀+二级过滤)预处理达到回注标准后拉运至回注站进行回注; 洗井废水:收集于废水罐中回用于配置压裂液,不外排; 压裂返排液:不能回用的经现场移动式一体化污水处理装置(隔油+混凝沉淀+二级过滤)预处理达到回注标准后拉运至回注站进行回注; 方井雨水:定期泵入废水罐内处理,回用于水基泥浆调配用水。 生活污水:经生态厕所收集后拉运至城镇生活污水进行处置 | 实际建设情况:钻井废水:无法回用的(933.96m3)采用密闭罐车****处理站预处理后回注,未外排; 压裂返排液:其中一部分(224m3)转运至**页岩气田水综合利用站综合利用,剩余部分(96m3)拉运至**省****公司处理后综合利用,未外排; 方井雨水:定期泵入废水罐内处理,回用于水基泥浆调配用水; 洗井废水:收集于废水罐中用于压裂液配置,不外排; 生活污水经环保厕所收集并采用三级沉淀池处理后回用,不外排; |
| ①无法回用的钻井废水由自行处置达标后回注改为****处理站处理后回注,无法回用的压裂返排液由自行处置后回注改为拉运至**省****公司处理后综合利用,最终去向一致,都做到了未外排; ②生活污水由环评阶段的处理后外排变为处理后回用,减少了对环境的污染 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
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| 1 | 沉淀池、环保厕所、排水沟、各类废水收集罐 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2022)Ⅲ类标准 | 施工期设置了沉淀池、环保厕所、排水沟及各类废水收集罐 | 对井场西侧约350m处的刘家河地表水质量现状进行监测 |
| 1 | 施工期采用洒水降尘;测试放喷天然气经放喷池点火燃烧 | 施工期间废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),扬尘执行《**省施工场地扬尘排放标准》(DB51/2682-2020),非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)详解,硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D标准限值 | 施工期采用洒水降尘;测试放喷天然气经放喷池点火燃烧 | 对井场外主导风向下风向非甲烷总烃、硫化氢环境质量现状进行了监测 |
| 1 | 合理布局,低噪声设备,采用柔性连接、采用软截垫层减振,放喷池三面围挡 | 《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 | 钻前施工加强了施工作业时间的管理,钻前工程夜间未施工。钻井期项目钻井作业采用网电,测试放喷选择在昼间进行,放喷池周围设置了三面挡墙,采取了降低钻井参数、配备减震器等措施 | 声环境敏感点环境质量现状监测 |
| 1 | 钻井全过程采用导管保护+水泥固井工艺,避免井筒内污染物进入地下水;井场内采取分区防渗;清污分流,排水沟,污染监测 | 钻井全过程采用导管保护+水泥固井工艺,避免井筒内污染物进入地下水;井场内采取分区防渗;采取了清污分流,设置了排水沟,施工期间、验收期间进行了地下水环境质量监测 |
| 1 | 废水基泥浆、水基岩屑收集后暂存于清洁化操作平台岩屑暂存区,定期外运**化处理;设置2个50m3油基岩屑收集罐,油基岩屑拉运至资质单位处置;设置15m2危废暂存间,防腐钢板房,门槛高0.3m用于存放废油等,10个200L 废油桶,收集项目产生的钻井机械设备润滑油、保养产生的废油,暂存于危废暂存间,定期交有资质的单位处置;钻机等设备保养产生的废棉纱手套暂存于危废暂存间,交有资质的单位处置;井场区域和生活区各设垃圾收集箱1个。 | 水基钻井固废:在钻井现场经泥浆不落地工艺和脱稳-板框压滤进行固液分离后产生泥饼11638.12t,分别转运至**海螺水泥厂和**格****公司进行**化利用; 实际未使用油基钻井液,未产生油基固废; 废油及含油类物质:1.16t废润滑油收集后交由**绿艺****公司处置;1.05t含油沾染物交由**华洁危险****公司处置;7.96t含油沾染物交由**省****公司处置; 废包装材料:部分回收重复利用,不可回用部分(5.38t)集中收集****油田****公司处理。 |
| 1 | 青苗赔偿、水土保持和生态恢复 | 项目采取了经济补偿措施,设置了双环沟,有效控制了施工期水土流失。项目钻井井场、放喷池等临时占地暂未恢复,根据后期计划安排实施新钻井,待实施完成后再行恢复 |
| 1 | 分区防渗,制定应急预案定期演练 | 设置了随钻不落地区域平台、清污分流排水沟、放喷池等。项目废水、固废拉运均做到了统筹安排,并建立了转运台账。建设期间编制了《元坝103-2H井现场应急处置方案》并备案。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 青苗补偿、临时占地恢复 | 验收阶段落实情况:项目采取了经济补偿措施,并有效控制了施工期水土流失。项目钻井井场、放喷池等临时占地暂未恢复,根据后期计划安排实施新钻井,待实施完成后再行恢复。 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |