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| **** | 建设单位代码类型:|
| 914********419931x | 建设单位法人:陈外荣 |
| 黄晶晶 | 建设单位所在行政区划:******县 |
| 柏林工业园 |
| ****含锡废渣**综合利用技改项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:064-常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;有色金属合金制造 | 行业类别(国民经济代码):C3214-C3214-锡冶炼 |
| 建设地点: | ******县 ******县 |
| 经度:113.274722 纬度: 26.401667 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2023-01-15 |
| 郴环评〔2023〕15号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2018-12-07 | 项目实际总投资(万元):1300 |
| 320 | 运营单位名称:**** |
| 914********419931X | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**中****公司 |
| ****0102MA4P8YX466 | 验收监测单位:******公司 |
| ****0102MA4PNGQ44T | 竣工时间:2025-07-01 |
| 调试结束时间: | |
| 2026-02-26 | 验收报告公开结束时间:2026-03-27 |
| 验收报告公开载体: | https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=506862 |
| 环评设计改扩建项目富氧熔炼产生的铅锡合金5300t/a送锡精炼工序,高品位冰铜1280t/a外售;烟化炉水淬渣选铁得到的铁粉5000t/a外售 | 实际建设情况:因市场行情及建设单位关于项目建设进度,暂未开展环评设计的选铁工序相关内容建设及未开展环评设计的新增1台4.5×1.8m摇床建设,改扩建项目只建设完成富氧熔炼产生的铅锡合金5300t/a送锡精炼工序,高品位冰铜1280t/a外售工序,剩余烟化炉水淬渣选铁得到的铁粉5000t/a外售及根据环评设计新增1台4.5×1.8m摇床若恢复建设则需重新开展竣工环境保护验收工作,现阶段改扩建项目富氧熔炼产生的铅锡合金5300t/a送锡精炼工序,高品位冰铜1280t/a外售工序建设完成 |
| 阶段性验收 | 是否属于重大变动:|
| 环评设计改扩建项目富氧熔炼产生的铅锡合金5300t/a送锡精炼工序,高品位冰铜1280t/a外售;烟化炉水淬渣选铁得到的铁粉5000t/a外售 | 实际建设情况:因市场行情及建设单位关于项目建设进度,暂未开展环评设计的选铁工序相关内容建设及未开展环评设计的新增1台4.5×1.8m摇床建设,改扩建项目只建设完成富氧熔炼产生的铅锡合金5300t/a送锡精炼工序,高品位冰铜1280t/a外售工序,剩余烟化炉水淬渣选铁得到的铁粉5000t/a外售及根据环评设计新增1台4.5×1.8m摇床若恢复建设则需重新开展竣工环境保护验收工作,现阶段改扩建项目富氧熔炼产生的铅锡合金5300t/a送锡精炼工序,高品位冰铜1280t/a外售工序建设完成 |
| 阶段性验收 | 是否属于重大变动:|
| 本次改扩建,原有的原料配料、回转窑脱砷、回转窑含铜焙砂浸出除铜、粗铅锡合金电解精炼、电解液净化、焊锡真空蒸馏、粗锡结晶精炼、阳极泥综合回收和产品入库等工艺不变,新增富氧熔炼炉、摇床及选铁工序的生产工艺 | 实际建设情况:本次改扩建,原有的原料配料、回转窑脱砷、回转窑含铜焙砂浸出除铜、粗铅锡合金电解精炼、电解液净化、焊锡真空蒸馏、粗锡结晶精炼、阳极泥综合回收和产品入库等工艺不变,新增富氧熔炼炉的生产工艺 |
| 暂未开展环评设计的选铁工序相关内容建设及未开展环评设计的新增1台4.5×1.8m摇床建设 | 是否属于重大变动:|
| 1废气治理 富氧熔炼炉烟气,通过表面冷却器(水冷)+旋风除尘器+表面冷却器(风冷)+布袋除尘器处理后(除尘效率99.8%)进入脱硫塔(六级石灰石-石膏法脱硫工艺,除尘效率75%,脱硫效率98%)处理,再经喷淋塔(除尘效率70%)处理后通过60m烟囱(编号DA001)排放。 富氧熔炼配料卫生收尘采用集气罩收集进二级布袋除尘器处理(除尘效率99.9%),富氧熔炼炉环境集烟经集气罩收集进布袋除尘器处理,一同经30m烟囱(编号DA002)排放。 项目选铁工艺均为湿式工艺:湿式球磨、湿式磁选及湿式分级,处理的烟化炉水淬渣含水率15%左右,生产过程不产生粉尘。烘干机燃料为天然气,年用气量为10万m3,天然气为清洁能源,燃烧产生的少量SO2、NOx。 选铁烘干废气经布袋收尘后,通过1根15m高排气筒(DA006)排放。 通过对车间进行密闭,加强通风,并采取喷雾洒水措施,减少富氧熔炼车间及配料未收集的废气的无组织排放。 2噪声防治 拟建工程的主要噪声设备为鼓风机、空压机、球磨机以及各类泵、引风机,噪声值在85~115dB(A)。本项目在设备选型上尽量选用低噪音设备,针对不同设备的噪声特性,分别采取基础减振、安装消声器与隔声罩、室内安装。 3废水污染控制 改扩建工程新增摇床重选工序,用水量为50m3/d,损失2m3/d,补充新水2m3/d,其余48m3/d循环利用,无外排;脱硫设施总用水量为3200m3/d。过程损失量为35m3/d,产生脱硫废水3165m3/d循环使用,不外排。 其它水型污染源产生量、处理措施、排放量不变,同改扩建前。 本项目正常情况下无生产废水外排。产生的生活废水经厂区处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后,****处理厂(二期)进一步处理,再由园区修建的专用排污干管排入永乐江支流。 生活污水污染物复杂程度简单,均为易降解污染物,经处理达标后外排进入地表水体,对地表水体的影响较小。 因此,本次改扩建后,工程对区域地表水环境影响小。 4固体废物处理处置 改扩建工程产生的各固体废物经危废渣库和一般固废堆场堆存后,通过厂内回用和外售,均能得到妥善处理处置。项目设置的危险固废渣库与一般固废堆场均按照相关要求设置防腐、防渗、防漏措施,并保证危险废物的运输管理,因此,改扩建后固体废物对周边环境影响不大。 | 实际建设情况:1废水 厂区内实行雨污分流,初期雨水经初期雨水池收集后用于生产,不外排。其他生产废水处理后回用,不外排。循环回用水和初期雨水等中的铊浓度须达到《工业废水铊污染物排放标准》(DB43/968-2021要求。生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996****园区污水处理****园区污水处理厂。 2废气 项目富氧熔炼炉烟气,通过表面冷却器(水冷)+表面冷却器(风冷)+布袋除尘器处理后进入脱硫塔(六级石灰石-石膏法脱硫工艺)处理,再经喷淋塔处理后通过60m烟囱(编号DA001)排放。富氧熔炼配料卫生收尘采用集气罩收集进布袋除尘器处理,富氧熔炼炉环境集烟经集气罩收集进布袋除尘器处理,一同经30m烟囱(编号DA004)排放。通过对车间进行密闭,加强通风,并采取喷雾洒水措施,减少富氧熔炼车间及配料未收集的废气的无组织排放。 3噪声 项目噪声源主要为鼓风机、空压机、球磨机以及各类泵、引风机等噪声设备。本项目在设备选型上尽量选用低噪音设备,针对不同设备的噪声特性,分别采取基础减振、安装消声器与隔声罩、室内安装,减少噪声对环境的影响,确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准要求。 4固体废物 项目固体废物按处置方式可分为以下2类。(1)厂内综合利用。厂内综合利用固废包括:卫生收尘烟灰、富氧熔炼烟尘、铅锡合金。上述固废送原料库堆存后返回相应生产工序进行综合利用。(2)外售综合利用。外售综合利用固废包括烟化炉水淬渣(选铁工序暂未建设)以及烟气脱硫石膏渣等。上述各类固废分别在厂内临时堆存后外售相关企业综合利用。其中一般工业固体废物临时堆场占地1500㎡,最大堆存量约6000t,已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设,尾矿渣、烟气脱硫石膏渣在该堆场临时堆存后外售。一般固废在堆场堆存时间为一个月,能够满足堆存要求。危险废物渣库该库用于堆存外售综合利用及安全处置的各类危险废物(重选尾矿渣暂按危废管理,需在一年内完成危废鉴别,否则不得继续贮存。)。该渣库占地面积为2000㎡,最大堆存量约为8000t,已按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设,该渣库可满足企业废渣堆存需要。 |
| 阶段性验收 | 是否属于重大变动:|
| / | 实际建设情况:/ |
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| 0 | 11.488 | 167.181 | 0 | 0 | 11.488 | 11.488 | / |
| 0 | 2.092 | 16.909 | 0 | 0 | 2.092 | 2.092 | / |
| 0 | 0 | 33.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
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| 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | / |
| 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | / |
| 1 | 初期雨水池 | 《工业废水铊污染物排放标准》(DB43/968-2021) | 正常 | 正常 | |
| 2 | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 | 正常 | 正常 |
| 1 | 项目富氧熔炼炉烟气,通过表面冷却器(水冷)+表面冷却器(风冷)+布袋除尘器处理后进入脱硫塔(六级石灰石-石膏法脱硫工艺)处理,再经喷淋塔处理后通过60m烟囱(编号DA001)排放 | 炉窑废气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《工业炉窑主要大气污染物排放标准》(DB43/3082-2024),铅及其化合物、砷及其化合物执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》(GB30770-2014)表6中大气污染物特别排放限值 | 正常 | 正常 | |
| 2 | 富氧熔炼配料卫生收尘采用集气罩收集进布袋除尘器处理,富氧熔炼炉环境集烟经集气罩收集进布袋除尘器处理,一同经30m烟囱(编号DA004)排放 | 铅及其化合物、砷及其化合物执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》(GB30770-2014)表6中大气污染物特别排放限值,其他因子执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》(GB30770-2014)中表5标准 | 正常 | 正常 |
| 1 | 隔振降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准 | 正常 | 正常 |
| 1 | 加强固废管理。须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单等要求,做好固体废弃物分类收集、堆(存)放、分质处理(置)、管理等工作。各类危险废物依托现有危废间(2000㎡)暂存。卫生收尘烟灰、富氧熔炼烟尘、富氧熔炼渣、重选得到的含锡物料按照危废管理,于厂区内综合利用:冰铜渣等经收集后暂存于危废暂存间外售有资质单位综合利用;重选尾矿渣暂时按危废管理暂存于危废暂存间,根据后续危废鉴**果按要求进行处置;选铁尾矿渣以及脱硫石膏厂内一般固废暂存堆场(1500㎡)暂存后外售相关单位综合利用。生活垃圾交当地环卫部门统一收集处理 | 项目固体废物按处置方式可分为以下2类。(1)厂内综合利用。厂内综合利用固废包括:卫生收尘烟灰、富氧熔炼烟尘、铅锡合金。上述固废送原料库堆存后返回相应生产工序进行综合利用。(2)外售综合利用。外售综合利用固废包括烟化炉水淬渣(选铁工序暂未建设)以及烟气脱硫石膏渣等。上述各类固废分别在厂内临时堆存后外售相关企业综合利用。其中一般工业固体废物临时堆场占地1500㎡,最大堆存量约6000t,已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设,尾矿渣、烟气脱硫石膏渣在该堆场临时堆存后外售。一般固废在堆场堆存时间为一个月,能够满足堆存要求。危险废物渣库该库用于堆存外售综合利用及安全处置的各类危险废物(重选尾矿渣暂按危废管理,需在一年内完成危废鉴别,否则不得继续贮存。)。该渣库占地面积为2000㎡,最大堆存量约为8000t,已按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设,该渣库可满足企业废渣堆存需要。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |