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| **** | 建设单位代码类型:|
| 911********092268L | 建设单位法人:杨建强 |
| 靳少雷 | 建设单位所在行政区划:**省**市**市 |
| ****园区 |
| ****产品转型提质升级配套项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:062-炼钢;铁合金冶炼 | 行业类别(国民经济代码):C3120-C3120-炼钢 |
| 建设地点: | **省**市**市 ****园区金鼎重工现有炼钢车间内 |
| 经度:114.109699 纬度: 36.716351 | ****机关:****生态环境厅 |
| 环评批复时间: | 2025-01-14 |
| 冀环审〔2025〕3号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2025-08-06 | 项目实际总投资(万元):20000 |
| 860 | 运营单位名称:**** |
| 911********092268L | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| 911********092268L | 验收监测单位:******公司 |
| ****0405MA09N5ND7C | 竣工时间:2025-07-28 |
| 2025-08-26 | 调试结束时间:2025-10-15 |
| 2026-02-10 | 验收报告公开结束时间:2026-03-13 |
| 验收报告公开载体: | 生态环境公示网 |
| 技术改造 | 实际建设情况:技术改造 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 项目在炼钢车间内**1套120吨双工位KR铁水预处理设施、2座120吨LF精炼炉、1座120吨RH真空脱气炉和1台七机七流方坯连铸机;同时建设配套的供配电、给排水等公辅设施,项目建成后年产合格连铸坯120万吨。 | 实际建设情况:本次为阶段性验收,在炼钢车间内**2座120吨LF精炼炉、1台七机七流方坯连铸机;同时建设配套的供配电、给排水等公辅设施,年产合格连铸坯120万吨。 |
| 本次验收为阶段性验收,1套120吨双工位KR铁水预处理设施、1座120吨RH真空脱气炉未建设。验收内容无变动。 | 是否属于重大变动:|
| LF精炼工艺流程包括钢水供应、散装料及铁合金供应、氩气供应、LF炉精炼、喂丝处理等工序;连铸生产工艺流程主要为由引锭杆牵引离开结晶器下口,钢水供应、结晶器凝固、经足辊、弯曲段、弧形段往下移动进入拉矫机,被拉矫辊矫直,然后与引锭杆脱离,通过辊道进入火焰切割机,进行尺寸切割,切割成定尺的铸坯直接由输送辊道送至轧钢工序。 | 实际建设情况:LF精炼工艺流程包括钢水供应、散装料及铁合金供应、氩气供应、LF炉精炼、喂丝处理等工序;连铸生产工艺流程主要为由引锭杆牵引离开结晶器下口,钢水供应、结晶器凝固、经足辊、弯曲段、弧形段往下移动进入拉矫机,被拉矫辊矫直,然后与引锭杆脱离,通过辊道进入火焰切割机,进行尺寸切割,切割成定尺的铸坯直接由输送辊道送至轧钢工序。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 环保设施已经建设完成工程有: 1、废气 环评及批复要求严格落实大气污染物防治措施。根据废气污染物的性质分别采用净化、过滤等处理方式,处理设施能力、效率及排气筒高度须符合国家有关要求,确保大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。本次阶段验收内容已按环评批复要求落实,散装料上料落料废气、3#LF精炼炉废气依托原有混铁炉的袋式除尘器(覆膜滤料)处理后排放,2#精炼炉废气、散装料上料落料废气、七机七流连铸机丙烷火焰切割废气依托现有转炉三次烟气袋式除尘器(覆膜滤料)处理后排放,连铸中间包倾翻及铸余渣倾倒废气依托现有钢包回转台、火焰切割废气袋式除尘器(覆膜滤料)处理后排放。具体措施为: ①散装料转运废气、3#精炼炉废气经收集后引入现有混铁炉高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA057)净化处理; ②2#精炼炉废气采用可移动密闭罩+侧吸管道集中收集后与皮带转运落料、料仓废气、连铸火焰切割废气引入现有转炉三次烟气高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA056)净化处理; ③中间包倾翻及铸余渣倾倒废气(位于现有钢包回转台)采用集气罩收集后引入现有钢包回转台、火焰切割废气高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA037)净化处理。 2、废水 环评及批复要求严格落实各项水污染防治措施。根据"雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用"的原则,进一步提高水的回用率,减少新鲜水用量和废水产生量。项目循环冷却水系统排污水作为串联用水补充连铸浊环水系统循环使用;浊环水系统排污水经****处理站处理后全部回用。废水不得外排。本次阶段验收内容已按环评批复要求落实,净环水作为炼钢车间浊环水补水,浊环水系统废水经“旋流井+化学除油+稀土磁盘”处理后回用,定期排放部****处理站处理后全部回用。 3、噪声 环评及批复要求严格落实声环境保护措施。优化高噪声设备布局,优先选用低噪声设备,采取消声、隔声、减振等降噪措施,本次阶段验收内容已按环评批复要求落实,采用厂房隔声、基础减振、风机管道软连接等隔声降噪措施。 4、固废 环评及批复要求严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定,按照"减量化、**化、无害化"原则,对一般工业固体废物进行分类收集、处理和处置,危险废物依法在危险废物贮存库暂存,定期交有资质单位处置,确保不造成二次污染。加强危险品的储运和使用管理,严格危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。本次阶段验收内容已按环评批复要求落实,项目在营运期固体废弃物包括一般工业固体废物以及危险废物等。除尘灰、含尘污泥、氧化铁皮返回烧结配料综合利用;精炼渣、铸余渣外售处理;废石墨电极、废耐火材料由厂家回收综合利用;废钢铁料返回炼钢工序;废除尘布袋由有处理能力的单位处置。废液压油、****公司现有危废暂存间暂存,定期交有资质单位处理,废油桶送炼钢工序,油泥返回烧结工序。 | 实际建设情况:环保设施已经建设完成工程有: 1、废气 环评及批复要求严格落实大气污染物防治措施。根据废气污染物的性质分别采用净化、过滤等处理方式,处理设施能力、效率及排气筒高度须符合国家有关要求,确保大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。本次阶段验收内容已按环评批复要求落实,散装料上料落料废气、3#LF精炼炉废气依托原有混铁炉的袋式除尘器(覆膜滤料)处理后排放,2#精炼炉废气、散装料上料落料废气、七机七流连铸机丙烷火焰切割废气依托现有转炉三次烟气袋式除尘器(覆膜滤料)处理后排放,连铸中间包倾翻及铸余渣倾倒废气依托现有钢包回转台、火焰切割废气袋式除尘器(覆膜滤料)处理后排放。具体措施为: ①散装料转运废气、3#精炼炉废气经收集后引入现有混铁炉高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA057)净化处理; ②2#精炼炉废气采用可移动密闭罩+侧吸管道集中收集后与皮带转运落料、料仓废气、连铸火焰切割废气引入现有转炉三次烟气高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA056)净化处理; ③中间包倾翻及铸余渣倾倒废气(位于现有钢包回转台)采用集气罩收集后引入现有钢包回转台、火焰切割废气高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA037)净化处理。 2、废水 环评及批复要求严格落实各项水污染防治措施。根据"雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用"的原则,进一步提高水的回用率,减少新鲜水用量和废水产生量。项目循环冷却水系统排污水作为串联用水补充连铸浊环水系统循环使用;浊环水系统排污水经****处理站处理后全部回用。废水不得外排。本次阶段验收内容已按环评批复要求落实,净环水作为炼钢车间浊环水补水,浊环水系统废水经“旋流井+化学除油+稀土磁盘”处理后回用,定期排放部****处理站处理后全部回用。 3、噪声 环评及批复要求严格落实声环境保护措施。优化高噪声设备布局,优先选用低噪声设备,采取消声、隔声、减振等降噪措施,本次阶段验收内容已按环评批复要求落实,采用厂房隔声、基础减振、风机管道软连接等隔声降噪措施。 4、固废 环评及批复要求严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定,按照"减量化、**化、无害化"原则,对一般工业固体废物进行分类收集、处理和处置,危险废物依法在危险废物贮存库暂存,定期交有资质单位处置,确保不造成二次污染。加强危险品的储运和使用管理,严格危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。本次阶段验收内容已按环评批复要求落实,项目在营运期固体废弃物包括一般工业固体废物以及危险废物等。除尘灰、含尘污泥、氧化铁皮返回烧结配料综合利用;精炼渣、铸余渣外售处理;废石墨电极、废耐火材料由厂家回收综合利用;废钢铁料返回炼钢工序;废除尘布袋由有处理能力的单位处置。废液压油、****公司现有危废暂存间暂存,定期交有资质单位处理,废油桶送炼钢工序,油泥返回烧结工序。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
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| 854.868 | 0 | 2857.704 | 0 | 0 | 854.868 | 0 | / |
| 581.214 | 21.413 | 1712.146 | 4.685 | 80.468 | 597.942 | -63.74 | / |
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| 1 | 散装料转运废气、3#精炼炉废气经收集后引入现有混铁炉高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA057)净化处理 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1规定的排放限值 | 散装料转运废气、3#精炼炉废气经收集后引入现有混铁炉高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA057)净化处理 | 已监测 | |
| 2 | 2#精炼炉废气采用可移动密闭罩+侧吸管道集中收集后与皮带转运落料、料仓废气、连铸火焰切割废气引入现有转炉三次烟气高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA056)净化处理 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1规定的排放限值 | 2#精炼炉废气采用可移动密闭罩+侧吸管道集中收集后与皮带转运落料、料仓废气、连铸火焰切割废气引入现有转炉三次烟气高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA056)净化处理 | 已监测 | |
| 3 | 中间包倾翻及铸余渣倾倒废气(位于现有钢包回转台)采用集气罩收集后引入现有钢包回转台、火焰切割废气高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA037)净化处理 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1规定的排放限值 | 中间包倾翻及铸余渣倾倒废气(位于现有钢包回转台)采用集气罩收集后引入现有钢包回转台、火焰切割废气高效袋式除尘器(覆膜滤料)+30米高排气筒排放(DA037)净化处理 | 已监测 |
| 1 | 采用厂房隔声、基础减振、风机管道软连接等隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 | 采用厂房隔声、基础减振、风机管道软连接等隔声降噪措施 | 已监测 |
| 1 | 项目在营运期固体废弃物包括一般工业固体废物以及危险废物等。除尘灰、含尘污泥、氧化铁皮返回烧结配料综合利用;精炼渣、铸余渣外售处理;废石墨电极、废耐火材料由厂家回收综合利用;废钢铁料返回炼钢工序;废除尘布袋由有处理能力的单位处置。废液压油、****公司现有危废暂存间暂存,定期交有资质单位处理,废油桶送炼钢工序,油泥返回烧结工序。 | 项目在营运期固体废弃物包括一般工业固体废物以及危险废物等。除尘灰、含尘污泥、氧化铁皮返回烧结配料综合利用;精炼渣、铸余渣外售处理;废石墨电极、废耐火材料由厂家回收综合利用;废钢铁料返回炼钢工序;废除尘布袋由有处理能力的单位处置。废液压油、****公司现有危废暂存间暂存,定期交有资质单位处理,废油桶送炼钢工序,油泥返回烧结工序。 |
| 物料存储、废气治理装置、噪声治理装置、危废间等依托 | 验收阶段落实情况:物料存储、废气治理装置、噪声治理装置、危废间等依托 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 倍量削减颗粒物80.468t/a。 | 验收阶段落实情况:倍量削减颗粒物80.468t/a。 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |