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| **** | 建设单位代码类型:|
| 915********951438R | 建设单位法人:路智勇 |
| 葛佳菲 | 建设单位所在行政区划:**市**区 |
| **市**区新**鹤凤大道6号 |
| 兴页L9HF井试采配套工程 | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:099-陆地矿产**地质勘查(含油气**勘探);二氧化碳地质封存 | 行业类别(国民经济代码):M7471-M7471-能源矿产地质勘查 |
| 建设地点: | **市**区 分水镇**村10组 |
| 经度:108.039485 纬度: 30.62908 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2024-05-27 |
| 渝(万)环准〔2024〕20号 | 本工程排污许可证编号:915********951438R018W |
| 2025-10-22 | 项目实际总投资(万元):1298 |
| 59 | 运营单位名称:**** |
| 915********951438R | 验收监测(调查)报告编制机构名称:915********469571M |
| **渝佳****公司 | 验收监测单位:******公司 |
| ****0105MA5U3A4B22 | 竣工时间:2025-09-01 |
| 调试结束时间: | |
| 2026-05-06 | 验收报告公开结束时间:2026-06-02 |
| 验收报告公开载体: | http://www.****.cn/product/5693_33757 |
| ** | 实际建设情况:** |
| 未发生变动 | 是否属于重大变动:|
| 在兴页L9HF井井场**试采站1座,对兴页L9HF井进行试采,预计预计产油量为23m3/d | 实际建设情况:实际产油量约4.9m3/d。 |
| 试采规模受井口产气量影响 | 是否属于重大变动:|
| 采出物通过管线输送至加热炉进行加热节流后,进气液分离器进行气液分离,分离出的气相进行除油处理后通过火炬燃烧,分离出的油水混合物进行三相闪蒸分离,闪蒸页岩气一部分作为加热炉燃料,一部分作为生活用气、火炬长明火等使用,未利用气送火炬燃烧,页岩油进页岩油罐沉降处理,页岩油采用罐车拉运外销。 | 实际建设情况:采出物通过管线输送至加热炉进行加热节流后,进气液分离器进行气液分离,分离出的气相进行除油处理后通过火炬燃烧,分离出的油水混合物进行三相闪蒸分离,闪蒸页岩气一部分作为加热炉燃料,一部分作为生活用气、火炬长明火等使用,未利用气送火炬燃烧,页岩油进页岩油罐沉降处理,页岩油采用罐车拉运外销。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 1 台水套加热炉使用井场自产页岩气,燃烧废气经1根8m 高排气筒排放,排气筒直径0.2m。气液分离页岩气、三相闪蒸未被利用的轻烃、站内工艺设备管线事故或检修状态下产生的页岩气等均通过15m放空火炬燃烧放空,事故状态下的井口高压气在放喷池点火后放空。三相闪蒸分离器分离出的采出水直接经管道排入采出水罐,油罐分离出的采出水采用切水器切水后由切水泵输至采出水罐,再进入现有污水池暂存,优先采用罐车拉运至周边其他平台回用于压裂工序,区域其他平台无配制压裂液需求时,由罐车拉运至涪****处理站处理后排入乌江。生活污水经一体化厕所(2.6m×1.3m)收集后农用,不外排。生活垃圾设置垃圾桶,生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置。油罐清理后产生的油泥、设备维护产生的废油等产生后立即交由资质的单位处置,不在场内暂存。 | 实际建设情况:水套加热炉燃料为井场自产页岩气,燃烧废气经1根8m 高排气筒排放,排气筒直径0.2m。通过优化油罐结构,页岩油采用底部装车,采用密闭集输流程,采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等,最大程度减少无组织排放量。设置放空燃烧火炬,放空燃烧废气经15m高放空火炬燃烧放空。试运行期间采出水水量较少,泵入放喷池作保护液使用。生活污水经环保厕所收集,定****处理厂处置,不外排。生活垃圾集中收集,委托当地环卫部门定期清理外运处置。场内不设置危废暂存场,清罐油泥、废油等危险废物交有资质的单位处置。 |
| 废水处置方式根据实际情况调整,满足环保要求 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
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| 0 | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | / |
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| 1 | 水套加热炉8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016) | 水套加热炉8m排气筒 | 有组织废气监测结果符合《锅炉大气污染物综合排放标准》(DB 50/658-2016) |
| 1 | 尽量选取低噪声设备,加热炉、分离器等设备采用基础减振,同时加强设备的维护和保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 已选取低噪声设备,加热炉、分离器等设备采用基础减振等降噪措施。根据现场调查和监测结果,试运行期声环境满足标准要求。 | 进行噪声监测 |
| 1 | 源头控制、分区防渗、加强管理 | 已落实井口区、放喷池、油罐区、采出水罐区、污水池重点防渗区要求,工艺装置区一般防渗区要求。 |
| 1 | 生活垃圾集中收集,交环卫部门处置;清罐底泥和设备维护废油交有资质的单位进行处置。 | 生活垃圾由集中收集,交环卫部门处置;目前无清罐底泥和设备维护废油产生,但建设单位签订了油泥资质处置单位 |
| 1 | 施工期严格划定施工作业范围,严禁占用、破坏占地外植被,加强对施工人员的宣传力度,加强施工人员生态环境保护意识,严禁破坏占地外植被,严禁捕猎野生动物。 | 严格控制了施工作业范围,做到了挖填方平衡,对破坏的植被完工后进行了恢复,将对植被及地表土壤的影响降到最低。 |
| 1 | 试采过程中严格按照规范和设计作业,制定环境风险应急预案并加强演练;对周边居民进行环境风险应急培训、演练;加强环境风险管理及物资储备等。采取上述环境风险防范措施后,项目环境风险影响可降至可接受水平。 | 平台设置了截断阀、自控系统,设置了明显警示标识,并编制了环境风险应急预案,预案由**区域针对页岩气开发平台统一编制落实,并定期组织了应急演练,加强了环境风险管理,防止了因事故引发环境污染;项目建设严格执行了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度 |
| 试运行期间采出水水量较少,泵入放喷池作保护液使用;生活污水经环保厕所收集,定****处理厂处置,不外排。试采期结束后剩余的放喷池内保护液,罐车外运可用钻井平台回用或拉运至涪****处理站处理,尾水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入乌江。 | 验收阶段落实情况:本项目试运行期间采出水产生量较少,在放喷池内用作保护液。生活污水经环保厕所收集,定****处理厂处置,不外排。未出现乱排乱倒现象,工程实施过程中采取的废水防治措施符合环保要求。 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 位于已征地范围内,不新增占地,施工期应严格划定施工作业范围,严禁占用、破坏占地外植被。 | 验收阶段落实情况:严格控制了施工作业范围,做到了挖填方平衡,对破坏的植被完工后进行了恢复,将对植被及地表土壤的影响降到最低。 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |