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| **** | 建设单位代码类型:|
| 914********8273648 | 建设单位法人:刘鹤年 |
| 王良军 | 建设单位所在行政区划:**省**市**市 |
| **市泗汾镇茶田村 |
| ****年产日用陶瓷4000万件项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:059-陶瓷制品制造 | 行业类别(国民经济代码):C3074-C3074-日用陶瓷制品制造 |
| 建设地点: | **省**市**市 泗汾镇茶田村 |
| 经度:113.490590 纬度: 27.499580 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2020-01-13 |
| 株醴环评〔2020〕5号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2021-11-29 | 项目实际总投资(万元):5252.375 |
| 271 | 运营单位名称:**** |
| 914********8273648 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| 914********8273648 | 验收监测单位:******公司,******公司 |
| ****0100MA4Q185B7Q,****0102MA4PNGQ44T | 竣工时间:2025-04-01 |
| 调试结束时间: | |
| 2026-05-31 | 验收报告公开结束时间:2026-06-29 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=60531khS7B |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 年产日用陶瓷4000万件 | 实际建设情况:年产日用陶瓷4000万件 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 配料-搅拌-压坯-干燥-洗坯-施釉-烧成-贴花-烤花 | 实际建设情况:配料-搅拌-压坯-干燥-洗坯-施釉-烧成-贴花-烤花 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 1、废水:实行雨污分流。制泥压滤废水经车间内沉淀后直接回用于球磨工序;制釉间设备清洗、施釉产生的含釉废水经絮凝沉淀处理后,在车间排放口做到总镉、总铬、总镍、总铅、总钴、总铍、可吸咐有机卤化物达标后回用;其他生产废水经****处理站处理,达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)要求后95%回用于生产,5%通过项目东侧无名小溪汇入铁河;食堂废水经隔油池预处理,再与其它生活污水一起经****设备处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准后,通过项目东侧无名小溪汇入铁河。对生产车间、废水处理站、废水收集输送设施、固废暂存间、路面场地等采取防渗漏处理措施,确保不对地下水造成不良影响。2、废气:窑炉以天然气为燃料,坯体干燥利用窑炉余热,烧成产生的废气达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)**企业大气污染物排放浓度限值及其修改单限值要求后,经15米排气简排放;烤花产生的废气达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)**扩建企业大气污染物排放浓度限值及其修改单限值要求(其中VOCs参照执行《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB 43/1357-2017)中标准限值)后,经15米及以上排气简排放;原料库采取设置顶棚、三面围档和水喷淋装置,喷釉工序产生的粉尘采取水膜除尘处理,袋装原料的拆、卸在密闭车间内进行,配料在密闭车间内进行,球磨工序采用湿式研磨工艺,投料一次完成,对厂区采取定期清扫、洒水抑尘等措施,确保无组织排放粉尘达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)表6现有企业和**企业厂界无组织排放限值要求;食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求。3、噪声:合理布局。选用低噪声设备,采用减震、隔声、消声等措施,确保噪声达标,不对周边环境造成不良影响。4、固废:按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物,特别是危险固体废物。对固废实行厂内**化利用,废坯、污泥等全部回收作为原料回用;对于厂内不能自行**化利用的废包装、废石膏模具、过筛废渣、拷贝纸、废耐火材料、含铁废渣等外卖给相应能够**化利用的单位综合利用;废瓷用作筑路材料;废矿物油、废花纸、废色料袋等危险废物委托有资质的单位处置;生活垃圾委托环卫部门统一处理。 | 实际建设情况:1、废水:本项目已做好雨污分流。制泥压滤废水经车间内沉淀后直接回用于球磨工序;制釉间设备清洗、施釉产生的含釉废水经絮凝沉淀处理后,在车间排放口做到总镉、总铬、总镍、总铅、总钴、总铍、可吸咐有机卤化物达标后回用,经监测,各污染因子均达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)要求;其他生产废水经****处理站处理,达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)要求后95%回用于生产,5%通过项目东侧无名小溪汇入铁河,经监测,总排口各污染因子均达到了标准限值要求;食堂废水经隔油池预处理,再与其它生活污水****设备处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准后,通过项目东侧无名小溪汇入铁河,经监测,生活污水排口各污染因子均达到了标准限值要求。本项目已对生产车间、废水处理站、废水收集输送设施、固废暂存间、路面场地等采取防渗漏处理措施,确保不对地下水造成不良影响。2、废气:窑炉以天然气为燃料,坯体干燥利用窑炉余热,烧成产生的废气达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)**企业大气污染物排放浓度限值及其修改单限值要求后,经15米排气简排放,经监测,各污染因子均达到了标准限值要求;烤花产生的废气达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)**扩建企业大气污染物排放浓度限值及其修改单限值要求(其中VOCs参照执行《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB 43/1357-2017)中标准限值)后,经15米及以上排气简排放,经监测,各污染因子均达到了标准限值要求;原料库采取设置顶棚、三面围档和水喷淋装置,喷釉工序产生的粉尘采取水膜除尘处理,袋装原料的拆、卸在密闭车间内进行,配料在密闭车间内进行,球磨工序采用湿式研磨工艺,投料一次完成,对厂区采取定期清扫、洒水抑尘等措施,确保无组织排放粉尘达到《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)表6现有企业和**企业厂界无组织排放限值要求,经监测,各污染因子均达到了标准限值要求;食堂油烟经油烟净化器处理达到了《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求。3、噪声:本项目采用了合理布局、选用低噪声设备、减震、隔声、消声等措施,确保噪声达标,不对周边环境造成不良影响。4、固废:本项目已按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物,特别是危险固体废物。对固废实行厂内**化利用,废坯、污泥等全部回收作为原料回用;对于厂内不能自行**化利用的废包装、废石膏模具、过筛废渣、拷贝纸、废耐火材料、含铁废渣等外卖给相应能够**化利用的单位综合利用;废瓷用作筑路材料;废矿物油、废花纸、废色料袋等危险废物交由******公司统一处理;生活垃圾委托环卫部门统一处理。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 加强环境风险防范管理,制定并严格落实风险防范措施。 | 实际建设情况:本项目已加强环境风险防范管理,制定并严格落实风险防范措施。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
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| 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | |
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| 0 | 0.2902 | 0.47 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | / |
| 0 | 3.1828 | 6.43 | 0 | 0 | 3.183 | 3.183 | / |
| 0 | 0.462 | 5.152 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | / |
| 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | / |
| 1 | 化粪池+地埋式一体化处理设施 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准 | 化粪池+一体化处理设施 | 生活污水排口pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准。 | |
| 2 | 污水处理站 | 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010) | 污水处理站 | 验收监测期间,污水处理站出口pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、硫化物、石油类、氟化物、TN、TP、总锌、总铜、总钡、流量均符合《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)中表2**企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量限值要求。 | |
| 3 | 沉淀池 | 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010) | 沉淀池 | 厂区制釉车间沉淀池出口总镉、总铬、总铅、总镍、总钴、总铍、可吸附有机卤化物、流量均符合《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)中表2**企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量限值要求。 |
| 1 | 排气筒 | 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)、《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB 43/1357-2017) | 排气筒 | 验收监测期间,本项目烧成炉窑废气出口中颗粒物、氮氧化物、氯化物、氟化物、林格曼黑度、二氧化硫、铅及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物均符合《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)中**企业大气污染物排放浓度限值及2014年12月12日修改单(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)相关限值要求。 本项目烤花炉窑废气出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化物、氟化物、林格曼黑度、铅及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物均符合《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)中**企业大气污染物排放浓度限值及2014年12月12日修改单(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)相关限值要求,VOCs符合《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB 43/1357-2017)相关限值要求。 |
| 1 | 对产噪设备采取隔声,设备减震、消声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值 | 对产噪设备采取隔声,设备减震、消声措施 | 验收监测期间,本项目厂界四周噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值。 |
| 1 | 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物,特别是危险固体废物。对固废实行厂内**化利用,废坯、污泥等全部回收作为原料回用;对于厂内不能自行**化利用的废包装、废石膏模具、过筛废渣、拷贝纸、废耐火材料、含铁废渣等外卖给相应能够**化利用的单位综合利用;废瓷用作筑路材料;废矿物油、废花纸、废色料袋等危险废物委托有资质的单位处置;生活垃圾委托环卫部门统一处理。 | 本项目已按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物,特别是危险固体废物。对固废实行厂内**化利用,废坯、污泥等全部回收作为原料回用;对于厂内不能自行**化利用的废包装、废石膏模具、过筛废渣、拷贝纸、废耐火材料、含铁废渣等外卖给相应能够**化利用的单位综合利用;废瓷用作筑路材料;废矿物油、废花纸、废色料袋等危险废物交由******公司统一处理;生活垃圾委托环卫部门统一处理。 |
| 1 | 加强环境风险防范管理,制定并严格落实风险防范措施。 | 本项目已加强环境风险防范管理,制定并严格落实风险防范措施。 |
| / | 验收阶段落实情况:/ |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |