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| **** | 建设单位代码类型:|
| 912********0306074 | 建设单位法人:毕俊凯 |
| 马骏 | 建设单位所在行政区划:**省****关区 |
| **省****关区芳草街542号 |
| ****原水预处理系统提升改造工程—高锰酸钾、活性炭制备投加系统项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:094-自来水生产和供应(不含供应工程;不含村庄供应工程) | 行业类别(国民经济代码):D4610-D4610-自来水生产和供应 |
| 建设地点: | **省**市**区 **街道放牛沟村 |
| 经度:125.644920 纬度: 43.949890 | ****机关:****环境局****分局 |
| 环评批复时间: | 2022-01-28 |
| 长环九建(表)〔2022〕6号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2026-06-08 | 项目实际总投资(万元):1516.57 |
| 17 | 运营单位名称:****集团有限公司 |
| 912********1994392 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| 912********0306074 | 验收监测单位:**省源地****公司 |
| ****0102MA173U812M | 竣工时间:2026-06-07 |
| 2026-06-08 | 调试结束时间:2026-06-09 |
| 2026-06-15 | 验收报告公开结束时间:2026-07-13 |
| 验收报告公开载体: | https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=522222 |
| 该项目位于**市**区**街道放牛沟村(详见报告表),为扩建项目。项目总投资1516.57万元,其中环保投资17万元。本次扩建主要内容:改造既有加药间,高锰酸钾加药间拆除既有高锰酸钾投加设备、**1套高锰酸钾制备投加系统,改造厂区内高锰酸钾投加管线及给水排水管线;**一座粉末活性炭加药间,建筑面积189m2,**1套粉末活性炭制备投加系统及厂区内活性炭投加管线及给水排水管线。****泵站供水规模不变,仍为121万m3/d。 | 实际建设情况:本项目位于**市**区**街道放牛沟村(详见报告表),为扩建项目。项目总投资1516.57万元,其中环保投资17万元。本次扩建主要内容:改造既有加药间,高锰酸钾加药间拆除既有高锰酸钾投加设备、**1套高锰酸钾制备投加系统,改造厂区内高锰酸钾投加管线及给水排水管线;**一座粉末活性炭加药间,建筑面积189m2,**1套粉末活性炭制备投加系统及厂区内活性炭投加管线及给水排水管线。****泵站供水规模不变,仍为121万m3/d。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| ****泵站供水规模不变,仍为121万m3/d。 | 实际建设情况:****泵站供水规模不变,仍为121万m3/d。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 高锰酸钾投加系统: 1、高锰酸钾溶液制备装置系统为紧凑型全自动配制系统,将干态高锰酸钾转变为高锰酸钾溶液以供使用,包括真空上料装置、制备装置、控制箱、配套仪表、管道、阀门等。制备装置主要包括:真空上料装置、干粉料仓、工作水装置(包括减压阀、电磁阀等)、搅拌器、精确计量干投机、液位传感器、控制柜和管道系统等。 2、溶液制备装置可以实现序批式高锰酸钾溶液,自动将高锰酸钾制成2%-3%溶液,经加药泵送至投加点,相关熟化时间及浓度值可在触摸屏中进行设定修改。3、日常投加量:1mg/L,峰值投加量 2mg/L,投加点数:6,投加浓度 2%-3%,峰值每天高锰酸钾消耗量= 100×104×2×10-6=2t/d 4、具体配置如下: ①制备罐和储备罐分别为1.5m3的全自动高锰酸钾粉末上料及投加系统,单台日消化能力为1723kg高锰酸钾粉末,满足在峰值时1用1备的能力。②设置两套料仓,容积为300L。料仓总容积为600L,能够储存高锰酸钾粉末900kg,在日常投加时,平均一天上一次料,在需求峰值时,一天上2-3次料。采用真空上料的方式,高锰酸钾直接通过上料管道输送至料仓内,使用时采用自动配药装置,给料采用能够进行精准计量多螺旋给料机,从料仓输送至制备罐和储备罐后,定时定量投加,输送过程均为封闭形式。③对应6个投加点,共设置11台投加泵,包括4台备用。活性炭投加系统: 1、采用湿法投加,通过软管泵的高背压,把投加点改到输水泵的出口端,以软管儿泵直接投加在出厂水管路上,根据出水管流量计数据以及投加率进行实时精准投加。湿法投加通过调节给料电机、调节活性炭浓度、以及软管泵电机频率进行综合调节。 2、日常投加量:25 mg/L;峰值投加量:50 mg/L。 投加点数:6 。活性炭投加浓度:5%。 峰值每天活性炭消耗量=100×104×50×10-6= 50t/d 。3、具体配置如下: ①日常投加量需求 25t/d,峰值投加量需求 50t/d。 ②现场设立两个 150m3的全封闭的活性炭储罐式料仓,在日常情况下,能够保证5.4天左右的使用量,在活性炭使用峰值时能够满足2.7天的用量。 ③采用散装槽车来料形式,直接通过槽罐车自带的风机向料仓卸料,整个过程全封闭。 ④活性炭给料采用能够进行精准计量多螺旋给料机,能够精准给料及精准配比活性炭溶液浓度。 ⑤设立 PLC 全套自动控制系统,实现全自动控制,并带有数据远传功能。可以传到中控室。 投加过药品的水经管道运输至下游净水一厂、二厂、四厂、五厂进行深度处理,不在本次项目内。 | 实际建设情况:高锰酸钾投加系统: 1、高锰酸钾溶液制备装置系统为紧凑型全自动配制系统,将干态高锰酸钾转变为高锰酸钾溶液以供使用,包括真空上料装置、制备装置、控制箱、配套仪表、管道、阀门等。制备装置主要包括:真空上料装置、干粉料仓、工作水装置(包括减压阀、电磁阀等)、搅拌器、精确计量干投机、液位传感器、控制柜和管道系统等。 2、溶液制备装置可以实现序批式高锰酸钾溶液,自动将高锰酸钾制成2%-3%溶液,经加药泵送至投加点,相关熟化时间及浓度值可在触摸屏中进行设定修改。3、日常投加量:1mg/L,峰值投加量 2mg/L,投加点数:6,投加浓度 2%-3%,峰值每天高锰酸钾消耗量= 100×104×2×10-6=2t/d 4、具体配置如下: ①制备罐和储备罐分别为1.5m3的全自动高锰酸钾粉末上料及投加系统,单台日消化能力为1723kg高锰酸钾粉末,满足在峰值时1用1备的能力。②设置两套料仓,容积为300L。料仓总容积为600L,能够储存高锰酸钾粉末900kg,在日常投加时,平均一天上一次料,在需求峰值时,一天上2-3次料。采用真空上料的方式,高锰酸钾直接通过上料管道输送至料仓内,使用时采用自动配药装置,给料采用能够进行精准计量多螺旋给料机,从料仓输送至制备罐和储备罐后,定时定量投加,输送过程均为封闭形式。③对应6个投加点,共设置11台投加泵,包括4台备用。活性炭投加系统: 1、采用湿法投加,通过软管泵的高背压,把投加点改到输水泵的出口端,以软管儿泵直接投加在出厂水管路上,根据出水管流量计数据以及投加率进行实时精准投加。湿法投加通过调节给料电机、调节活性炭浓度、以及软管泵电机频率进行综合调节。 2、日常投加量:25 mg/L;峰值投加量:50 mg/L。 投加点数:6 。活性炭投加浓度:5%。 峰值每天活性炭消耗量=100×104×50×10-6= 50t/d 。3、具体配置如下: ①日常投加量需求 25t/d,峰值投加量需求 50t/d。 ②现场设立两个 150m3的全封闭的活性炭储罐式料仓,在日常情况下,能够保证5.4天左右的使用量,在活性炭使用峰值时能够满足2.7天的用量。 ③采用散装槽车来料形式,直接通过槽罐车自带的风机向料仓卸料,整个过程全封闭。 ④活性炭给料采用能够进行精准计量多螺旋给料机,能够精准给料及精准配比活性炭溶液浓度。 ⑤设立 PLC 全套自动控制系统,实现全自动控制,并带有数据远传功能。可以传到中控室。 投加过药品的水经管道运输至下游净水一厂、二厂、四厂、五厂进行深度处理,不在本次项目内。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 加强施工期环境管理。采取有效措施,****工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求;有效控制施工扬尘,妥善处置施工废水、弃土、弃渣和固体废物,防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。项目在卸料、输送过程采取封闭措施无废气产生。项目应选购低噪声设备,从源头上控制设备声级的产生,对生产设备底部设减震垫,墙体采取隔音、吸声等措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。废高锰酸钾废包装桶由供应商回收综合利用,不外排。严格落实风险防范措施和应急措施,最大限度地避免环境风险事故的发生。 | 实际建设情况:加强施工期环境管理。采取有效措施,****工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求;有效控制施工扬尘,妥善处置施工废水、弃土、弃渣和固体废物,防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。项目在卸料、输送过程采取封闭措施无废气产生。项目应选购低噪声设备,从源头上控制设备声级的产生,对生产设备底部设减震垫,墙体采取隔音、吸声等措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。废高锰酸钾废包装桶由供应商回收综合利用,不外排。严格落实风险防范措施和应急措施,最大限度地避免环境风险事故的发生。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
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| 1 | 加减振垫、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求 | 本项目噪声主要来自投加泵生产设备。项目采取基础减振、封闭隔声等有效措施降低噪声排放。 | 本次验收在厂界东、南、西、北、厂界外东北侧居民和厂界外西南居民共布置六个噪声监测点位。实测项目厂界昼间噪声最大值为57dB(A),夜间噪声最大值为46dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。 |
| 1 | 废高锰酸钾废包装桶由供应商回收综合利用,不外排。 | 本项目生产过程中产生的固体废物主要为废高锰酸钾包装桶。高锰酸钾采用桶装包装,包装桶内部采用防潮铝箔,可有效防止物料粘黏,且高锰酸钾采用真空上料的方式,可保证高锰酸钾粉末全部使用,包装桶内无残留,由供应商回收综合利用,不外排。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |