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| **** | 建设单位代码类型:|
| 916********15036XK | 建设单位法人:鲁振海 |
| 李婷婷 | 建设单位所在行政区划:**省**市**县 |
| **省**市**县工业集中区 |
| **县年产10万吨废旧塑料回收再生产扩建项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:085-金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理(均不含原料为危险废物的,均不含仅分拣、破碎的) | 行业类别(国民经济代码):C4220-C4220-非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设地点: | **省**市**县 |
| 经度:107.986440 纬度: 35.786930 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2023-12-04 |
| 庆环评表字〔2023〕173号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2020-08-06 | 项目实际总投资(万元):15000 |
| 124.2 | 运营单位名称:**** |
| 916********15036XK | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| 916********15036XK | 验收监测单位:**水木****公司 |
| ****1002MA72B3D29K | 竣工时间:2025-12-01 |
| 调试结束时间: | |
| 2026-06-12 | 验收报告公开结束时间:2026-07-10 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.com/item_detail.html?id=564869 |
| 改扩建 | 实际建设情况:改扩建 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 建设10条生产线,设计年产聚乙烯(PE)颗粒10万吨 | 实际建设情况:实际仅建成2条生产线,实际设计年产聚乙烯(PE)颗粒2万吨 |
| 单条生产线设计产能、生产工艺、设备型号、原辅材料种类及消耗定额均与环评保持一致,仅同步减少生产线建设数量,总产能同比缩减。 | 是否属于重大变动:|
| 根据工艺流程图,原料经人工分拣、破碎、机械清洗、机械脱水、热熔造粒、冷却、切粒、打包入库。 | 实际建设情况:和环评及批复要求一致,原料经人工分拣、破碎、机械清洗、机械脱水、热熔造粒、冷却、切粒、打包入库。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 废气:分拣粉尘采用喷雾抑尘,车间封闭;破碎粉尘采用破碎粉尘采用全封闭车间+湿法作业沉降处理;热熔造粒废气采用全封闭式独立车间+集气罩+布袋除尘+二级活性炭处理后经20m高排气筒排放;切粒工序与热熔造粒工序布设于同一独立车间内,切粒粉尘经集气罩收集后与热熔造粒废气一并处理。 噪声:设备选用低噪声工艺并采取基础减振、高噪声设备设置隔声罩、生产车间安装隔声门窗且北侧墙体加装吸音棉;车辆噪声设置减速、禁止鸣笛标识。 废水:**2400m3循环水池1座、300m3三级沉淀池1座,废塑料清洗废水经沉淀池沉淀后进入循环水池全部回用于生产,不外排。 固废:分拣残渣暂存于一般固废暂存场(100m2),****政府指定地点处置;不合格产品可直接返回造机重新进行造粒;沉淀泥暂存于一般固废暂存场(100m2),通过污泥压滤减量化(含水率不大于60%****政府指定地点处置;项目产生的废活性炭用密封袋包装后,桶装贮存在危险废物暂存间(20m2),定期委托有危废处理资质的单位拉运处置;废机油及含油废物分类暂存于危废暂存间(20m2),定期委托有危废处理资质的单位拉运处置。 | 实际建设情况:废气:分拣粉尘采用喷雾抑尘,车间封闭;破碎粉尘采用破碎粉尘采用全封闭车间+湿法作业沉降处理;热熔造粒废气采用全封闭式独立车间+集气罩+布袋除尘+二级活性炭处理后经20m高排气筒排放;切粒工序与热熔造粒工序布设于同一独立车间内,切粒粉尘经集气罩收集后与热熔造粒废气一并处理。 噪声:设备选用低噪声工艺并采取基础减振、高噪声设备设置隔声罩、生产车间安装隔声门窗且北侧墙体加装吸音棉;车辆噪声设置减速、禁止鸣笛标识。 废水:建设了400m3的循环水池5座、300m3的三级沉淀池1座,废塑料清洗废水经沉淀池沉淀后进入循环水池全部回用于生产,不外排。 固废:分拣残渣暂存于一般固废暂存场(100m2),****政府指定地点处置;不合格产品可直接返回造机重新进行造粒;沉淀泥建设了一座100m3的一般固废暂存间,污泥晾干后在一般固废暂存间暂存后,****政府指定地点处置。;项目产生的废活性炭用密封袋包装后,桶装贮存在危险废物暂存间(20m2),定期委托有危废处理资质的单位拉运处置;废机油及含油废物分类暂存于危废暂存间(20m2),定期委托有危废处理资质的单位拉运处置。 |
| 环评要求建设2400m3循环水池1座,实际建设400m3循环水池5座(总容积2000m3),总容积小幅缩减;但项目原设计年产10万吨,本次仅建成2万吨生产线,生产清洗、冷却废水产生量同步降至原设计1/5,实际循环用水量大幅减少,5座400m3水池总储水容积完全满足现有生产废水循环回用需求,废水全部闭路循环不外排,未新增废水排放量、未新增污染物排放种类,水环境影响未加重。仅为单池拆分、布置形式优化,不属于环办〔2015〕52号界定的重大变动情形。 环评要求沉淀泥通过污泥压滤减量化脱水,实际采用自然晾干,项目产能由10万吨缩减至2万吨,清洗污泥产生量同步大幅下降,污泥总量仅为原环评预测的20%;厂区污泥暂存区配套防雨、防渗、围挡措施,晾干过程无渗滤液外流、无扬尘扩散,污泥含水率可满足外运处置要求,未新增污染物排放、未扩大土壤及地下水污染风险,固体废物环境影响未加重。该调整仅为适配实际产泥量的工艺简化,未导致不利环境影响上升,不属于重大变动。 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |